明1井井漏复杂分析及处理讲课教案.ppt

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二零一六年四月 ; 主要内容 ;简 介 明1井是中石化部署在四川盆地川东断褶带双石庙构造的一口预探井,设计井深5625米,完钻层位中志留统韩家店组,目的层为主探石炭系储层,兼探下三叠统飞仙关组四段储层、下三叠统嘉陵江组二段储层。本井为中原石油工程有限公司西南钻井分公司70165钻井队施工。 明1井于2014年7月9日钻导管,2015年10月5日完钻,10月27日完井,完钻井深5549m,完钻层位韩家店组。钻井周期453.47d,完井周期475.34d。;地质概况 井型:直井 井别:预探井 构造位置:四川盆地川东断褶带双石庙构造 设计井深 :5625米 井位: ⑴井位坐标:纵(X) 3474694 横(Y)⑵地面海拔:633.25m ⑶地理位置:四川省达州市宣汉县明月乡重石村 ⑷构造位置:四川盆地川东断褶带双石庙构造 ⑸测线位置:普光三维地震测线Inline606与Crossline1146交点 ;目的层:主探石炭系储层,兼探下三叠统飞仙关组四段储层、下三叠统嘉陵江组二段储层。 完钻层位:中志留统韩家店组。 完钻原则:进入中志留统50m,井底30m无油气显示完钻 完井方式:裸眼完井(水泥塞封固)。 ;地质分层;;第二部分:复杂概况及原因分析; ;复杂概述; 一开自转换钻井液钻进,共发生3次恶性失返井漏,进行堵漏作业6次,其中堵漏失败3次,漏失层位集中在沙溪庙组。 本开次采取了桥浆堵漏、桥浆+建筑水泥堵漏、油井水泥浆堵漏。进行了3次桥浆堵漏,一次成功,两次失败;2次注油井水泥堵漏,桥浆+建筑水泥堵漏与注油井水泥堵漏一起施工一次成功,桥浆堵漏与注油井水泥堵漏一起施工一次失败。 ;原因分析; 二开共发生16次井漏,进行堵漏作业44次,其中堵漏失败20次(含承压堵漏2次)。井漏井段均在须家河组~雷口坡组,共漏失钻井液3319.15m3。 常规堵漏 二开采取了桥浆堵漏、桥浆+建筑水泥堵漏、膨润土桥+建筑水泥堵漏、桥浆+钻井院化堵剂、膨润土桥浆+油井水泥浆混合堵漏、凝胶+油井水泥堵漏六种类型的常规堵漏。本段进行常规堵漏31次,成功16次,失败15次。; 纯粹的桥浆堵漏进行了6次,成功2次,失败4次。失败??原因:有两次因为堵漏剂颗粒小、浓度低无法架桥导致堵漏失败;另外一次因颗粒过大造成封门,堵漏剂无法进入导致失败;还有一次是因为漏层位置判断不准造成失败。 桥浆+钻井院化堵剂堵漏进行了8次,成功5次,失败3次。失败的原因:3次失败都是因为级配不合理造成无法架桥,导致堵漏失败。; 膨润土桥浆+建筑水泥堵漏进行了6次,成功3次,失败3次。失败原因:一次是级配不合理,无法架桥导致 失败;另外一次已经堵住,划眼后重新出现漏失;还有一次是漏层位置判断错误,导致堵漏浆未注到漏层位置,造成堵漏失败。 膨润土桥浆+油井水泥堵漏进行了9次,成功4次,失败5次。失败原因:有2次级配不合理,出现封门现象,导致堵漏失败;一次因堵漏剂粒径小无法架桥,导致堵漏失败;另外2次因漏层判断不准,造成堵漏浆未封住漏层,导致堵漏失败。;承压堵漏 本开次共进行了5次较大的承压堵漏,在井深1979m进行了2次,井深2450m进行了1次,井深2514m进行了2次。承压堵漏结果:成功2次,失败3次。 第一次承压堵漏是在井深1979m做完堵漏后,考虑到下部设计密度较高,雷口坡组可能有高压气层,因此,采用了膨润土桥浆+油井水泥混合堵漏的方式进行承压堵漏,但因挤堵工艺不科学,未能达到要求。 第二次雷特承压堵漏利用第一次承压堵漏存在的塞子,采用雷特桥堵材料进行了承压挤堵,经承压验证达到了承压要求。其挤堵工艺较为精细。 ; 第三次是钻至井深2450m考虑需要对上部地层做一个整体承压堵漏,提高地层的承压能力。采用了动态承压方式,分两次将全井井浆加上堵漏剂,然后加重至1.70g/cm3,达到了承压要求,然后筛除堵漏剂,采用关井蹩压方式验证了堵漏效果。 第四次是钻至井深2514m时出现了失返性井漏,经堵漏发现是上部地层出现了复漏,认为之前做的承压堵漏不可靠,有必要重新做承压堵漏,因此,在堵好漏后又采用桥浆挤堵的方式做了承压堵漏,但无法达到要求。最后考虑采用高效堵漏剂(俗称速凝水泥)进行承压堵漏,但在施工中出现了闪凝,导致事故。; 第五次是在处理完高效堵漏剂闪凝事故后,考虑到之前的承压堵漏方式不可靠,决定采用中石化工程院的化学堵漏方式来进行承压堵漏,经过2次承压堵漏施工,将全井段的承压能力提到了要求的数值,恢复正常施工。;钻进至井深2514m

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