刀库及换刀机械手的常见故障和维护.docx

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8. 4.4刀库及换刀机械手的常见故障和维护 刀库及换刀机械手结构较复杂,且在工作中乂频繁运动,所以故障率 较高,冃前机床上有50%以上的故障都与之有关。如刀库运动故障, 定位误差过大,机械手夹持刀柄不稳定,机械手动作误差过大等。这 些故障最后都造成换刀动作卡位,整机停止工作。因此刀库及换刀机 械手的维护十分重要。 刀库及换刀机械手的维护要点 1) 严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止在机械手换刀吋掉刀或刀 具与工件、夹具等发生碰撞。 2) 顺序选刀方式必须注意刀具放置在刀库中的顺序要正确,其他选刀 方式也要注意所换刀具是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故 发生。 3) 用手动方式往刀库上装刀时,要确保装到位,装牢靠,并检查刀座 上的锁紧装置是否可靠。 4) 经常检查刀库的冋零位置是否正确,检查机床主轴冋换刀点位置是 否到位,发现问题要及时调整,否则不能完成换刀动作。 5) 要注意保持刀具刀柄和刀套的清洁。 6) 开机时,应先使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常, 特别是行程开关和电磁阀能否正常动作。检查机械手液压系统的压力 是否正常,刀具在机械手上锁紧是否可靠,发现不正常吋应及吋处理。 刀库的故障 刀库的主要故障有:刀库不能转动或转动不到位;刀套不能夹紧刀具; 刀套上下不到位等。 刀库不能转动或转动不到位刀库不能转动的原因可能有:①联接 电动机轴与蜗杆轴的联轴器松动;②变频器故障,应检查变频器的输 入、输出电压是否正常;③PLC无控制输出,可能是接口板中的继电 器失效;④机械连接过紧;⑤电网电压过低。 刀库转不到位的原因可能有:电动机转动故障,传动机构误差。 刀套不能夹紧刀具原因可能是刀套上的调整螺钉松动,或弹簧 太松,造成卡紧力不足;或刀具超重。 刀套上下不到位 原因可能是装置调整不当或加工误差过大而造 成拨叉位置不止确;限位开关安装不止确或调整不当而造成反馈信号 错误。 换刀机械手故障 刀具夹不紧掉刀原因可能是卡紧爪弹簧压力过小;或弹簧后面 的螺母松动;或刀具超重;或机械手卡紧锁不起作用等。 刀具夹紧后松不开原因可能是松锁的弹簧压合过紧,卡爪缩不 凹:应调松螺母,使最大载荷不超过额定数值。 刀具交换时掉刀换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移, 机械手抓刀时没有到位,就开始拔刀,都会导致换刀时掉刀。这时应 重新移动主轴箱,使其回到换刀点位置,重新设定换刀点。 4. 5自动换刀装置故障维修10例 例37广例373.机械手故障的维修 例371.故障现象:某加工中心采用凸轮机械手换刀,机械手结构及 换刀程序如图2-22、图2-23所示。换刀过程中,动作中断,发出2035# 报警,显示内容:机械手伸出故障。 分析及处理过程:根据报警内容,机床是因为无法执行下一步“从主 轴和刀库中拔出刀具”,而使换刀过程中断并报警。 机械手未能伸出完成从主轴和刀库中拔刀动作,产生故障的原因可能 有: (1) “松刀”感应开关失灵在换刀过程中,各动作的完成信号均由 感应开关发出,只有上一动作完成后才能进行下一动作。第3步为 “主轴松刀”,如果感应开关未发信号,则机械手“拔刀”就不会动 作。检查两感应开关,信号正常。 ⑵“松刀”电磁阀失灵 主轴的“松刀”,是由电磁阀接通液压缸 来完成的。如电磁阀失灵,则液压缸未进油,刀具就“松”不了。检 查主轴的“松刀”电磁阀动作均正常。 “松刀”液压缸因液压系统压力不够或漏油而不动作,或行程不 到位检查刀库松刀液压缸,动作正常,行程到位;打开主轴箱(图 8-2)后罩,检查主轴松刀液压缸,发现也已到达松刀位置,油压也正 常,液压缸无漏油现象。 机械手系统有问题,建立不起“拔刀”条件 其原因可能是:电 动机控制电路有问题。检查电动机控制电路系统正常。 主轴系统有问题 主轴结构示意图如图8-2所示。刀具是靠碟簧 通过拉杆和弹簧卡头而将刀具柄尾端的拉钉拉紧的;松刀时,液压缸 的活塞杆顶压顶杆,顶杆通过空心螺钉推动拉杆,一方面使弹簧卡头 松开刀具的拉钉,另一方面乂顶动拉钉,使刀具右移而在主轴锥孔中 变“松” O 主轴系统不松刀的原因估计有以下4点:①刀具尾部拉钉的长度不 够,致使液压缸虽已运动到位,而仍未将刀具顶“松”;②拉杆尾部 空心螺钉位置起了变化,使液压缸行程满足不了 “松刀”的要求;③ 顶杆出了问题,已变形或磨损;④弹簧卡头出故障,不能张开:⑤主 轴装配调整时,刀具移动量调得太小,致使在使用过程中一些综合因 素导致不能满足“松刀”条件。 处理方法:拆下“松刀”液压缸,检查发现:这一故障系制造装配时, 空心螺钉的“伸出量”调整得太小,故“松刀”液压缸行程到位,而 刀具在主轴锥孔中“压出”不够,刀具无法取出。调整空心螺钉的 “伸出量”,保证在主轴“松刀”液压缸行程到位后,刀柄在主轴锥 孔中的压出量为0?4

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