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   第46卷第3期                      甘 肃 水 利水 电技 术                         Vo1.46.No.3 
    2010年3月             Gansu Water Con~rvancy and Hydropower Technology Maf.,2010 
 · 施工技术· 
          昌马水库排砂洞维修加固工程硅粉浆混凝土施工 
                                     李艳翠 
                          (甘肃省水利科学研究院,甘肃 兰州 73000) 
    摘要:对昌马水库排砂洞底部磨损段采用硅粉浆混凝土进行维修施工,时间短,方法简单,效果好。尤其采用浸泡3 d 
    以上的硅粉浆与按20%的萘系列高效减水剂配制G60硅粉浆混凝土,能减小混凝土干燥收缩,很好地减少坍落度损 
    失.延缓混凝土初凝时间,很好的解决了硅粉混凝土的干燥收缩和裂缝、表面龟裂等问题。 
    关键词:排砂洞;硅粉浆混凝土;施工方法;昌马水库 
    中围分类号:TU528.31     文献标识码:B 
 1 工程概况                                  置一道小型水堰,闸门渗水采用高杨程潜水泵从闸门口上部 
    昌马水库是甘肃河西走廊(疏勒河)农业灌溉暨移民安             排出。 
 置综合开发项目的骨干水源工程,是以农业灌溉为主,兼有                 (2)洞壁处渗水,安设水管从洞内排出洞外,或分段设 
 供水、发电、防汛等综合利用的大(2)型水利枢纽工程。水库            堰抽排。 
 由拦河坝、排砂洞、溢洪道、引水发电洞及坝后发电厂房等五                (3)出口0+392.50处设置一道围堰,围堰采用纤维袋 
 部分组成。排砂泄洪洞位于坝体右侧,其主要功能是施工期              装砂砾石和黏土堆码,堰内集水用3寸、4寸潜水泵排出,潜 
 导流、运行期排砂兼泄洪。该洞全长472.5 m,纵坡1/100,采       水泵数量根据集水量来确定。 
 用1oo cm厚C20混凝土衬砌。隧洞最大泄流量为2 014          3.2 洞内混凝土修补面凿毛及凿除 
 m3ls,设计洞内最大流速为20.2 m/s,隧洞出口段最大流速           人工配合风镐凿除损伤面混凝土,漏筋部位凿除深度为 
 23.51 m/s。由于疏勒河泥沙含量较大,多年平均含砂量3.66       受力钢筋下部5 Cm,洞壁两侧凿除深度为6~8 cm,凿除部 
 kg/m3,实测最大99.3 k m ,多年平均输砂量354万m 。为提    位与原洞壁处用石材切割机进行分界处理,形成一个半椭圆 
 高隧洞混凝土抗冲磨强度,提高其耐久性在原设计C20混凝             的修补断面,保证断面混凝土浇筑厚度控制在l0 15 cm范 
 土的迎水面加设一层30 cm厚C50(C60)硅粉混凝土。           围内。 
    排砂洞工程于2000年9月正式投入运行,经8 a运行           3.3膨胀锚固筋布置安装 
 后,在例行检查时发现洞身段C50、C60硅粉混凝土已被严               为保证新旧混凝土结合质量,毛面梅花形布置T形膨胀 
 重磨损。经实测磨损长度为329.2 m,底部最大磨损深度为           锚固筋,横向布置5根,纵向布置间距为50 cm,纵横向锚固 
 80 cm,尤其是靠近洞左壁底部较为严重,部分钢筋裸露,严           筋用‘p1O钢筋联接。锚固深度30 cm,采用风钻钻孔,锚筋外 
 重影响排砂涧的运行安全,故急需补强加固处理。                  露凿毛面10 cm。采用C60硅粉砂浆填充锚固筋孔;以及采 
 2 加固设计方案                                用RSD一3型锚固剂锚固,锚固力24 h后不小于74 kN。 
   排砂洞维修加固工程于2008年8月开始施工。施工的             4 模板工程 
基本方法是将破损面表层凿除3-5 cm,在混凝土浇筑时将               混凝土浇筑模版采用定型圆弧钢模板两半组合而成,端 
底部高程在原设计高程基础上整体抬高5—8 cm,对左壁局             部采用平面组成模板封堵,面板及活动部分涂脱模剂。模板 
 部磨损严重部位根据实际情况进行凿除及施工。经现场实               支撑采
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