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光栅在使用过程中要注意以下几点: 光栅尺在使用过程中,要避免受到灰尘、油液、冷却液的污染,造成信号丢失,影响位置控制精度。 光栅尺拆装时要用静力,不能用硬物敲击,以免引起光学元件的损坏。 伺服放大器设定画面 操作步骤 步骤一 在断电的情况下,用RS232电缆连接PC的COM口与611UE上的X471端口 步骤二 驱动器上电,在611UE的液晶窗口显示:“A1106”,表示驱动器没有数据;R/F红灯亮;总线接口模块上的红灯亮。 步骤三 从WINDOWS的“开始”中找到驱动器调试工具SimoCom U,并启动。 左边两位显示“E”和1个连字号“—” :驱动器有1个故障,如图(a)。 左边两位显示“E”和3个连字号“三”:驱动器有多个故障,按“+”键可以显示其他故障号,如图(b)。 左边第一位显示“E”,第二位无显示:驱动器有报警,如图 (c)。 第三位显示“A”:故障或报警发生在A轴模块。 显示“B”:故障或报警发生在B轴模块。 右边三位为故障、报警号显示,对应的报警内容可以参考611UE相关说明书。 数控机床的伺服驱动系统是关键部件,也是故障率较高的部件,一旦模块损坏,维修成本较高,因此,使用中要重视伺服驱动系统的日常维护和保养,避免故障发生。例如: 伺服驱动器的安装环境要注意防尘、避免振动; 导电的粉尘、切屑会引起驱动模块内部短路,严重时烧毁模块; 直流母线的连接螺钉一定要拧紧,不能产生松动; 空气中的油雾、水汽都会对伺服驱动器产生影响,因此,伺服驱动器应该安装在密闭、防尘的电气柜中。 编码器的更换 如果伺服电机编码器故障,需要更换时参照以下方法: (1) 卸开电机后盖及编码器的后盖; (2) 松开编码器的安装螺丝; (3)?旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合; (4) 卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制螺丝顶出来,以免损坏编码器; (5) 安装新的编码器,使编码器的两个标志重合。在此过程中,要保证电机的转子不动; 按以上相反的顺序安装编码器。 由于滚珠丝杠不具有自锁功能,所以,为了平衡垂直轴的重力,防止电机断电时,垂直轴在重力作用下滑落,造成事故,机床的垂直轴电机带有抱闸和平衡装置,当打开电源,伺服电机使能就绪后,抱闸线圈通电,抱闸打开;否则,抱闸线圈断电,抱闸把电机轴抱住,防止下滑。该机床的Z轴电机带抱闸,抱闸线圈由24V直流电压控制。经检查,该故障是由于抱闸线圈的24V进线在电柜的接线端子上松动造成的。 为了进一步判定故障部位,拆下X轴伺服电机,并在轴端划线做上标记,利用手动增量进给方式移动X轴,检查发现X轴每次增量移动一个螺距时,轴转动均大于360°。同时,在以上检测过程中发现伺服每次转动到某一固定的角度上时,均出现“突跳”现象, 考虑到“突跳”仅在某一固定的角度产生,且在无“突跳”区域,运动距离与轴转过的角度相符。因此,可以进一步确认故障与测量系统的电缆连接、系统的接口电路无关。根据以上实验可以判定故障是由于X轴的位置编码器不良引起的。更换编码器后,机床恢复正常。 对于该机床的驱动过流报警,首先关闭机床电源,手动转动电机轴,电机轴无法旋转;脱开电机和丝杠之间的联接,手动盘整,用力旋转时电机轴一步一步稍有转动。把电机上的动力电缆插头旋下,电机轴旋转自如。由此判断动力电缆有问题。 经检查,加工过程中,该轴电机随工作台移动,动力电缆在移动过程中长期受到拉力,有时会被其他机械部件卡住,绝缘层发热后受积压,造成相间短路,使得电机过流。更换动力电缆后,报警消除。 从开机后主轴以80r/min的转速自行旋转的现象分析,说明PLC的主轴准停控制部分工作正常(主轴准停的转速为80r/min),因此故障原因可能是由于主轴准停检测回路或检测装置不良引起的。用示波器测试主轴编码器的输出信号波形、信号电缆的连接,均无异常现象,因此可以判定故障原因在主轴位置检测信号的接口,进一步检查接口电路发现其中有一运放不良,更换后,机床恢复正常 例3.23 继续检查梯形图,发现该机床SFIN=1的条件是:S功能选通信号SF(F7.2)为“1”、主轴速度到达信号SAR(G29.4)为“1”、主轴变速完成信号SPE为“1”。而实际状态是SF=1,SAR=0,SPE=0,故SFIN=0。从系统手册可知SF为CNC到PLC的内部信号,SPE、SFlN、SAR与外部条件有关。检查SAR信号输入发现,故障时驱动器“主轴速度到达”信号输出为高电平,但数控系统I/O板上对应的SAR信号却为低电平。检查信号连接发现电缆中存在断线,重新连接后,机床恢复正常。 电源进线 状态指示灯 操作面板插座 控
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