电动机烧坏原因及应对措施.pdfVIP

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  • 2020-06-23 发布于河北
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电动机烧坏原因及应对措施 一、概述: 工业生产中广泛应用电动机拖动机械设备,而其中三相异步电动机的使用尤其 广泛。我们在生产中经常会遇到三相异步电动机因使用不当而被烧毁,不仅增加了生 产成本,而且影响到正常的生产。目前我公司有高低压三相异步电动机 1000 多台, 最大的功率为3400KW,还有大型同步电动机3台,功率为2600KW,自投产至今已有 多台电动机因各种原因烧坏,因而减少电动机烧毁故障、提高电动机的使用寿命是 我们应认真研究的一个课题。现就本人通过对公司以往几台电动机烧坏的原因分析, 发表个人观点,以供各位领导参考,并欢迎各位对电气管理工作提出批评意见,以 提高电气管理水平。 二、电动机烧坏的几个原因: 1、电动机缺相运行: 电动机正常运行时三相负载为对称负载,因此三相电流基本保持平衡,大小相等, 如果电动机缺相运行时(三相绕组中任一相断开的现象叫缺相),电动机振动将会变 大,出现异常声音,转速下降电流增加,电机温升将会急剧升高,从而导致电动机 烧坏。打开烧坏的电动机检查定子绕组,部分绕组变成黑色。 2、长期过负荷运行: 由于电动机长时间过载或过热运行,将会加速定子绕组绝缘老化,绝缘最薄弱点 碳化引起绕组匝间短路、相间短路或对地短路等现象而使电动机绕组局部烧毁。打 开烧坏的电动机检查定子绕组,全部绕组变成黑色。 3、机械故障原因引起: 电动机轴承损坏、转子不平衡或连接的机泵振动,联轴器连接不平衡等原因造成 电动机振动值超标,从而引起电动机绕组匝间松驰,绝缘出现裂纹等不良现象,破 坏效应不断积累,热胀冷缩使绝缘受到磨损,加速了绝缘老化,最终导致最先碳化 的绝缘破坏直至烧毁电动机。打开烧坏的电动机检查绕组,一组绕组断相或匝间短 路,但绕组不会变色。 4、堵转引起电动机烧坏: 电动机轴承完全损坏不能转动将电机轴抱死,或电动机拖动的机械设备卡死导致 电动机堵转,从而造成电动机出现很大的堵转电流,使电动机绕组温升急剧升高而 1 烧坏电动机。打开烧坏的电动机检查定子绕组,全部绕组变成黑色。 5、其他原因造成电机绝缘降低而引起电机烧坏: 电动机受潮,特别是沿海地区的电动机更容易受潮,如果电动机的防护等级达不 到要求或装配时密封不好,电动机更易受到盐雾潮气的浸袭,导致绝缘下降而击穿, 造成匝间短路、相间短路或接地短路而烧坏电动机。电动机散热风扇进风口有异物 堵塞,通风不畅或电动机外壳有油污等导致电动机散热不均匀或散热不良,长期如 此致使电动机过热而电动机绕组绝缘老化,直至电动机烧坏。轴承损坏或跑套等原 因使电动机扫堂也会造成电动机烧坏。 三、我公司烧坏电动机的状况分析: 从公司投产至今,除螺杆压缩机C501是由于机械带动电动机倒转损坏转子外, 其余烧坏的电动机全部是低压电动机,现将公司主要几台烧坏的电动机情况介绍及 分析如下: 1、运行二部的引风机C1101,功率为380KW,电压等级690V,采用变频调速,于 2009 年烧坏,后送至宁波电机厂修复不到一年又烧坏,经分析认为:由于此电动机 是变频器拖动,变频器在调整过程中特别是较大幅度的调整,在电机的定子绕组上 将会产生较高的尖峰电压,同时变频运行转速很慢,风扇风量相应减少,电动机温 升也相应较高造成绝缘老化加快,一旦尖峰电压的幅度超过了绕组的绝缘强度,会 导致绕组损坏,经打开电动机检查绕组有老化现象,同时匝间绝缘击穿短路;由于 宁波电机厂第一次修理时采用的漆包线是普通电动机使用的,绝缘强度未达到要求, 造成运行寿命很短;第二次我们要求采用变频专用漆包线,绝缘强度得到了较大提 高,运行至今完好。 2、运行三部空分空压的氧气压缩机 C5102,功率为 132KW,此台电动机为开启 式,防护等级只有 IP23,运行环境要求比较苛刻,要求电动机周围不得有灰尘或杂 物,一旦有灰尘、杂物或腐蚀性气体,散热风扇都会吸入电动机定子内,造成定子 绕组绝缘损坏,此台电动机损坏比较严重,打开电动机检查定子绕组内有很多灰尘, 分析认为:主要是电动机内有灰尘可造成:1、转子磨损定子绕组破坏绕组绝缘,2、 受潮后灰尘加速绝缘降低造成电动机烧坏。 3、运行三部 P2108B,功率为 90KW,此台电动机绝缘在 5 月份备用时电气班进 行了遥测,三相对地绝缘为500MΩ,绝缘很好;9月19日下午4点多投入运行,至

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