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广东XXXX特照明
插
件
长
脚
改
短
脚
工
艺
评
估
报
告
报告拟定日期:2014-04-21
拟 定:曾 XX QQ:693485752
本人十余年专业电子产品生产工艺技术支持与管理工作经验,目前就业与某大型上市照明企业。专业为中、小、微企业提供生产工艺技术支持。提升产品质量及产品效率,做到小投入大产出。为企业嬴得更大的利润空间。
工艺改善目的
1.1.降低产品不良率,提高产品质量
1.2.减少作业人员,提高生产效率
1.3.减少锡条用量,节约成本
二.工艺改善适用范围
适用于节能灯、LED驱动电源、应急灯、等电子产品PCBA的生产。
三.现状分析
3.1产品直通率低,产品不是生产出来的,是修理出来的
3.2手工浸锡操作困难,PCB易铜箔起泡、翘铜箔,元件易损伤
3.3元件切脚操作困难,元件引脚切不断,需人工再剪脚,板易切坏,刀片需频繁磨及更换
3.4插件元件未成型,手工插件带成型效率低且对损伤元件的隐患
3.5过波峰焊无治具辅助,经常有PCBA掉入波峰炉造成产品报废
3.6锡条无防氧化措施,锡条氧化量相当大;捞锡渣员工未做专业培训,捞出的锡渣含锡量高
3.7检板位补、测试、修理一个人完成,作业效率低,应良分解
四.工艺流程分析
4.1长脚作业工艺流程(现作业)
元件加工――插件――全检――手浸锡――切脚――剪脚――波峰焊――补板――测试
4.2短脚作业工艺流程(更改后作业)
元件加工――插件――全检――波峰焊――剪脚――补板――测试
4.3流程对比分析:
1、直接减少手浸锡、切脚两道工序,效率提升
2、一次性焊接,减少了元件的热应力
3、不需切脚杜绝元件在切脚过程中的机械应力
4、杜绝切脚造成的PCB不良及报废
5、减少焊接缺点率,提升产品质量
五.投入预算:(设备+治具) 双击查看
名称
规格
数量
预估单价
预估总价
设备产能
编带散装电阻二极管成型机
立式
1
0.9
0.9
6-8K/H
编带散装电阻二极管成型机
卧式
1
0.9
0.9
6-9K/H
自动散装薄膜电容切胖脚机
常规
1
0.8
0.8
6-10K/H
手动电容成型切脚机
常规
2
0.25
0.5
2.5-3/H
过波峰焊夹具
专用型
30
0.012
0.36
-
合计
3.46万元
配置编带散装电阻二极管成型机(立、卧)各1台,自动散装薄膜电容切脚机1台,手动电容成型切脚机2台,可以完成节能灯PCB每天50000PCS的元件加工与成型。
六.经济效益分析
6.1人力需求对比分析:
工序名称
长脚作业人力需求
短脚作业人力需求
人力差额
备注
元件加工
0
3
-3
插件
55
45
10
手浸锡
2
0
2
波峰焊
1
0
1
加平称机
切脚
1
0
1
剪脚
2
2
0
补板
12
6
6
汇总
17人
通过对比分析节能灯车间PCB按每天50000PCS的产量计算短脚作业直接可节约人员17人,按每人平均3000元(含住宿、社保及其它)的工资标准计算:年节约成本为(62万元/年)
17*3000*12=62万元/年
6.2锡条、锡线用量对比分析:
类别
长脚作业用量(g/pc)
短脚作业用量(g/pc)
用量差额(g/pc)
锡条用量
0.867
0.589
0.278
手浸锡锡条氧化量
10000
0
10000
波峰焊锡条氧化量
5000
3000
2000
锡线用量
0.015
0.01
0.005
通过对比分析节能灯车间PCB按每天50000PCS的产量计算短脚作业直接可节约锡条锡线成本如下:锡条按50元/KG 锡线按60元/KG
年节约成本为(44.1万元/年)
0.278*50000*28*12*0.05=23.4万元/年
15000*28*12*0.05=20.2万元/年
.0.005*50000*28*12*0.06=0.5万元/年
6.3无形背效益分析:
产品质量大幅提升
结论:按节能灯50000PCS每天的产量计算,每年人工加材料成本节约大于100万元,项目可行。
七.项目进度计划
(接下页)
工作内容
负责人
天数
开始日期
结束日期
四月
五月
20
25
30
1
5
10
15
20
25
31
项目立项
曾工
3
4.19
4.21
立项讨论
刘总、彭总、邝经理
2
4.22
4.23
项目批准
刘总、彭总
5
4.24
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