高位沉淀池灰水加速分离系统研制.doc

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创新型 高位沉淀池灰水加速分离系统研制 红河卷烟厂动力部部务综合QC小组 2015.1 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前 言 1 小组简介 2 一、选择课题 3 二、设定目标及目标可行性分析 6 三、提出各种方案并确定最佳方案 9 四、制订对策 22 五、按对策实施 23 六、效果检查 27 七、标准化 30 八、总结和下一步打算 31 PAGE 1 前 言 我国是煤炭生产和消费大国,煤主要用作动力燃料和发电,煤中的碳、氢、氧、氮、硫等元素,在燃烧过程中生成SO2、NOx、CO2并产生大量粉尘,这些污染物中,SO2污染给自然环境和人体健康带来的危害极大。2014年,国家环保局对新的污染物排放标准进行了修订,并于2015年10月1日开始执行,在新的标准中,对SO2的排放提出了更高的要求,规定SO2排放浓度应低于400mg/Nm3。 面对日趋严峻的环保压力,红烟动力部三台35T/h锅炉于2009年对应配备了三台脱硫除尘塔,采用的脱硫方法为湿法脱硫,其脱硫效率高达95%以上,能够达到国家标准。但随之带来了易腐蚀、结垢、堵塞等一系列问题,为保证锅炉安全运行、所产蒸汽满足生产需要,必须定期切换锅炉运行,对脱硫除尘塔进行维护保养,由此电耗、煤耗增高,随之卷烟单箱综合能耗也有所增加。为进一步降低能耗,动力部采取了一系列办法来延缓脱硫除尘塔的堵塞问题,比如:寻找最佳小球配比、调整进水量大小、引进量子聚能环等,但效果仍然不理想。 针对脱硫除尘塔运行周期短的问题,动力部成立了部务综合QC小组,对此进行专项研究分析。 小组简介 表1 QC小组概况表 小组名称 动力部部务综合QC小组 成立时间 2014年3月6日 活动时间 2014.3-2014.12 注册编号 HH2QC-14-43 课题名称 高位沉淀池灰水加速分离系统研制 课题类型 创新型 小组成员 姓名 性别 年龄 接受教育时间 职称 组内职务 组内分工 王宇 男 40 100 工程师 组长 组织实施 技术指导 杨春红 男 47 100 工程师 组员 项目实施 李应鸿 男 41 92 助理工程师 组员 项目实施 王鹏 男 28 56 助理工程师 组员 项目实施 闵超 男 25 30 组员 项目实施 制表人:李应鸿 日期:2014.3.11 PAGE 3 一、选择课题 我厂锅炉房循环使用的灰水,主要供锅炉冲灰和脱硫除尘塔使用,灰水在经过脱硫除尘塔时,与塔下方进入的烟气相遇,生成石膏(CaSO4?2H2O)、CaCO3并附着于塔内。 图1 脱硫塔内部堵塞图 摄像人:王鹏 日期:2014.3.12 锅炉开始升炉运行时,引、送风机变频差为8-15%,随着锅炉运行时间的延长,脱硫除尘塔内沉淀物增多,引风机负荷增大,耗电量增加,锅炉运行工况变差,当引、送风机变频差增高到25%以上时,脱硫除尘塔内堵塞已相对严重,继续运行则引风机负荷过高,振动加剧、耗电大增,此时,设备安全运行已经得不到保证,因此,部门规定,当引、送风机变频差增高到25%时,必须切换锅炉供汽,对脱硫除尘塔内部进行清理和保养。 小组对2013年锅炉运行周期进行统计,数据表明2013年锅炉平均运行周期为30天。 图2 2013年锅炉运行周期图 制图人:杨春红 日期:2014.3.12 对高位沉淀池第六池出水和第一池进水进行取样对比,发现灰水经沉淀分离后出水水质已非常清澈,为何在脱硫除尘塔内还会出现如此严重的结垢堵塞?为此小组对第六池水质进行了分析,分析得出灰水中硬度含量达到了6mmol/L,SO42-达到了0.32 mmol/L,SO32-达到了0.80mmol/L,由此可以得出脱硫除尘塔内的大部分沉淀物为CaSO4。而CaSO4由灰水中的CaSO3氧化生成,如果让其在高位沉淀提前氧化分离,减少其在灰水中的含量,就可减缓脱硫除尘塔的堵塞,延长锅炉运行周期,所以,QC小组将高位沉淀池灰水加速分离系统研制作为本次小组活动的课题。 图3 第六池出水和第一池进水效果对比图 摄像人:王鹏 日期:2014.3.12 二、设定目标及目标可行性分析 设定目标 小组对高位沉淀池第六池的灰水进行取样,测量灰水的浊度NTU,然后在取样水底部接入压缩空气进行试验,10分钟后关闭压缩空气,让其沉降1小时后再次测量灰水的浊度NTU,结果如表2所示。 表2 灰水浊度对比表 取样对比 取样1 取样2 取样3 取样4 取样5 平均 试验前浊度(NTU) 30.5 31.4 32.4 31.2 30.8 31.3 试验后浊度(NTU) 14.5 14.9 15.2 14.7 14.1 14.7 制表人:李应鸿 日期:2014.3.12 从表中

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