直流炉协调控制系统的分析与设计.docVIP

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直流炉协调控制系统的分析与设计 发表时间:2002-1-18 作者:杨景祺 章伟杰 蔡圣华 摘要:   一、概述   直流锅炉汽轮机单元机组,是一个三输入三输出的多变量调节对象,在直流锅炉里,给水从省煤器进口就被连续加热、蒸发与过热,根据水、湿蒸汽与过热蒸汽物理性能的差异,可以划分为加热段、蒸发段与过热段三大部分。直流锅炉各个区段的边界与长度是不固定的,而是随着给水与燃料的比例变化而移动,无论从控制的角度还是从操作的角度,直流锅炉都与汽包锅炉有很大的区别,协调控制系统的设计比汽包锅炉更为复杂。我们在江苏省谏壁发电厂7#机组双炉膛直流锅炉控制系统、8#机组双炉膛直流锅炉-汽轮机控制系统、10#机组双炉膛直流锅炉-汽轮机协调控制系统、江苏省常熟发电厂1#、2#机组直流锅炉-汽轮机协调控制系统设计、调试投运的基础上,总结了直流锅炉-汽轮机单元机组对象的动态特性,协调控制系统的设计、调试的成功经验,在直流炉协调控制系统设计与应用方面获得了成功,谏壁电厂10#机组通过了国家机械工业局组织的鉴定,给予了很高的评价,获得了国家机械工业局科技进步二等奖,常熟电厂1#、2#机组直流锅炉协调控制系统长期稳定运行,控制系统的投入率达到100%,稳定实现AGC控制。   二、直流锅炉被控对象的分析   1被控对象特性的取得   为了进一步了解直流锅炉被控对象的特性,我们进行了燃料、给水、调门开度扰动对机组负荷、压力、温度的响应性能试验。试验方式为:   (1)机组燃料控制、给水控制、压力控制系统切手动;   (2)增加4-5t/h燃料量,不进行其他操作,稳定5-8分钟,观察机组功率、机组压力、炉顶温度变化。   (3)减少4-5t/h燃料量,不进行其他操作,稳定5-8分钟,观察机组功率、机组压力、炉顶温度变化。   (4)增加30t/h给水量,不进行其他操作,稳定5-8分钟,观察机组功率、机组压力、炉顶温度变化。   (5)减少30t/h给水量,不进行其他操作,稳定5-8分钟,观察机组功率、机组压力、炉顶温度变化。   (6)在汽机操作画面上,增加3%的汽机开度指令,不进行其他操作,稳定5分钟,观察机组功率、机组压力、炉顶温度变化。   (7)在汽机操作画面上,减少3%的汽机开度指令,不进行其他操作,稳定5分钟,观察机组功率、机组压力、炉顶温度变化。   在试验的基础上我们得到了机组负荷、压力、微过热温度对燃料、给水、汽机调门开度扰动的数据及特性的曲线:   2直流炉被控对象的分析   (1)燃料量的变化   燃料发生变化时,由于加热段和蒸发段缩短,锅炉储水量减少,在燃烧率扰动后经过一个较短的延迟(50S),蒸汽量会向增加的方向变化,当燃烧率增加时,一开始由于加热段蒸发段的缩短而使蒸发量增加,也使压力和功率增加,当这部分储水增加完后,锅炉又由于压力增加而增加蓄能时,压力和功率就上升的很慢,等到锅炉内蓄能接受平衡时,增加的燃料才主要用于增加温度,于是压力、功率相应增加。由此也可说明温度的变化(90S)要延迟与压力的变化。   在燃料扰动下给水流量会自动减少,这是因为在给水压力不变的情况下,燃料增加导致压力增加,促使给水流量自动减少。   (2)给水流量扰动下的动态特性   当给水流量扰动时,由于加热段、蒸发段延长而推出一部分蒸汽,因此开始压力和功率是增加的,但由于过热段缩短使汽温下降,最后虽然蒸汽流量增加但压力和功率还是下降,汽温经过一段时间的延迟后单调下降,最后稳定在一个较低的温度上。   (3)汽机调门的开度扰动   当汽机调门开大时,机组功率立即增大,但由于燃料和给水流量没变,所以随后又逐渐降低。压力则迅速降低,若给水压力不变,给水流量会自动增加。   通过以上的分析可以对直流炉控制系统做以下的估计:   (1)直流炉控制系统是复杂化的三输入三输出的多变量控制系统,燃料量、给水量、汽机调门开度对机组的负荷、压力、温度均有影响。由于压力的变化,燃料量,汽机调门开度对给水流量也会产生交叉影响。   (2)在汽机调门的开度扰动下,压力变化没有延迟,变化很快。   (3)单独改变燃料量、压力反映较快,温度的变化具有较大的延迟,变化幅度很大。温度的变化将导致功率的变化。   (4)单独改变给水量只能使压力、功率暂时变化,由于温度较大幅度的变化而使输出功率变化较小,温度的变化具有较长的延迟和较大的变化幅度。   (5)若汽温已经变化而改变给水流量或者燃料量调节,必然引起很大的温度变化,因此为了使温度变化小而又能有效的改变机组负荷,必须使燃料量和给水量保持适当的比例协调动作。   三、协调控制系统的设计   机炉协调控制系统是电站控制中长期以来讨论的课题,基本上概括为:将汽机锅炉作为一个整体控制,使锅炉能够满足汽机的用汽要求,机组能够满足电网频率的要求

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