XX1号机异常停运分析报告.docVIP

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PAGE 1 XX1号机异常停运分析报告 一、事件分析 机组编号 #1 停机时间 2018年6月12日07:55:58 设备简况: XX电厂1号汽轮机组为哈汽制造的超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、反动凝汽式汽轮机,型号CLN350-24.2/566/566型,额定功率350MW。脱硫系统于2016年10月18日由西安西热锅炉环保工程公司完成超低排放改造,采用一炉一塔石灰石石膏湿法脱硫,两层分离式托盘,四层喷淋层,三层屋脊除雾器。 原密度计测量装置为动态测量,数据与手测值偏差大,无法正确指导运行操作,故随超低排放改造为塔外静压式密度计。改造后设备调试正常,并按照异动程序对相关人员进行技术交底,正常投入生产使用。 事前工况: 2018年6月12日07:55,#1机组负荷270.25MW,给水流量791.22t/h,总风量1077.57t/h,A、B、E磨运行,脱硫系统A,B,C三台浆液循环泵运行,烟气排放数据正常,净烟气相关数据折算值为(SO2 :10.33mg/m3,NOX :38.10 mg/m3 ,粉尘:4.3 mg/m3 ),吸收塔入口烟气温度为:99.66℃,吸收塔出口烟气温度为:50.33℃。 事件经过: 07:55,#1机组负荷270.25MW,吸收塔浆液密度1120.00 kg/ m3,吸收塔三个液位计算值分别为8.86m,8.55m,8.75m。运行人员投入密度计顺控,顺控过程中,吸收塔液位计算值于07:55:58由8.75m左右突变至-120m左右,吸收塔液位低触发浆液循环泵A,B,C跳闸,导致#1机组FGD请求MFT保护于07:56:13动作,锅炉MFT保护动作,机组解列。 吸收塔事故喷淋由浆液循环泵全停条件自动正常触发。解列后,净烟气相关数据折算值为(SO2 :10.19mg/m3,NOX :37.39 mg/m3 ,粉尘:4.31 mg/m3 ),吸收塔入口烟气温度为:99.12℃,吸收塔出口烟气温度为:50.31℃。 吸收塔入口工艺水喷淋阀开启条件: 1、1号炉原烟气温度≥180℃(3取2) 2、浆液循环泵全停(4取4)且1号炉原烟气温度≥65℃(3取2) 处理情况: 热工人员到现场查看,#1吸收塔三个液位值均正常显示,查看历史趋势发现,在07:55:58,吸收塔密度计算值由1104.31 kg/ m3波动到-65.38 kg/ m3,其参与计算的吸收塔液位计算值由(8.91m,8.81m,8.60m)波动至(-128.24m,-126.28m,-122.90m),持续时间为1S,之后由于高低限幅块的作用,密度输出值置为1120 kg/ m3(附加40 kg/ m3 的实测修正值),液位计算值也恢复正常范围内。 热工人员检查现场密度计变送器及液位变送器均正常,相关线路绝缘等级正常(对地及线间绝缘测量值500兆欧),电缆屏蔽DCS侧单点接地正常,DCS控制系统正常。 原因分析: #1吸收塔密度计顺控自动运行,密度计排放阀开启时因就地阀门卡涩,顺控停止,未能正常完成顺控程序,运行人员未对顺控逻辑进行复位,使密度计未按照后续程序冲洗并进行排空,导致浆液充满取样管路,密度计取样管内发生堵塞。当时的阀位状态为:密度计排放阀,入口阀,冲洗阀均为关闭。 运行对密度计顺控块进行复位,重新启动顺控块后,密度计投入使用,当程序执行至密度计入口阀关到位时,将当前测量到的密度值输出,密度计算值由原保持的1104.31 kg/ m3置为本次测量的-65.38 kg/ m3,吸收塔液位由正常8m左右波动至-120m左右。 经分析为: 密度计取样管内浆液滞留,导致高低压取样点间的管路存在堵塞,密度差压式变送器输出为-35kpa,密度计算值由1104 kg/m3跳变至-65.38 kg/ m3; 1)密度计算公式为:(示意图见 图1-密度测量设备的示意图) Δ 式中 ρ为浆液密度 h为正负压侧取样点之间的垂直距离 ΔP为变送器正负压侧取样口之间的差压 P液柱为负压侧取样点至变送器低压侧取样口的导压管中液柱压力 目前判断为高低压取样点间的管路存在堵塞,排放阀顺控开启30S时,变送器高压侧压力P正为大气压力PATM, 变送器低压侧压力P负为大气压力PATM+P负压取样口 +P液柱 ,ΔP=P正 -P负 =PATM -(PATM+P负压取样口 +P液柱 )=-( P负压取样口 +P液柱 )。 根据当时工况下吸收塔液位进行反算,P负压取样口 ≈44 kpa,, P液柱 ≈32kpa,ΔP≈-76Kpa,由于密度差压变送器量程低值为-35 kpa, 所以输出值为低限,ΔP=-35 Kpa。根据公式ΔP+P液柱=ρgh → ρ=ΔP+P液柱gh=Δ 2)液位计算公式:

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