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火力发电厂典型事故案例热工事故篇
盘电扫卫生误碰“发变组故障”信号回路引起跳机(1998年)
【事故经过及处理】
1998年12月30日15时10分,#2机组满负荷正常运行,突然#2机跳闸,“主汽门关闭”,“MFT”动作灭火,首跳原因为“发变组故障”,即紧急停机后检查,无任何保护动作,各部分保护回路上也无工作,而只见热控保护室内有热控人员做卫生。于是重新吹扫炉膛后点火,于15时42分机组并网成功。
【事故原因】
由于热控人员在保护屏上清扫卫生时,误碰“发变组故障”信号回路,使得保护出口,同时跳机和灭火,是事故的直接原因。
【暴露的问题】
1.由于热控人员工作或清扫卫生时误动、误碰而引起的事故,已经发生过多次,甚至引发过严重后果。这类事件的一再发生,暴露了我们部分部门的安全管理工作,停留在表面上,流于形式;安全的宣传教育未深入人心,落到实处。
2.工作人员安全意识不强,工作时粗心大意,在重要场所干活,不得严密的技术和组织措施,也未执行事故预想制度。
【防范措施】
1.加强安全管理,首先领导认识、工作要到位,加大宣传教育力度,奖惩得法,使安全工作变为职工的自觉行为。
2.合理的安排工作和工作人员,对重要场所的工作,安排有经验、责任心强、业务好的人员进行;并采取有力的防范措施,加强监护。
3.改进卫生工具,改进清扫办法。
4.加强检查维护和定期试验工作,防止信号、保护回路的中间环节出现卡、松、脱线、堵塞现象,保证他们的工作正常。
黔北电厂MFT 动作跳机分析报告(2004年)
【事故经过】
2004年4月13日,五值早班,#1机组300MW负荷运行,500 kVⅠ、Ⅱ串环网运行,黔鸭Ⅰ、Ⅱ回运行,#1启备变热备用,A、B引风机,A、B送风机,A、B一次风机,B、C、D磨及A密封风机运行,B密封风机备用,A磨检修,炉侧除一次风自动外,其余自动均投入,主汽压力15.58MPa,主汽温度537℃,再热汽温540℃,再热汽进出口压力3.6/3.4 MPa,氧量4%,送风量2030km3/h,主蒸汽流量910t/h,给水流量923t/h。12时22分,工业电视突然变暗,炉膛负压变负至满档,煤火检火焰全部丧失,集控事故音响发出,全炉膛熄火MFT动作,锅炉设备联动正常,汽机跳闸,机组负荷到零,5011、5012 、FMK、6101、6103开关跳闸,发电机定子电压电流,转子电流为0,黔鸭Ⅰ、Ⅱ回有功分别降为140MW,检查6kV1A/1B段快切成功, 380v厂用电系统正常,减温水调门关闭,汽机转速下降,交流油泵联启正常,各高中压主汽门、调门关闭,各段抽汽逆止门、电动门联动正常,疏水气控门联开正常。高旁减压阀联开50%,高喷减温水未开,造成高旁后汽温达390℃,联关高旁,派人到就地手动开启高旁减温水,将高旁后汽温降到390℃以下后,再开启高旁;低旁减温水联开35%,低喷联开30%。
锅炉抢合电泵成功,将汽包水位补至正常,收小引、送风,送风量收至900km3/h,辅汽联箱汽源切为#2机再热冷段供,汽机将A汽泵汽源倒为辅汽联箱供,冲转至3100r/min备用。B汽泵在惰走过程中因主泵吐出端密封液温度高跳闸。调整轴封汽压力并切为辅汽供,调整各加热器、凝结器、除氧器水位正常。
查看MFT首出为“全炉膛熄火”,汽机首出为“锅炉MFT动作”,检查发变组保护柜“热工保护,程跳逆功率,发电机定子接地保护(三次谐波电压)”信号发出,检查发电机主变、高变、#1启备变 、励磁小室及5011、5012开关正常,退出#1发变组A柜失步 t2压板17XB,失磁t2、t3压板18XB,失磁t4减出力压板19XB,失磁t4切厂用电20XB,#1发变组A柜逆功率压板7XB,投入#1发变组B柜起停机保护压板18XB。
确认设备无异常后,开始恢复。12时30分,吹扫完成,油检漏走旁路、投入3支油枪运行,12时28分,主机转速1200r/m,启动顶轴油泵A运行;12时36分,机组转速588r/m ,重新挂闸冲转,此时主汽压力16.22 MPa,再热汽压1.47 MPa,主、再汽温502℃/535℃,真空-83.5kPa,12时44分,机组达全速,但此时转速波动较大,开旁路泄压,13时08分,主汽压力7.77 MPa,再热汽压0.17 MPa ,主汽温445.3℃,再热汽温446℃,用ASS同期选择5011开关并网成功,投入#1机发变组相应保护压板,手动加负荷大于8MW,投入13支油抢运行,启A密风机,A、B一次风机运行,启B磨运行,投入DEH功率回路升负荷,13时30分,机组负荷50MW,冲转B小机,13时50分,达3100r/m作备用。13时15分,检同期合上5012开关,负荷达2W时投入#1发变组A柜逆功率压板,断开#1机同期装置电源,全面检查发变组
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