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2009年度建设工程
QC成果交流材料;1 ;;;;;(二)、根据表2数据,绘制出超厚无梁现浇板加强带质量缺陷排列图: (图二);五、目标确认及可行性分析
;(二)、目标可行性分析;六、原因分析
小组全体成员经过讨论,会同各专业的技术人员,对两项主要质量缺陷作出分析和归纳,绘制了关联图(图四)。 ;七、要因确认;制表:陆春远 日期:2008年6月21日 ;12 ;九、对策实施;;15 ;实施二:严制度、勤考核,增强全员质量意识
(由陆春远负责实施,邵镇江监控复核);;18;19 ;C;3、混凝土的施工控制:①砼以阶梯式推进浇筑,浇筑间隔时间不得超过混凝 土的初凝时间,避免出现冷缝;墙板混凝土浇筑分层施工,每层浇筑厚度400mm,采用自由斜坡流淌,浇筑时保持连续均匀;②掺膨胀剂的混凝土浇筑方法和技术要求与普通混凝土基本相同:顶板加强带务必使用Φ50插入式振捣器;施工中设专人合理布点,振捣时间控制在25秒,振捣必须密实,不得漏振、欠振和过振。③混凝土初凝前用铁抹子二次压实,终凝之前,三次抹压,防止表面裂缝的产生。;;实施四:做好加强带墙板、顶板处节点细部处理
(由徐宇良负责实施,温惠清监控复核);为此,小组经讨论研究,并会同设计、监理单位人员通力合作,在实施中采取创造性施工节点设计;因墙板高厚较大,在加强带两侧设置孔径4mm*4mm的钢丝网,增强刚度,并用Φ16二级钢筋间距@250mm设置予以固定,增大对混凝土浇筑时产生的侧压力的抵抗能力,以免混凝土浇筑时被冲开或破坏,引起两种混凝土混合,导致加强带节点处施工质量缺陷;其次,合理安排墙体配筋设置,在墙体中部400mm-500mm范围内水平设钢筋间距严格控制在150mm,并增加左右墙面各3道Φ8@150mm的水平筋,虽然钢筋增量很少,但可以增强混凝土的极限拉升值;再次,将墙体底部3排水平钢筋间距控制在100mm,形成一道“暗梁”,平衡混凝土的收缩应力。(详见加强带墙板节点构造详图,图十三);2、加强带顶板结构节点设计
大量工程实践表明,顶板加强带部分使用大膨胀的混凝土,浇筑完成后,加强带大膨胀混凝土的膨胀对两侧混凝土在水平方向产生挤压作用,在抵消部分温度收缩应力的同时,可能产生温度裂缝;本工程加强带顶板厚度为45cm,混凝土浇筑时产生的侧压力远小于墙板处节点,因此顶板节点设置除了考虑质量控制外,同时也考虑经济节约,在做好养护、保温、延长拆模时间等基本保证措施外,做好顶板加强带的节点设计。小组经讨论研究,并会同设计、监理单位人员通力合作,在施工中首先采取在加强带两侧设置孔径5mm*5mm的钢丝网,增强刚度,并用Φ14二级钢筋间距@300mm设置予以固定,增大对混凝土浇筑时产生的侧压力的抵抗能力;其次,合理安排顶板加强带配筋设置,在顶板加强带中部,垂直于加强带长边方向,设置上下双层水平温度钢筋Φ6@300mm,每边伸入两侧混凝土1.5m,同样在钢筋增量很少的情况下,增强混凝土的抗拉强度,减少混凝土结构开裂。(详见加强带顶板节点构造详图,图十四);;十、效果检查; 从检查记录表我们可以看出,超厚无梁现浇板加强带的施工质量取得了较大的提高,各项指标均得到有效控制,且合格率由84.69%提高到95.9%(图十五),达到了95%的预期目标。;(二)、经济效益分析
小组与同公司财务人员及项目劳资人员,对此次活动经济效益做了统计,活动中,小组合理安排施工,虽然增加了部分钢筋及机械投入,但施工工艺得到合理安排,施工材料和人工得到节约,工期得到了有效保证。本次QC活动经济效益共12100元。;(四)、无形效益评价
通过本次QC小组的活动,全体成员积极参与、不断学习,并对活动前后进行了自我评价,各项综合素质指标得到了不同程度的提高。;十一、标准化及巩固措施; 制表:陆春远 日期:2008年12月20日;十二、体会及今后打算;The End!
谢谢大家!
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