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制氢装置转化气蒸汽发生器存
制氢装置转化气蒸汽发生器存在问题及分析
王树德1 , 张绍良2 , 叶晓东1
(1 . 中国石油化工股份有限公司炼油事业部 ,北京 100029 ;2 . 中国石油化工集团公司长岭炼化公司)
摘要 针对某炼油厂新建 8 000 m3 / h 天然气制氢装置在开工过程中转化气蒸汽发生器衬里损
坏 、外部筒体在高温 、高压下应力损坏而造成入口管箱破裂的设备事故 ,从衬里材质 、衬筒结构 、筒 体外部保温 、监测手段 、降温保护措施 、壳体材质等方面进行了分析 ,总结了衬里和设备筒体修复的 经验 ,并对就如何解决制氢装置转化气蒸汽发生器存在问题提出了对策 。
关键词 :天然气 制氢装置 蒸汽发生器 衬套
1 前 言
为了满足国内成品油市场快速增长的需求及 产品质量升级的要求 ,近几年新建和扩建的制氢和 加氢精制装置比较多 ,开工和运行过程中出现的问
题也比较多 ,尤其是制氢装置问题相对集中 ,如转 化气蒸汽发生器发生泄漏 ;变压吸附 ( P SA ) 氢气提 浓单元发生问题 ,造成氢气纯度不够 ,影响下游装 置的运行 ; 氢气回收率低 ,尾气产量大 ,尾气外送 , 造成效益损失等 。中国石化股份有限公司在 2004
年首次开工的制氢装置中有三套运行不理想 ,出现 了紧急停工的问题 。
为了保证制氢装置的安全生产 ,本文从设计和 管理等方面分析了原因 ,总结了衬里和设备筒体修 复的经验 ,并对如何解决制氢装置转化气蒸汽发生
器存在问题提出了对策 。
2 设备损坏情况
2004 年 10 月 底 , 国 内 某 炼 油 厂 新 建 的
8 000 m3 / h (标准 状 态) 天 然 气制 氢装 置 在开 工过 程中 ,转化气蒸汽发生器入口管箱发生严重鼓包 ,
管箱筒体有严重 裂缝 , 致 使 大量 高温 含 氢气 体喷 出 ,装置被迫紧急停工 。打开检查发现衬里开裂严 重 ,高温氢气直接接触外部钢板 ,造成筒体在高温 高压下应力变形开裂 。经过一个多月的抢修 ,对锥 段部分进行更换 ,衬里重新制作 ,到 2004 年 11 月
底该制氢装置才开始衬里烘干恢复正常生产 。 据初步调查 ,国内外其它炼油厂制氢装置相同
的转化气蒸汽发生器也曾出现过类似事故 。制氢 装置转化气蒸汽发生器是将出转化炉的 850 ℃左
右高温 、压力 3 . 0M Pa 左右的含 H2 , CO2 , CO 等转
化气 换 热 , 产 生 中 压 蒸 汽 后 , 转 化 气 温 度 降 至
360 ℃,然后进入中温变换部分 。蒸汽发生器作为 制氢装置的重要设备之一 ,具有高温 、高压 、临氢的
特点 ,运行条件比较苛刻 。因此 ,保证转化气蒸汽 发生器的安全运行非常重要 ,不仅需要良好的衬里 结构设计 、衬里选材及施工 ,还需要加强施工管理 和操作管理 。
3 管箱筒体开裂原因分析
转化气蒸汽发生器属于三类压力容器 。该制 氢装置转化气蒸汽发生器入口管箱的结构尺寸简 图见图 1 , 其 中 壳 体 锥 段 材 质 为 镍 铬 合 金 U N S N O8811 ,壳体直段材质为 15Cr Mo R 。
3 . 1 衬里材料等级低
入口管箱上半部分全部鼓包 ,筒体纵向裂纹约
80 mm 长 ;衬里裂纹宽度达 5 ~ 8 mm , 已穿透衬里 层 ;衬里与器壁间存在约 1 mm 左右间隙 。说明该 衬里材料线性变化率较大 ,致使高温含氢的转化气 易从衬里裂纹处进入器壁 ,并在器壁与衬里之间形
成通路循环 ,造成器壁超温 。 衬里材料容重与导热系数偏大 ,造成外壁温度
过高 。该衬里材料 110 ℃烘干容重达 1 . 65 g/ cm3 ,
热面温度 8 1 5 ℃时导 热系 数 为 0 . 4 5 W / ( m ·K) 。
收稿日期 :2005201210 ;修改稿收到日期 :2005203205 。
作者简介 :王树德 ,高级工程师 。多年来一直从事石油炼制的 技术和生产管理工作 ,在国内外杂志发表论文数篇 ,现任中国 石化股份有限公司炼油事业部副主任 。
28 石油 炼制与
28 石
油 炼
制
与 化 工
2005 年 第 36 卷
的安全使用将是十分危险的 。
3 . 6 监测手段不完备
由于现场条件差 ,对筒体的外壁温度既没有远 程监测 ,也没有现场测量措施 ,因此不利于超温设 备的及时发现 。
3 . 7 降温保护措施不完善
在实际设计中 ,没有设计蒸汽和冷却水降温设 施 ,一旦发生设备超温后 ,没有措施降温 。实际上
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