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整体热处理技术在液化气球罐检修中的应用
扬子石化贮运厂 孙可江 高 山
摘要:本文介绍了扬子石化公司贮运厂液体成品车间液化气球罐的现状,分析了液化气球罐裂纹的形成
原因,提出了液化气球罐缺陷的处理办法,论证了液化气球罐采用整体热处理办法的依据并对热处理的工艺
控制进行了阐述。
关越词:热处理;球罐;检修;应用
液化气球罐概况 该罐设计压力1.8MPa,最高工作压力1.6MPa,
设计温度一10-509C,操作温度为常温,壁厚34mm,
扬子石化公司贮运厂液体成品车间共8台液化 内径12400..,容积1000.3。球壳板为混合式结构,
气球罐,由日本CBI株式会社根据日本高压气体法 管式支柱,圆钢拉撑。
规JLPA201A规范设计,采用SPV50Q钢制造,中国 自1990年起定期检测的液化气球罐在内表面
化学工程第三建设公司安装,始建于1986年,1989 发现了大量裂纹,见表to
年12月投人使用。
表 1液化气球峨的检测情况简介
最大 M1,安个
序号 球粗位号 检测时间 检测缺陷情况简介 f}ix 哪
HI1 HB 等级
l GS旧5 1996 内焊缝裂纹112处,总长28.33米,打磨深度小于3- 2月旧 154 3
2 G905 2洲 内焊缝裂纹201处,外焊缝13处,40处大于3mm,裂纹最大深度78- ,最长1500..v条 209 152 5
3 洲 1993 内焊缝裂纹120处,总长79.85米,打磨深度2.2- 246 145 3
4 G906 19!洲 内焊缝裂纹80处,总长42.8米,打磨深度3mm 249 147 3
5 口:906 19刃 内焊缝裂纹95处,灯磨深度2- 2月5 146 3
6 口10 1997 内焊缝裂纹105处,总长79.85米,打磨深度1.8- 209 166 今
7 伪 II 1990 内焊缝裂纹44处,打磨深度2.2- 238 157 3
8 G911 1996 内焊缝裂纹40处,打磨消除 212 161 3
9 G911 1998 内焊缝裂纹371处.总长95.14米 外壁1处,最大打磨深度5.0- 209 162 3
球罐历年检测结果表明:罐内壁裂纹绝大多数 密集的下极板选取了4个有代表性的点作金相覆膜
集中于球罐的上下环缝、上、下极带板焊缝及T字 实验。
型、人字型焊缝区域。硬度测定表明:最大硬度值主
要集中于焊缝区、焊缝热影响区,最小硬度值主要集
中于母材区。硬度的测量分布及数据见图1和表
20
2 液化气球语裂纹的成因分析
左侧母材 右侧热影响区
2.1 金相组织分析 左侧热彩响区 右侧母材
焊绛
为了进一步对裂纹的形貌及成因作深人分析,
图1硬度测量点分布图
裂纹打磨消除前,我们在G906罐内裂纹分布最为
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