整体调试总结—伍璐.docVIP

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  • 2020-06-11 发布于山东
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整体调试总结 首先是江边补给水系统,在启动泵前,入口门开,补给水泵房到厂的管道上的排空门打开,打开去凉水塔或是高密的门。启动补给水泵后,出口门联开,要中停住,等他压力和电流稳定后再缓慢开大出口门。泵的额定电流为38.8A,正常运行的时候为32A左右。管道的排空门见连续水后关闭。去每个高密的水流量维持在400t/h左右,凉水塔补满即可,为9m左右,低于5.3m无法启动循泵。 循环水系统,在循环水系统中,我厂改造为工业水与塔池水供给的它冷却和B泵出口供给的自冷却水两路,启动初期保证前池水位满足,冷却水通入,泵转速选择正确,电机油位正常,循环水去脱硫工艺水手动门关闭,还有初期启动底部盘根不能太紧,防止抱死,循环水至凝汽器各室的8个排空门开启,管道畅通,排污门关闭。先是静压注水,之后是启泵控制出口蝶阀来注水。高转速为370rpm,正常运行电流为330A,额定电流为431A。低压开式水没有排空门,旋转滤网投在线,自动每一个小时清一次。高压开式水排空门有两处,一为氢冷器和引风机处。正常运行投的用户比较少是,泵出口压力位0.51Mpa,电流为230A,额定电流为290A,处理为0.25Mpa。 凝结水体统,凝结水杂项用户比较多,启动初期都要关闭。凝泵工频变频设定值为,在6KV配电间,凝泵00为变频,01为工频。在投退凝泵变频器的时候,要先凝泵断电,把控制电源送上,在去变频室投入。A、B为变频,C为工频,正常运行时变频45HZ时,出口压力位2.7Mpa左右,电流为130A,流量为1500t/h,额定电流为155.7A。凝泵滤网清洗隔离时,注意一定要把入口电动门全部关死,即要把电动门的预留圈也关闭,要做恢复措施,最重要一点是需要把其他泵的排空门要关闭,防止恢复泵漏气影响运行泵而气蚀。 油系统中,润滑油系统,启动初期,启动油泵为70A,交流油泵为100A,额定电流分别为137.8A和165A,主油泵运行时,机头表计,主油泵出口压力为0.4Mpa,轴承油压为0.2Mpa。顶轴油压,泵出口为19Mpa,各轴承的油压都不一致,8Mpa—17Mpa的都有。燃油系统中,供油泵为变频,我们维持出口油压在3.3Mpa左右,运行电流为140A,额定电流为195.4A。在恢复炉前油系统时,要关闭滤网前手动门,进油回油电磁阀都可以全开,回油调阀要关闭,手动未开滤网前手动门,密切注意油压,防止油压波动大,防止油压低于2.5Mpa而跳启动炉。 在风烟系统和制粉中,我们现在维持一次风压在7.8Kpa左右,送风量1500t/h,炉膛负压在-100pa,一次风机调门开度为25%,电流为90A,送风机开度为31%和21%,电流为70A,引风机为26%和30%,电流为230A,空预器为7.9A。各风机的额定电流分别为315.2A、252.1A、986A,空预器额定电流为21A。风烟系统中要注意负压波动而引起引风机调门开度变化,而使得6KV母线电压波动致使下面380V母线的波动,使得用户跳开。投自动后,引风机负压波动都在-20pa到-230pa之间波动。引风机启动初期,有个启允许为脱硫具备启动条件,即为脱硫至少要有两台循环泵在运行。在制粉系统中,我们运行的磨,风量为120t/h,出口温度75-80℃,允许值<90℃。压差在3kpa,允许值<5kpa。密封风与一次风压差正常为5kpa,允许值>2kpa。减速机推力瓦温正常为50℃,允许值<70℃。磨煤机电流为64A,额定电流为108A。煤斗煤位低于9m时要通知补煤。 在线小机滤网清洗后措施恢复,先是把中低压滤网的放水排污门关闭,开密封水回水至地沟,开凝结水杂项至小机密封水,气动调门开度为20%,低压缸喷水减温手动门不开(防止门不严水进入小机)。小机轴封先微开轴封回气手动门,在开供气电动门,防止轴封憋压使得轴端冒气,接着开轴封和小机汽源疏水,这个时候密切注意真空(真空系统还在运行)。小机u型水封注水排空,按操作票来操作,密切注意u型水封上压力表计和大机真空是否下降,之后再把给水密封水倒入U型水封至凝汽器。开启小机再循环手动门,开启给水泵中、高压侧排空门,给水泵前后电动门和中间抽头电动门送电,开启给水泵进口电动门的小旁路手动门,给水泵低流量注水排空和给水泵暖泵,如果温度上升比较缓慢,可以开启给水泵暖泵手动门,微开泵体排污门,加速暖泵,使得给水泵上下温差<15℃,排空门连续见水流后关闭排空门,开启给水泵进口电动门,关闭电动门小旁路手动门。小机可以冲转了,注意小机在1000rpm下暖机时,要让小机前汽缸金属壁温升至121℃以上才允许继续升转速,且给水要注意滤网前后压差要<0.06MPa。

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