大倾角下山施工技术浅析.docVIP

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PAGE PAGE 1 大倾角下山施工技术浅析   摘要:随着开采水平的延伸,斜巷施工程量不断增加。结合谢桥矿-815m~-859m联络巷大倾角下山施工中存在的问题,通过采取一系列专项安全技术措施,针对性地进行了施工工艺优化,总结出了一套岩巷下山施工的经验,从而保证了下山施工的安全性,提高了岩巷掘进速度,取得了显著成果。   关键词:下山施工;排水;出矸;安全防护栏   中图分类号:S276文献标识码:A文章编号:   西翼-815m~-859m联络巷下山倾角为32度,断面净宽×净高=4000×3500mm,掘进断面积为13.23㎡,西翼-815m~-859m联络巷所遇岩性为泥岩、花斑泥岩、砂质泥岩、细砂岩等。岩层产状为190~200°∠8~12o,巷道充水来源为砂岩裂隙水,属静储量消耗型,正常涌水量预计0~5立方米/时。巷道在11-2煤层底板施工,巷道顶板距11-2煤层最近距离为1.2m。现就谢桥矿西翼-815m~-859m联络巷大倾角下山的施工作一浅析。   2施工存在问题分析   西翼-815m~-859m联络巷,形状为直墙半圆拱,主要采用锚网喷,岩性不稳定时采用U29可缩金属支架支护,配套施工设备为:7655轻型凿岩机;P一60B耙矸机;转V型喷浆机;提升设备为JD55型绞车,功率55kw,每次提升一个1.7t固定式矿车。上平段掘进单进为85m/月,下山掘进,单进降到了35m/月,主要原因有以下几个方面。   2.1钻眼爆破   2.1.1钻眼工序用时较多,组织正规循环困难。采用YT7655气腿凿岩机打眼时,钻孔深度超过1.5m,效率明显下降;施工高度3.5m以上的顶部眼时,需蹬矸施工,顶眼施工结束后,再清理工作面矸石。   2.1.2在钻孔时,不按照眼位领钎,炮眼间距误差大。钎杆变形不直,钻孔偏斜,眼底没有落在一个平面上等原因,造成光面爆破成型差,增加支护工程量。   2.1.3施工中,炮眼直径为42mm,炸药药卷直径35mm,药卷和炮眼之间间隙大,传爆过程中造成部分药卷不爆,爆破效果不好,进度降低。   2.2出矸   2.2.1装岩使用P-60B型耙矸机,耙岩时,由于耙斗容积小,加之下山掘进工作面易积水,装岩工作时间长,占一个循环的50%以上;其次大坡度耙岩负荷较大,耙矸机的电机、减速机等主要部件故障率高,损坏更换频繁。   2.2.2施工中,当耙矸机距离工作面达50m时,钉道前移一次耙矸机,耙岩距离远,装岩效率低。   2.2.3由于下山坡度大,装岩时造成矸石滚动,高速冲入掘进工作面易碰伤现场人员。   2.3支护   上平段至下山20m迎头岩性为泥岩,采用架棚支护,进入下山下山施工段后,老式的前探梁容易造成棚梁下滑,施工中存在很大安全隐患,且棚梁架设后容易动,保证不了架棚的施工质量和掘进速度。   喷浆后,喷浆回弹料与迎头积水很快成为混凝土,导致迎头掌子面的矸石很难用耙矸机出尽,同时加大人工翻矸的工作量,极大地延长了循环的工序时间,影响掘进速度。   2.4排水   在掘进下山时,采用BQF-IV型风动潜水泵接力式将掘进面的水排出,排水时间取决于BQF—IV型风动潜水泵的排水速度。下山施工时,BQF—IV风动潜水泵的排水量由19m3/h降到9m3/h,掘进工作面排水时间增加了1个多小时。且进水、排水管路老化生锈,经常出现管路漏水,导致迎头积水增大,不但影响了施工速度和质量,而且恶化了工人的劳动条件。   3施工改进措施   3.1提高钻眼效率   3.1.1提高钻眼的速度和质量,保证光面爆破的效果。采用YT一28气腿凿眼机,并接长钻腿,每次钻眼前都事先画好轮廓线,点好眼位,钻眼时严格定人、定机、定位、定任务、定质量。另减少搭脚手架扫上部眼时间的。   3.1.2使用煤矿许用安全高效炸药。掏槽使用直眼菱形掏槽方式,炮孔和药卷之间的间隙仅为5mm,避免了间隙效应的发生,提高了循环单进。   3.2支护加强   下山前20m采用架棚支护,下山施工角度大,采用了新式的前探梁(见图1)   1——三角挡板;2——直型挡板;3——前探梁;4——铁链;5——支架棚梁;   图1新式前探梁示意图   施工中采用两锚一喷,减少喷浆作业时回弹料与积水混合的次数。拌料时做到均匀,喷浆时使用合适的压风压力和进水量,控制速凝剂的用量,减少了喷浆回弹料。   3.3优化机电设备,减少机电设备故障对生产的影响。   装岩选用P一90B耙矸机,功率45kW,耙斗容积0.9m3,耙角75。,同时加长装矸槽长度实行串车装矸,每次提升2个3t矿车;耙矸机在使用过程中,与掘进工作面的最大距离控制在40m;及时前移耙矸机,充分发挥耙矸机的优势;提高耙矸机司机的操作技术,并加强维修和保养,减少故障。   3.4排水措施改进   用BQG-150

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