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- 2019-09-29 发布于湖北
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* * 总线网段的多挂接与仪表多变量传输是这次项目中的一个亮点。在长兴每个网段平均挂接10台仪表。减少了电缆用量的总数 我们在温度测量过程中充分利用了总线仪表的多变量的特性,窑炉的236个温度监控使用了35台艾默生的848T多点温度变送器。最多的一个网段接了7台848T仪表。该网段有56个温度测量点,一个网段就可以节省将近50多根电缆和40测温仪表。经济效益显著。 使用FF总线后,大大减少了控制部件和控制机柜的数量,在长兴项目中,只使用了两个个标准机柜,从而减少了机房的面积。由于一条总线网段,可以连接10台FF现场变送器和FF阀门定位器。所以现场与中控室的连接电缆也大大减少,在长兴项目中,进中控室的主槽板,仅使用500X200槽板。不仅减少了材料成本,而且减少了安装工作量,节省了安装时间。 使用FF智能仪表,在控制室就可用的DCS画面上完成可以完成绝大部分的调试。 在项目开车阶段,我们采用AMS智能仪表管理软件对现场仪表进行调试和诊断。随时可以发现现场仪表的安装过程中存在的问题。例如热电阻和热电偶接线错误等。这样我们可以实现零故障开车的。 日常维护也需要充分利用总线的自诊断功能,强化电子巡检。 FF技术的现场控制使现场仪表全部具有控制功能。 在长兴项目中,我们将所有的PID控制功能模块全部下装到阀门定位器中,现场测量仪表与控制阀直接通讯,构成控制回路。这样大大降低了控制器的负荷,由
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