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- 2020-09-10 发布于四川
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三星第一毛织上海法人
2007年12月28日;高亮材料(PMMA, PC/ABS)的水份吸收率 ;1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0;原料水分吸水率与成型品质关系
- 气痕,气泡
? 水分的影响为80%, 树脂热稳定性下降20%
- 熔点下降引起填充过量,脱模不良,尺寸不良,机械物性下降
水分吸水率与环境要素
;水分含量
普通成型品 : 0.08~0.05%
精密成型品 : 0.03~0.01%
= 在精密产品的生产中必须得使用制湿烘干机
? PC原料 – 利用热风烘干机烘干4小时 : 0.18- 0.018%
除湿烘干机 : 0.18- 0.006%
夏季中原料水分情况
- 热风烘干机是利用高温/多湿外界空气烘干粒子表面的水分, 因此在精密产品成型中很难降低原料的水分达到正常量产程度
- 除湿烘干机是利用祛除水分的空气烘干原料中的水分,因此在精密成型品量产中不会出现银纹等表面不良.;产品; 树脂种类别烘干特性
-?透明ABS及普通ABS通过80℃ 2 hr烘干可以达到注塑成型条件,即水分率控制
在0.1%以下
- 耐刮性产品通过90℃ 2hr烘干可以达到注塑成型条件,即水分率控制在0.1%
以下(90℃,2 hr烘干时水分率可达到0.07%);区 分;
原料特性上也原料本身粘贴性较高, 因此具有汽缸, 螺杆上容易粘贴的性质.
同时需要注意蒸气方法的注塑成形周期比一般注塑长达2倍.
→ 如,假设1800吨成型机上周期为100~120秒的原料投入到汽缸之后,在汽缸内部
大约停留10~15分钟之后出成形品.约250℃条件下滞留10~20分钟时会出现碳化
现象,这重结果只能产生黑点异物.
不良现象中凸出部分也用于异物的确认.其理由是表面凸出的现象引起内部剪切时
必定产生碳化物,这个也是汽缸中产生碳化异物的原因.(凸出发生时表面有鼓起现象)
不良率当中最多的部分是异物不良,其中最多的部分判定为汽缸碳化异物,这个
部分通过实验得知,通过现场的汽缸温度管理和螺杆的清洁不良率可以降低为最小.
※有关汽缸温度管理和螺杆清洁,参照作业标准化.
- 暂时停机时汽缸温度管理 : 30分钟以上暂停时汽缸温度调整为150℃.
- 停止1天以上或碳化异物多时 : 另外参考.
; 碳化: 经确认产品表面黑??的、突出的部分是碳化树脂团.
一般的注塑品上是不能检测出来,但蒸气适用注塑品上会出现.
原因 – 汽缸, 热流道中长时间停留碳化物
对策 – 需要汽缸,螺杆彻底清洁(利用高粘度SAN) ;GPPS
(HF-2660S); 现阶段TV成型品尺寸不断加大,相反成型品整体重量变化不是很大.在这种结构上
适当的选定成型机是重要的因素.
在重量上选定1200吨注塑机为恰当,但现实可能使用2400吨模具
在注塑方面模具方面没有大的问题,但射出部位(螺杆)长时间加热是产生的气体,
炭化根本性原因
→在现场理想化设定条件是比较困难,但通过调整机器与模具之间的组合可以有效 改善生产性.
;注塑机的螺杆用于原料熔融/计量/运输重要作用
射出过程中发生的大部分注塑条件都是注塑机螺杆相关的条件,因此产生的不良率与螺杆有直接的关系
标准螺杆:
标准螺杆是螺杆表面形成一定一层螺纹,同时螺杆头没有特殊部位
特殊螺杆:
特殊螺杆是螺杆表面形成两层螺纹,同时切断部及螺杆头设计成槽,凹凸不平等表面.
※设计目的是为了最大限度提高汽缸内原料熔融和混合性. 因此通过增大汽缸内的摩擦热, 达到提高原料混合性的目的.
※天津地区注塑厂因为使用以前利用HIPS + m/batch生产CTV中使用的螺杆,因此问题比较严重.;;熔融;■ 各种螺杆;■高光泽成型中使用不合理螺杆的事例 ;2.**电视(美洲)
适用与**电视的原料在透明度上高于**电子.同样量产时发生40%左右的黄点炭化异物,现通过适当的调整后可以正常量产
主要原因 :
- 成型品相比注塑机容量过大
- 配置不是标准螺杆的混合增加型螺杆
;3.惠州**音箱工厂
适用于家庭影院产品的音箱部件的透明产品中.量产过程中黄点和黑店异物不良率达到50%以上程度,因此需要经常分离清洗螺杆.
主要原因 :
- 螺杆温度过高
- 配置不是标准螺杆的混合增加型螺杆
;4.天
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