煤矿井下小改小革项目.docxVIP

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安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 皮带可拆式扫煤毛刷制动器 主创人 参与人员 主创人单位 单位负责人 已用地点 8333 工作面 适用地点 采煤工作面 能够起到的 方便现场扫煤毛刷更换轴承,减少轴承损坏,提高功效 效果 项目内容 简介 评审人员  8333 工作面使用的皮带在机头处安装一扫煤毛刷,与其他扫煤器不同点是扫煤毛刷两端配有轴承、轴承座等,其制动装置为淘汰锚杆拉力计用葫芦。在正常使用过程中,轴承、轴承座易损坏,但轴承两端属于焊接方式,在井下不能进行更换且拉力计用葫芦较为单一,没有备用葫芦。更改后的可拆式扫煤毛刷制动器,为普通手持式煤电钻机,利用专门加工的连接器与毛刷进行连接,改造后使用方便灵活, 在井下现场就可以进行更换,提高了工作功效。由于原扫煤器为焊接,在转动运行过 程中易造成轴承损坏一般使用周期为 40 天左右,改造后的扫煤毛刷轴承从改造后一直在使用,未出现损坏,大大减少了材料投入。 得奖标准 小改小革类: 一等奖 皮带可拆式扫煤制定器 毛刷 毛刷轴承固 定座  风动葫芦 安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人 主创人单位 已用地点 能够起到的 效果 项目内容 简介 评审人员  液压泵站二级回液系统 实现无人值守 参与人员 综采二区 单位负责人 8333 适用地点 所有工作面 7833 液压泵站二级回液泵箱,需人工定时抽水, 改为自动抽水,实现二级泵箱回液无人值守。 8333 工作面巷道角度较大 , 泵站与工作面落差 80m,造成液压泵站回液困难支架自喷严重。 结合生产现场实际在轨顺坡度较大的地段,安装了二级回液箱,在回液系统内安设了助力泵。按照原始的工作循环必须安排专人在现场进行看守操作助力泵,人工开停助力泵防止回液系统中断,周均法对助力泵的电控部分进行了改造,利用职工饮水后留下的矿泉水瓶和废旧行程开关,根据浮力原理组装成了自动吸排液控制装 置,安装在回液箱内 , 并设置了液面限位 , 当液箱内液面达到限位时 , 用矿泉水瓶改造成的浮球 , 就会自动顶出行程开关 , 进行吸合排液 , 当液面低于限位时 , 受重力下降 , 行程开关自动切断电源,停止排液,经实践证明,实现了无人值守。 得奖标准 小改小革类 : 一等奖 安全质量管理创新、 小改小革成果评审表 项目名称 主创人 主创人单位 已用地点 能够起到的效果 项目内容 简介  回头轮锚杆超前深孔打注法 参与人员 掘进工区 单位负责人 8522 轨顺 适用地点 掘进迎头 减少搬运环节,减少空顶时间 掘进施工每次爆破,临时支护后都必须进行扒矸再进行永久支护。施工常规顺序是爆破后首先检查爆破情况,施工人员铺网临时支护,在临时支护的掩护下施工回头轮锚杆。打注锚杆后,因扒矸需要将工具撤出迎头施工地点以外的安全地点。工序较多,搬运连接工具,拆解回撤设备。增加了人工工作量,延长了临时支护的时间,增加了顶板管理的风险性。 为解决这一问题减短临时支护时间,增加顶板安全系数。减少工序及人工劳动量。以下方法能解决以上问题; 1、爆破炮眼布置的同时,施工回头轮锚杆钻孔。孔深=循环进尺( 1-2m)+使用锚杆长度 1.5m。 2、打眼工具未撤出爆破地点前,将锚固剂回头轮锚杆准备好,将锚固剂送入钻孔内,锚杆与加长推进器连接 将锚杆注入预定位置后, 卸下推进器, 再进行装药爆破。3、爆破后检查爆破情况,临时支护后可直接进行扒迎头。 以上施工有四个方面的优点 1、 安全方面,有效减少每次爆破后临时支护时间每循环 20 分钟以上,减少临时支护时间,为现场施工增加永久支护时间,有利于顶板管理的安全。 2、 功效方面,减少因施工回头轮锚杆,对施工工具的搬运连接工具,拆解回撤设备等一系列工序。优化施工工艺提高了工效,同时减少工人劳动强度。 3、 超前探方面,我矿普通巷道生产循环探孔均在 3.5 米,在施工钻孔的同时也同时提前探测到迎头前方 3.5 米位置的煤岩水体等地质变化情况。 4、 降尘方面,我矿煤巷掘进施工均已使用短壁煤层 注水,注水孔深度与爆破炮眼深度相同。但是如对打注 后的回头轮锚杆孔注水将增加煤层注水覆盖面【钻孔深 度- 2 支锚固剂空间】注水深度将大于 2.5 米,能有效 超过迎头爆破区域减少爆破产尘量。 工具及材料要求; ①钻杆:岩巷 3.5 米钻杆;煤巷 2 米可接麻花钻杆 +1.6 米普通麻花钻杆。 ②深孔推进器: 1.8 米锚杆机钎子一端车出打注锚杆同样的螺纹 2 厘米,推进锚杆帽最大直径小于 3 厘米 18 锚杆锚打磨即可】上丝并点焊接 ③锚杆要求:锚杆直度好,同样的螺纹,螺纹长5 厘米即可 评审人员 得奖标准 小改小革类: 一等奖 安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人主创人单位已用地点 能够起到的效果 项目内容 简介

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