把电池掉站降到0的措施.ppt

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把电池 “掉站” 降到“0”的 技术措施 郑州万通普达电源科技有限公司 密封蓄电池不是“免维护”电池 密封电池需要维护早已有共识。 现有的维护规定测量浮充电压是无效劳动。 对密封电池的维护没有标准。 现在提出的工艺以保持、提高电池供电能力,同时延长使用寿命为目标。 对某公司规定的维护标准分析 浮充电压有一只以上低于2.18V/只时,需要维护。 每半年测量一次蓄电池容量。 蓄电池使用8年以上或容量低于额定值的80%时,乙方应配合甲方指定的厂家进行更新。 电池容量的表叙 标称容量:电池的标牌容量数值。 结构容量:电池充足电后实际可达到的容量。这个数值依照先上升,再下降的规律变化。经长期浮充可达到。 保有容量:电池中实际储存的容量。用保有容量“CB”检测仪测量。 基站容量掉站的逻辑关系 电池组保有容量偏低的原因1 电池组的实际放电容量受最小容量的制约。 电池组的标称电压是48V,其中有一个单节失效,总电压减少2V,就会导致提前掉站。 电池组保有容量偏低的原因2 电解液密度上升导致反电势上升,使有效充电电压下降,造成充电不足。 电解液浓缩对检测准确度的干扰 电解液的浓缩使容量检测值显示偏高。 电池组保有容量偏低的原因3 在基站工作条件下,54V浮充电压适用于长期不停电的地区。 浮充电压偏低1V,保有容量降低20%。 基站充电模式合理性分析 浮充电压应以抵消自放电为度。 交流停电蓄电池放电后,自动转入浮充。 充电控制是根据蓄电池的端电压调节充电电流。 应根据实际放电的容量的1.2倍作为转入浮充电控制依据。 根据保有容量调节浮充电压 CB值在90%以上采用2.25V. 总电压54V。 CB值在90%~80%采用2.30V. 总电压56V。 CB值在80%以下采用2.35V. 总电压57V。 电池保有容量检测周期 电池的故障都是缓慢发展的。铁路机车电池3个月测量一次保有容量。实际经验证明是可靠的。 保有容量在地区标准以上为合格。 控制电路对总电压的识别 模拟电压的电路接口需要校准。 当把高电压识别为低电压时,就会提前掉站。 偏差值低于0.5V,大约会提前1小时掉站。 不识别甩鞭电压的影响 甩鞭电压是电池内部电解液建立动平衡所致 容量合格却提前掉站 偃师某基站频繁掉站,2007年3月24号对电池组进行下线恒流放电检测,放出160AH的电量时,电池组电压是49V。基站实际负载30A ,计算至少可供电5小时,实际交流中断后,电池供电到3小时就多次掉站。 人为设定47V为一级掉电电压 基站电池的保有容量标准 油机到达的需要时间T。 基站的最大负载I。 电池组各单节保有容量CB大于T × I 按结构容量下降的80%报废,电池的实际可供容量: 500×0.3=150 核心技术是检测供电能力 在恒流放电条件下,定时锁定实际电流值和对应的电流值。可换算成动态内阻。 对商丘夏邑卢集基站的电池进行诊断和处理 该基站多次交流中断后,立即发生掉站。用电导检测提报需要更换6个电池。用保有容量检测仪检测只需更换1个电池。该电池07年3月29号更换后,立即做放电试验。负载电流39A,电池供电1小时,电池组总电压保持在50V,电池组转入正常状态。 腐蚀造成外部连接的中断 某基站交流中断后立即掉站。 在一个单节连接螺丝的上部端头已经被腐蚀掉。 极柱密封不良造成酸的渗漏。 防止连接件腐蚀的工艺 分解连接件 用碱液清洗腐蚀物 清水洗净 涂凡士林 组装 检测控制电池组的动态质量 电池组的实际状态是不断变化的。 制定安全使用限度。 把电池组单节容量控制在安全限度以上。 备品管理 模拟基站工作条件,用库存充电机对备品进行浮充。 用库存充电机可对120个电池浮充,消除自放电。 保障备品质量有效。 控制关键因素 及时加水预防电解液的浓缩。1次/年 控制电池组各单节容量的均衡性。1次/季 根据保有容量调节浮充电压。1次/季 定期校准控制计算机的总电压的识别和显示。 1次/年 防腐蚀。 1次/季 电子除硫化1次/年。 电子除硫化 化学除硫化有软化极板的副作用。 用电子除硫化每年1次,可消除硫化,改善容量的均衡性。 电池的使用寿命 循环寿命的使用价值有300多次。取消人为的深度放电。 正极板栅的耐腐蚀寿命在基站条件下可达到10年以上。 固定电池的寿命都在15年以上。 把密封蓄电池的供电能力作为维护目标。 改变管理方式即有效益 改变不维护的粗放方式为专业维护。 改变多头负责为单头负责。 用减少浪费的资金就可支付维护费用。 采用该项技术的方式和效益 应急处理:先把基站中失效电池挑出,用合格备品替代。可收到减少掉站的技术效益。 在线维护:用定期的在线维护,消灭电池的非使用性损坏和误报费。可收到延长电池使用寿命,消灭事故苗头,提高设备运行质量的双收益。 对维护工作

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