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3、确立整改措施 采用“逐项排检法”对以下12项问题进行整改: 1、更换冷水机组冷却液并对机组整体保养、维护; 2、清洁空气压缩机; 3、更换冷干机四组气路滤芯; 4、检查气体纯度; 5、对所有气管路接口密封性是否良好进行检查,必要时更换; 6、适当调节辅助气体(空气)的压力; 7、气缸与反射镜用空气分开使用; 8、更换气路柜各气体滤芯; 9、清洗外光路6个反射镜片; 10、检查激光切割头四联件受损状况及调整; 11、外光路同轴度调整; 12、检修、维护激光器; 光束平行度调节 切割速度调节 最佳火花状态 最佳切割状态 切割功率调节 切割气压调节 F=1500~1600mm/min 4、 改善实施 改善后数控切割机的CT达到181S,生产线平衡= =83%。 5.效益总结 完成目标 改善后对5月份支撑板的产能进行统计,如下: 品种 需求总数 委外 总数 委外折弯 支撑板 委外平板支撑板 自产支撑板 自产占比 支撑板 16430 8987 5504 3483 6445 39% 此项改善使支撑板线产能达标! 原因分析二 七 冲压线CT分析 冲压线要因确认一: 冲压线主要以压力机与折弯机为主,人员技能水平因素影响较大,且连接板型号较多,难以对每台设备、每种连接板的CT进行分析。经济性差。 非要因 冲压线设备故障分析 冲压线要因确认二: 2月20日至2月23日,项目组对生产现场连续进行了66个小时的现场写实,以统计生产过程中的产能损失,我们对停线原因进行了分类。提供了以下数据。 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 序号 停机因素 工时累计/Min 1 排程损失 2615 2 物料配送 2085 3 班前准备 1844 4 设备故障 1603 5 吃饭休息 1583 6 换模 1124 7 整理现场 1080 8 模具故障 565 9 质量问题 324 10 人员离岗 210 11 其他 122 12 校平停机 108 13 设备调试 53 14 设备维护 28 15 程序切换 14 合计 13358 冲压车间设备停机因素统计: 前十大停机因素归类: 可避免 可减少 班前准备 换模 排程损失 整理现场 质量问题 设备故障 吃饭休息 不可避免 人员离岗 模具故障 物料配送 要因 班前准备 排程损失 换模 模具故障 主要原因二 八 冲压线产能损失主要原因: 生产计划调整 2月份开始实施循环下料流程 预投式循环下料模式利弊分析: 利: 降低由于原材料不能及时到位导致的生产中断,从而委外。 弊: 由于需求降低而造成原料积压 效益: 消除了因原料短缺造成的停机现象,但是冲压车间内的不稳定因素如模具故障、设备故障则会造成生产计划不能按时完成,从而降低原材料供应优势,甚至打乱循环下料模式的正常运行。 整改措施一 九 换模效率的提升 整改措施二 十 模具参数固化,使模具调试次数从8~10次减少到2~3次,调试时间从400多秒减少到80多秒,调模效率提升80%,降低调试废品率。 1.分析制定对策 模具保障能力的提升 备注:通过对模具准备过程、使用过程、攻关过程以及维修过程四个方面进行细分,制定出以下对策逐步改善。 整改措施三 十一 2.1 攻关项目组 1、自制0037冲孔模,多次验证试装合格后,已批量加工5400多件。 2、修改199014512016横梁模具,已经整改完成S-120-122模具,S-140-549已经完成修改。 3、199000510021的冲孔毛刺解决方案已经确定,修理单已经下发。 0037冲孔模 2016的S-140-549 2.对策实施 2.2 准备项目组 1、订购模具标准备件、非标备件,缩短模具维修周期 2、修订模修班管理规定,实行横梁模具专人负责制,提高维修人员的专注力和责任心 3、细化复制申请书,签订复制技术协议,严格控制复制模具质量 2.3 维修项目组 1、对转外预维修模具,联系生产科提前做好零件储备,减少对生产影响。已经实施了两种零件三套模具的预维修。 2、维修和技术人员相结合,对维修过程跟踪,寻找最优的维修方案。 3、细化考核、相互监督、积极服务,提高模具维修质量 4、对转外维修可能造成生产的,及时上报相关科室 5、对于内部大修和转外维修的模具,与冲压协商及时进行验证。 2.4 使用项目组 1、推行报修制度,出现问题,加工人及时通知维修。 2、现场及时处理,保证正常生产进行,避免问题扩大。 3.效益总结 1、模具准备:备件合理储备和模具复制, 缩短维修时间,提高维修质量; 2、使用: (1)按照标准作业指导书要求进行操
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