强化过程管控降低石灰电耗(3).pptVIP

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THANK YOU WWW.PPTKOREA.COM 汇报完毕 请各位专家批评指正! 2014年3月 德龙集团奥宇钢铁有限公司 运用QC方法,降低生石灰电耗 强化过程管控 降低石灰电耗 烧结厂白灰窑QC小组 德龙集团奥宇钢铁有限公司 2 1 6 3 7 12 5 4 8 11 10 9 选题理由 活动计划 现状调查 确定要因 原因分析 制定对策 设定目标 对策实施 效果检查 巩固和标准化 总结和下一步计划 QC小组概况 一、小组概况 表1:小组基本情况表 小组名称 奥宇白灰窑QC小组 成立时间 2008年9月4日 活动宗旨 节能降耗、降本增效 课题名称 降低白灰电耗 提高白灰效益 小组类型 现场型 组长 王利强 活动时间 2013年8月—2014年1月 课题注册 2013年8月 小组成员 8人 注册编号 QES/AY-J/ZJ103 活动频次 4次/月,有活动记录,有原因分析和对策措施 QC教育培训时间 80小时以上 小组业绩 小组开展的“回收小粒级石灰石,降低原料成本”荣获2010年度河北省冶金系统优秀质量管理成果一等奖;“降低石灰灼减,提高成品质量”成果荣获2011年度河北省冶金系统优秀质量管理成果优秀奖。 小组成员表 表2: 序号 姓 名 性别 年龄 文化程度 职务 组内职务 组内分工 1 王利强 男 35 高中 车间主任 组长 方案策划组织实施 2 马国强 男 36 高中 副主任 副组长 生产技术指导 3 孙强 男 31 职高 工长 组员 现场监督调整 4 胡永章 男 35 大专 工长 组员 现场监督调整 5 曹建立 男 43 初中 工长 组员 现场监督调整 6 亢文强 男 27 高中 副工长 组员 现场操作调整 7 冯威 男 37 中师 副工长 组员 现场操作调整 8 李万成 男 30 初中 副工长 组员 现场操作调整 降低工序 成本 现状 选择课题 为节能降耗,提高产品效益,降低生石灰单位电耗,降低成本。 2012年生石灰电耗57.21kwh/t,2013年4月变频节电设备运行后电耗49.17kwh/t。 降低生石灰电耗,提高经济效益 二、选题理由 图1: 三、活动计划 表3:活动计划表 时 间 步骤 2013年 2014年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 P 选择课题 现状调查 设定目标 分析原因 要因确定 制定对策 D 对策实施 C 效果检查 A 巩固措施 和标准化 四、现状调查 1、我厂2013年4月份变频设备投入运行后的生石灰电耗为49.17kw.h/t, 5月、6月、7月由于受高炉和烧结年修影响,白灰窑未投入正常生产,生石灰单位电耗升高较多,数据无代表性。 2、小组通过查阅4月份的日用电量,发现日用电量最低时为25200kw.h、最高时27000kw.h,差距较大。小组成员通过分析发现我们在人员管理和设备管理方面存在问题。 表4: 内容 项目 因素 频次 依据 总频次 人员操作 工段检查标准低 10 4月车间考核、检查记录 40 违规操作 20 4月车间、工段考核与检查记录 操作调整不及时 10 4月车间、工段考核记录 设备影响 设备空转 15 现场检查记录 60 跑冒滴漏 35 4月-7月查阅检修及日常点检记录 频繁开停机 10 4月查阅生产日报表 调查表 表5: 统计表 序号 问题分类 频数/次 累计频数/次 频率/% 累计频率/% 1 人员操作 40 40 34.78 34.78 2 设备影响 60 100 52.17 86.95 3 环境影响 10 110 8.7 95.65 4 照明设施 5 115 4.35 100 合计 115 100 图2: 排列图: 五、设定目标 1、经过对现状的调查、分析,小组活动成员认为我们在电耗方面还有潜力可挖,初步将电耗目 标值设定为48kwh/t。 图3:活动目标图 2、目标可行性分析 2013年4月份电耗49.17kw.h/t, 通过提高全员降本增效意识的,在降低电耗上还有很大的潜力 共用系统存在空运转现象,适时开停共用系统,可节约一定电量。 强化技改,杜绝跑、冒、滴、漏,优化设备操作等手段,还可降低一部分电耗 制定生石灰电耗48kw.h/t的目标可行 图4:目标可行性分析图 六、原因分析: 根据我们攻关小组分析,认为目前影响电耗的原因是多方面的,我们结合生产实际,通过小组分析、讨论,将影响因素绘制成鱼刺图,如下: 白 灰 电 耗 高 人 原

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