呼炼操作规程.docVIP

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  • 2020-06-10 发布于辽宁
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PAGE PAGE 2 伴气-常压装置 操作规程 中国石油天然气华东勘察设计研究院 2000年5月 目 录 伴气-常压装置简介3 装置工艺及生产指标6 岗位操作法11 设备类别及参数23 开工方案27 安全环保37 节能措施与环保40 前 言 呼炼伴气-常压装置最初为非临氢伴气降凝装置,采用北京石科院技术,由洛阳设计院设计,1995年10月投产。后来由于外部形势发生了变化,装置一直处于闲置状态。现在,装置由华东设计院重新设计,在基本不影响原有工艺流程的前提下,改造为常压蒸馏装置,最大可年加工长庆原油20万吨,适应了今后呼炼的发展趋势,分担了主常减压装置的负荷,为以后大处理量、高掺炼比的运行提供了先决条件。由于流程、工艺等均发生了较大的变化,故编写此《伴气-常压装置操作规程》。 本规程编写过程中,得到了有关领导的大力支持,各车间人员的积极配合,在此表示感谢。 由于编写水平有限,加之时间仓促,其中难免存在问题,敬请广大读者批评指正,以便更好的指导生产实践。 2000年5月 第一章 伴气-常压装置简介 第一节 原理及任务 常压装置是原油一次加工装置,它利用原油中各种馏分的沸点的不同,通过加热、汽化、分馏、冷凝和冷却等方法,将原油在常压条件下分割成石脑油、汽油、柴油、常压渣油等多种石油馏份。汽、柴油馏份经过精制、调合,生产出不同类型的石油产品。常渣可与常减压的蜡油合出,作为催化裂化装置的原料。 第二节 装置简介 呼和浩特炼油厂非临氢伴气降凝装置,始建于1995年6月,同年10月份建成并投产。由于原料问题,总是开开停停,几年来,累计生产时间仅有150天,设备长期闲置,利用率低,受呼炼的委托,华东设计院在基本不破坏原有工艺流程的情况下,将该装置改造成为设计处理量16万吨/年,最大处理量20万吨/年的常压蒸馏装置,单独用来加工长庆油。 将长庆油单炼,一方面可以充分利用闲置的设备,另一方面,将长庆油与二连原油分炼,有可能为改善沥青质量奠定基础。长庆油是低硫中间基原油,轻质油收率高,且渣油中铁、镍等重金属含量低,残碳较低,其常压渣油是理想的催化裂化原料。所以,本次改造对优化呼炼加工工艺、提高轻质油收率,有重要的意义。另外,在投资规模增加不大的情况下,将呼炼的原油加工规模提高20万吨/年,使全厂原油加工能力达到150万吨/年,也具有重要的意义。 本装置由华东设计院设计,于1999年12月建成,计划2000年5月份投产。原设计年处理长庆原油16万吨,最大20万吨/年。 作为常压蒸馏装置,主要是在原伴气降凝装置基础上进行如下改动:分馏塔增高4米,塔板数达到30层;使用JF浮阀塔板;塔顶后冷器换大;分馏塔设两个中段回流取热;设两个抽出线,经分别汽提后合出装置;原加热炉BF102与反应器R101、R102甩开;增设一台渣油水冷却器;电脱盐罐采用主常减压装置的一台脱盐罐,利用现有的三注系统实行防腐操作等等。 第三节 工艺流程说明 一、常压部分: 原油40℃自罐区来,进入V201(原缓冲罐)。进罐线上设缓冲罐液位控制阀。原油自罐底由原油泵(P201/1、2)抽出,经E201(常一线)、E202(常二Ⅱ)、E203(常渣Ⅲ)换热升温,由罐体下部进入电脱盐罐V203。原油脱盐脱水后,经E204(常二线Ⅰ)、E207(常一中)、E206(常渣Ⅱ)、E205(常二中)、E208(常渣Ⅰ)换热升温后,进入常压炉F201。加热升温至355℃,进入常压塔C201。 常压塔(C201)的146℃塔顶油气从塔顶引出后分两路进入常顶油气空冷器(E209A、B、C、D)再合并成一路经常顶油气冷凝冷却器(E210)冷却至40℃,进入常顶产品回流罐(V202),经沉降后,水从罐底脱水包切除,不凝气从罐顶引出经瓦斯管线直接放空排入大气,罐中汽油用常顶产品回流泵(P205/1、2)抽出,一部分打入常压塔顶作冷回流,另一部分作为产品送出装置。 常一线油182℃自常压塔第18层塔板流入汽提塔(C202),油气从汽提塔顶返回第19层塔板上,油品由常一线泵(P204)从汽提塔底部抽出后与原油(E201)换热,再与水冷却器 (L201)换热,冷却后与常二线合出装置。 常一中油261℃自常压塔第10层塔板用常一中泵(P203/1、2)抽出与原油(E207)换热至200℃后送回第12层塔板上。 常二线油261℃自常压塔第10层塔板流入汽提塔(C203),油气从汽提塔顶部返回第11层塔板上,油品用常二线泵(P208)从汽提塔底部抽出,与原油(E204、E202)换热、再经水冷却器(L201)冷却,与常一线合出装置。 常二中油330℃自

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