600MW双背压机组凝汽器抽真空系统改造可行性探讨与分析.docx

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2015年4月青岛 2015年4月青岛 第四届热电联产节能降耗新技术研讨会 600MW双背压机组凝汽器抽真空系统改造 可行性探讨与分析 叶笑臣(四川中电福溪电力开发有限公司四川高县6451 52) 摘 要:福溪电厂为2×600Mw超临界燃煤发电机组,每台机组凝汽器为双背压凝汽器,真空系统 配有三台6KV、1 32J【w的双级液环式真空泵。针对运行中出现的真空泵耗电率高、真空抽吸能力下降、 设备可靠性降低等问题,作者对真空系统改造可行性进行了深入探讨与分析,找出了切实有效的真空系 统改造方案。 关键词:汽蚀 厂用电率 膨胀功 压缩比 真空泵 蒸汽喷射器 前言: 根据国家节能减排“十二五”规划,减少能源成本,提高经济效益,控制环境污染,改善社会形象, 是新型火电企业的经济发展模式。因而,如何降低企业能耗成为各企业“十二五”期间的首要任务。为 做好节能减排工作,福溪公司针对本厂机组实际运行情况,开展了双背压凝汽器抽真空系统改造可行性 探讨与分析。 福溪电厂为2×600Mw超临界燃煤发电机组,汽轮机生产厂家为东方汽轮机厂有限公司,汽轮机型 式:超临界、中间一次再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式、8级回热汽轮机,主汽轮机凝汽器 采用双背压,额定工况平均背压5.95 kPa(a),夏季工况平均背压11.8 kPa(a)。每台机组真空系统 配置三台6KV、132Kw的双级液环式真空泵。机组启动时三台真空泵同时运行:正常运行后,双泵保持 同时运行,日常运行耗电率较高。 一、真空系统改造可行性探讨 (一)技术改造的必要性: 1、凝汽器水环真空泵在设计选型时,为保证初建真空的时间,真空泵和配套电机余量均过大,造 成正常运行时,真空系统电耗大。 2、凝汽器真空系统在机组维持真空时,凝汽器双母管双背压结构决定了必须同时两泵运行,增加 厂用电率。 3、真空泵工作密封水温度受开式循环冷却水影响,其极限抽气受制于密封水温度对应的蒸汽饱和 压力。夏季工作水温高,抽吸能力下降;冬季入口压力低易汽蚀,抽吸能力不足。 4、真空泵在运行中泵体内发生汽蚀现象,泵体振动大,泵叶轮产生裂纹,事故率增加,设备运行 可靠性大大降低。 5、随着真空泵在运行过程中,转子轴向间隙的增大,真空泵抽吸能力逐渐降低,凝汽器真空下降, 影响机组运行经济性。 ·21 6· 2015年4月青岛 2015年4月青岛 第四届热电联产节能降耗新技术研讨会 6、设备检修频率高,每次机组计划检修时均需对真空泵实施全面检查,对转子裂纹部位进行焊补 处理,更换易损件,检修维护成本高。 (二)技术方案比较 为解决目前真空系统存在的问题,且进一步提高机组真空,降低机组运行煤耗,公司组织技术人员 对部分电厂真空系统改造方案进行了深入调研。从中找出目前真空系统改造的几种常规方式,并逐一比 较,得出我公司真空系统改造方案。 1、加大气喷射器 加装大气喷射器可以在很大程度上缓解真空泵的汽蚀,根据喷射泵的特性,可以将原液环泵的入口 压力(即原工艺入口压力)p降低至pO(见下图),在夏季工况可提高机组真空约0.3 kPa左右。 ^岭 1 嘲 p妒” 缺点是:提高的幅度有限,且由于额外空气的引入,增加水环真空泵的功率消耗。 2.改造水环真空泵冷却水系统 改造水环真空泵的冷却水系统,在夏季工况下可提高机组真空约O.5 kPa。即将水环真空泵的工作 液制冷的冰水进行冷却,降低并控制恒定的工作液水温,来维持真空泵的抽吸能力。 ”}娃 lo¨“1 .。:: .毒 ., 。枷 Zl、、 丸珏c | r+| P l L1j秘ll|I 遗 .慰, 缺点是:需增加制冷系统、换热器以及阀门等附属设备投资。我公司0米无附属设备安装位置,且 ·217· 2015年4月青岛 2015年4月青岛 第四届热电联产节能降耗新技术研讨会 新增设备消耗电能,运行、维护成本高。 3、真空系统加装蒸汽喷射器 采用真空泵加装蒸汽喷射器的方案,在夏季工况下可提高机组的真空大约0.5一O.7KPa。可以维持 更高的真空,且加装的蒸汽喷射器独立于真空泵,不受真空泵性能的影响。只需要消耗火力发电厂自有 的少量蒸汽(0.3卿a以上的压力),动力蒸汽在蒸汽喷射器做完功后通过换热器再冷凝成水,返回凝 结水系统,不会因改造而增加真空泵的负载。但可以使水环真空泵入口的抽吸压力提高,提高工作液的 汽化饱和温度,减缓真空泵的汽蚀。 厂盂r一一一了~] 此方案的最大优点是:不再受季节的变化的影响,不增加水环真空泵的负载没有转动部件,不需要 维护,消耗低,只需要消耗少量的蒸汽和冷却水。从投资、运行、维护成本等因素考虑,加装蒸汽喷射 器的方案综合性能最优。 因此,通过以上方案比较,我公司决定对真空系统进行加装蒸汽喷射器改造。 二、蒸汽喷射器改造方案及原理 水环真空泵前置蒸汽喷射器

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