转炉脱磷少渣炼钢工艺技术发展与现状概述(PPT 92页).ppt

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主要工艺参数和特点 脱磷炉: 氧气量20000~25000Nm3/h,顶吹氧枪流量最大为40000Nm3/h,吹氧时间7min; 底吹风口有4个,可吹N2、O2、Ar,底吹强度0.30Nm3/min.t,底吹气体流量最大为5400Nm3/h。 目前脱磷炉的最低铁水比可以做到80%左右,主要措施有:高炉到炼钢的距离从2000米缩短到800米左右,混铁车周转从2.2次/天提高到3.4次/天,铁水温度提高了70℃。 脱磷炉炉渣碱度控制在2.2~2.7,脱磷转炉TAP-TAP周期时间小于20min。 当冶炼低磷钢时一般脱磷后铁水中磷含量0.01%~0.02%;一般钢种脱磷后铁水含磷量控制0.03%~0.05%。 国外转炉脱磷少渣炼钢技术的发展与现状 * 主要工艺参数和特点(续) 脱碳炉: 氧气量60000~70000 Nm3/h ,最大80000 Nm3/h,吹氧时间9min; 底吹风口有4个,可吹N2、O2、Ar,底吹强度0.40Nm3/min.t。 采用2吹1方式,脱碳转炉TAP-TAP周期时间20min,纯吹炼9min,TAP-TAP周期时间分配为:装主原料4min,吹炼9min,出钢5min,排渣1min,维护1min。 转炉吹炼过程副枪测温取样1次,96%的炉次停吹后直接出钢。 转炉脱磷实行静态控制,转炉冶炼成分若达不到要求,则在脱碳炉中继续进行,脱磷处理后的铁水磷小于0.02%。 脱磷炉炉龄20000次,脱碳炉炉龄5000次,转炉炉修时间6天。 国外转炉脱磷少渣炼钢技术的发展与现状 * 和歌山新厂资源利用及能源情况 脱碳渣部分返回到脱磷炉利用,部分返回到烧结利用。 脱磷渣经过处理后作为铺路材料以及作为混凝土原料利用。 脱磷炉富含Zn的烟尘经过回转窑脱Zn后返回到烧结利用。 脱碳炉的烟尘返回到烧结利用。 渣量从1999年150 kg/t.s下降到2003年100 kg/t.s。烟尘量从1999年22.3 kg/t.s下降到2003年15~17 kg/t.s。 炼钢全工序能耗从1998年156 Mcal/t.s下降到2003年39 Mcal/t.s,转炉工序能耗从1998年39 Mcal/t.s下降到-19 Mcal/t.s,实现负能炼钢。 国外转炉脱磷少渣炼钢技术的发展与现状 * 表2-10 不同脱磷方法比较 脱磷方法 混铁车喷吹脱磷 铁水包喷吹脱磷 转炉脱磷 混铁车 铁水包 顶底复吹转炉 处理容器 加废钢 ×(不可能) ×(不可能) ○(可能) 脱磷剂比较 ×(粉剂) ×(粉剂) ○(没有限制) 铁水预脱硅 ×( 必须) ×( 必须) ○(同时处理) 处理容器的修理 ×(困难) △ ○(容易) 脱磷效率 ×(低) ○ ○(高) 综合比较 × △ ○ (○----好, △----一般, ×----差) 国外转炉脱磷少渣炼钢技术的发展与现状 * 第三部分 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的 研究和开发 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的研究与开发 * 发展历程 1993年-开发转炉吹炼前期脱磷技术 1998年-应用混铁车铁水脱磷技术 1999年-开发少渣炼钢工艺技术 2002年-开发BRP工艺技术 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的研究与开发 * 转炉吹炼前期脱磷技术 (1) 顶吹供氧、底吹供气工艺参数 供氧流量:15000~30000 m3/h 供氧时间:10~17 min 氧枪枪位:2.6~3.2 m 底吹供气流量:600~2200 m3/h (2) 副原料配加工艺 炉渣碱度控制:2.2~3.6 辅料主要采用生石灰,并加萤石化渣 冷却剂分批投入控制温度 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的研究与开发 * 图3-1 脱磷率与熔池温度的关系 图3-2 脱磷率与炉渣碱度的关系 影响脱磷的主要因素:熔池温度和炉渣碱度 熔池温度1350℃ ,脱磷率90%以上,最高脱磷率达96.2%,熔池中磷含量为0.003%;炉渣碱度3.2~3.6,脱磷率可达90%以上。 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的研究与开发 * 采用转炉吹炼前期脱磷技术达到的效果 冶炼超纯净钢,最佳1炉成品磷、硫、氧、氮、氢5大元素总和80ppm。 图3-3 超纯净钢成品成份及单元素最佳水平 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的研究与开发 * 混铁车铁水脱磷技术 1998年二炼钢引进日本川崎铁水预处理技术投入使用。 铁水脱磷工艺流程: 高炉铁水沟脱硅-TPC前扒渣-(TPC补充脱硅-TPC前扒渣)-TPC脱磷-TPC脱硫(-TPC后扒渣)-受铁 铁水脱磷粉剂:烧结矿粉、石灰粉、萤石粉 铁水脱磷后最低磷含量:0.005% 铁水脱磷(同时脱硫)处理时间:26~35min(纯喷吹时间),处理温降:105~122℃,处理后铁水平均磷含量0.029%。 宝钢转炉脱磷少渣炼钢技术的研究与开发 *

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