元宝山发电有限责任公司制粉系统安全经济稳定运行治理.docVIP

元宝山发电有限责任公司制粉系统安全经济稳定运行治理.doc

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最新【精品】范文 参考文献 专业论文 元宝山发电有限责任公司制粉系统安全经济稳定运行治理 元宝山发电有限责任公司制粉系统安全经济稳定运行治理   【摘要】:依靠科学技术,彻底摆脱以磨定电状态,提高磨煤机检修后的出力水平,对锅炉稳定运行提供保障。经过对设备改造治理,彻底解决了制粉系统影响锅炉结礁及磨煤机运行中、后期出力不足的问题。   【关键词】:磨煤机 干燥出力 磨煤出力 通风量      中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:   一、概述   元宝山发电有限责任公司#2机组是我国引进的第一台600MW机组,锅炉是斯坦缪勒公司生产,配置EVT公司S70.45风扇磨8台,7台运行,一台备用,单台磨煤机出力62.843T/h。风扇磨煤机属于高速锤击式磨煤机,同时能完成煤的磨碎、干燥和输送煤粉的三大功能。它能起到类似离心式风机的作用,自行将干燥介质热烟、冷烟、热风吸入,在入口能产生一定的压头。被干燥的煤进入机壳内,受高速旋转的叶轮打击板的猛烈打击,并在很高线速度下旋转产生的离心力作用下,不断地被抛出,被猛烈地撞击在周向护条上,撞到护条上的煤粒又被撞回到打击板上,经过这样反复的冲撞打击,被粉碎成极细的煤粉。气粉混合物在叶轮所产生的提升压头作用下,被送到惯性分离器,经过分离器的分离,合格煤粉被送到一次风管道而进入炉膛进行燃烧,粗粉经过回粉斗回粉管重新回到磨煤机中进行再次磨碎。    磨煤机外型图示      #2炉自1985年投产以来,S70.45型风扇磨煤机叶轮出现严重的径向磨损等问题,运行周期只能达到500-600小时,达不到制造厂家提出的1200小时的保证值。维护工作满足不了机组的运行需要。运行中由于制粉能力的降低,迫使机组不能处在正常状态下运行,形成以磨定电的被动局面。   按原设计制粉系统的漏风率为17%,而实测却在30%――40%,个别能达到50%,由于制粉系统的漏风率不得不在运行中调整二次风量,使得锅炉燃烧工况更加恶化。   二、影响磨煤机正常运行的原因分析   S70.45型风扇磨煤机对德国高水份、低灰份、低热值褐煤是比较合适的,但对元宝山褐煤属于低水份(27.77%)、高灰份(24.4%)、中等热值(12500KJ/KG)的易着火、易结渣的煤种不适宜。加之六喷口改五喷口运行,一次风阻力增加,磨煤机内部磨损加剧,从而导致如下问题:   1. 分离器回粉口设计面积大   磨煤机粗粉分离器回粉口原始设计通流面积为600Χ400mmsup2;,通流面积设计超限,使得煤粉在磨煤机滞留时间延长,煤粉细度超标(R90=45%),加剧了磨煤机内部磨损、喷口附近燃烧剧烈,进而造成燃烧区域热负荷升高,水冷壁严重结渣。   2. 干燥介质走近路   磨煤机磨煤过程是干燥介质与煤充分混合的过程。在磨煤机正常运行的情况下,干燥介质(冷炉烟、热炉烟、热风)是被磨煤机从标高为61m处吸入磨煤机机壳内,经过叶轮旋转(转速为450rpm)形成了一次风,由于设计结构原因,一部分介质刚进入磨煤机,就短路进入了磨煤机出口,造成磨煤机干燥出力不足(尤其元宝山褐煤极易着火,着火后就浇水,因而人为导致煤湿)。   3. 设备漏风漏粉   制粉系统漏风率设计值为17%,实际运行中由于给煤机皮带长(有的达 48m )漏风点多,而且给煤机故障频繁,加之制粉系统运行负压较大将抽炉烟管道内保温抽空,造成更大的漏风。使得漏风率徘徊在30%――40%之间。   机壳衬板螺栓孔、大门面石棉绳部位、大门室检查门、分离器衬板螺丝孔、一次风管道各检查门、挡板轴头等处漏粉也是相当严重的。   4. 一次风管道阻力太大   制粉系统原设计三层喷燃器六个喷口运行,炉膛出口温度高,末过结礁。为降低炉膛温度,关闭上下一次风喷口变为五喷口运行,减小了一次风的通流面积,增加了一次风阻力(一次风阻力增加20.12%)磨煤机通风量减少7.14%,相应的干燥能力也减少了7.14%,磨煤机出力下降7.14%。   5. 叶轮打击板的形状不合理   风扇磨煤机实质是一个在环境恶劣条件下的特殊风机,而风机的出力与叶片的有效面积成正比(风机的有效功率Ne=rQH/1000 ),( Ne为有效功率,Q为体积流量)这个特殊风机的有效功率当然也与它单位时间内的单位面积成正比,这个叶片即为叶轮打击板。S70.45风扇磨煤机叶轮有打击板14组,每组两件,由内外打击板组成,内打击板厚度100mm,外打击板厚度80 mm,这种结构内侧磨损严重,叶轮内径增大,相应叶片有效面积减小,即磨煤机效率下降不能保证运行周期1200小时。   6. 密封圈结构不合理   原设计密封圈采用焊接方式对成一个圆,分成许多小块,作用力分散,一些煤中的小碎铁块在叶轮与密封圈

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