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现状调查
8月下旬5307充电器LED绿灯暗不良数量增多,不良品绿灯光强度明显减弱,DC的组装线也发现了此类不良。
正常充电器充电时绿灯状态
现状调查
不良率(PPM)
现状调查
不良现象
通过对不良充电器开机壳检查,绿灯光强度变暗是因为绿LED灯灯柱倾斜,光线未能全部从机壳导光孔中透出。
该缺陷经QA检验员确认,不符合放行标准,需返修。
5307是第一事业部作为第一供应商生产的主要充电器型号,占全部充电器分量的70%以上,预计2010年仍有大规模生产任务,其品质的重要性非同寻常。
返修绿灯暗不良充电器,先开机壳,对绿灯柱重新焊接点胶,重焊补胶后再次进行耐压测试,功能测试,充电测试,共需要四名员工协作,鉴于该类不良率较高,返修数量较多,返修成本较大,绿灯暗不良充电器改善需求迫切。
改善需求
目标设定
外部缺陷率
内部缺陷率
5307项目组目标
25000
3000
ppm
目前缺陷率
目标缺陷率
4000
0
ppm
目前缺陷率
目标缺陷率
原因分析
SIPOC
工艺流程
浸漆
点胶
装箱
组装
老化
耐压
功能测试
来料检查
外观检查
装箱出货
原因分析
逻辑树
SR-8胶特性
关键因子X ?
原因分析
熊猫来料检查
批次 NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
来料总数
100
100
100
100
100
100
100
100
100
灯柱倾斜数
0
0
1
0
0
1
0
0
0
合格数
100
100
99
100
100
99
100
100
100
检查熊猫PCBA来料正常,抽检9箱PCBA, 缺陷率约为2000PPM,检查供应商熊猫生产现场,波峰焊炉后未发现批量灯柱倾斜不良品,可以排除熊猫PCBA来料缺陷。
原因分析
SR-8胶性能试验
面包板试验(垂直√,倾斜×)
将十六只灯柱用SR-8胶垂直粘接在面包板上,记录灯柱在胶凝固时间段内姿态的变化,试验结论: 在SR-8胶凝固的过程中,灯柱的姿态基本没有变化,可以排除胶性能对灯柱倾斜的影响
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30min
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60min
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90min
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120min
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确定要因
检查点胶生产过程
检查包装运输
检查浸漆点胶生产流程,点胶浸漆过程中灯柱始终向上,基本不受外力,抽检10托盘点胶浸漆后PCAB,未发现灯柱倾斜不良现象
检查浸漆点胶后PCBA的包装运输方式,因SR-8胶凝固时间较长,点胶浸漆后胶只是表干,未完全凝结,PCBA装箱后灯柱与隔板,箱壁接触受力后倾斜,抽检组装前10只周转箱,进一步验证以上结论,灯柱倾斜关键因子在中途存放运输过程中
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
灯柱垂直
65
44
53
64
48
56
74
61
49
83
灯柱倾斜
35
56
47
36
52
44
26
39
51
17
关键因子
改善行动
更改工序流程
点胶
为解决包装过程中PCBA灯柱被压歪倾斜的状况,解决的方法有两种,其一:改变包装方式,改用专业架子车储放PCBA,另一种方法为组装前检查补救,对倾斜的导光柱用热风枪烘软胶座,扶正后再组装机壳。综合考虑成本和可行性,选用第二种改善方案。
效果确认
标准化
“组装前对PCBA进行检查,LED灯柱歪斜的需用热风枪软化灯柱周边胶水后将其扶正,如不能扶正,需用电烙铁重新焊接扶正进行修理”写入5307标准作业指导书 ENW.5307.201.130
收益核算
经济效益估算:
1.投入: 热烘枪,工具成本200元
2.产出: 电子车间内部绿灯暗不良率由改善前2.5%降低到改善后0.15%,电子车间外部绿灯暗不良率由0.4%降低到改善后0.04%,内外部共降低不良率2.7%,以9-12月月度计划产量300000计算,共减少绿灯暗不良品
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