生产线效率与效益提升—切换改善.pdfVIP

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  • 2020-09-21 发布于四川
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生产线效率与效益提升— 切换改善 在竞争日益激烈的市场环境下,所有的工厂都希望尽可能 地提升生产线的效率,使产出实现最大化,也就是最大限度地减 少因各种原因造成的停线损失。但是,由于终端产品的多样性和 小批量化发展趋势,以及新产品导入的速度不断加快,致使生产 线需要频繁地进行切换,并导致稼动率(working ratio )的低 下。 案例: 松下电器机电(中国)有限公司 FA 事业部 CSE 部(以 下 简称松下 CSE 部)提供诊断咨询服务的一家客户(以下简 称 X 工厂)共有 4 条 SMT 生产线,产品以摄像头为主。 2007 年,X 工厂一条生产线的切换频率为 1 次/3~4 天,切 换产品品种一个,平均切换时间为 40 分钟,所以切换对 于生 产线效率的影响不大。进入 2008 年后,X 工厂平均一 条生产 线每天切换 5~6 个品种的产品,切换时间损耗占到 了生产线运 行时间的 14%左右(40 分钟/ 次×5 次/24×60 分 钟),生产线效 率明显下降,改善迫在眉睫。 松下 CSE 部接受了 X 工厂提出的服务支持要求,并在该工 厂开展了切换改善活动。 生产线运行分析 现场观察 首先,我们选择了 X 工厂的一条生产线(以下简 称 L1 线)进行了运行现状分析。 L 1 线的设备配置为:松下 SP28 锡膏印刷机+两台 CM202 高速贴片机 + 一台 CM301 泛用机(多功能机)+ 一 台千住回 流焊炉组成。 参与切换的人数为 4 人:包括作业员 2 人,技术员和回流 焊后检查员各 1 人(如图 1 所示)。 松下 CSE 部的人员对X 工厂 L1 线既有的整个切换过程做 了认 真的观察,对负责切换的所有现场作业人员的操作动作、顺序和 时间进行了记录,形成了图2 的切换观察表,表 中的每种颜色 代表一位作业人员的操作过程。根据记录, 平均切换时间为 43 分钟。 人员调查及问题发现 对切换过程观察和记录后,我们与作业人员进行了交 流,询问 其对既有切换过程合理性的看法,他们均认为切 换动作已经做 到了熟练和迅速,切换时间也已经达到了最 短,提升空间已经 不大。 但是,我们却从实际观察和图 2 中发现了以下主要问题: 1、离线(off line )准备工作不充分; 2 、作业人员对作业的内容不明晰、操作顺序不合理; 3 、料架、治具(jig )、工具放置位置不合理; 4 、最关键的是,印刷机没有提前切换。 问题分析 通过调查和对图 2 的分析我们发现,作业人员对于切换 中的工 作分类不明确,他们错误地认为,切换中动作熟练 且速度快就 就是切换效率高。由此可以看出,X 工厂的工程 及作业人员对 于高效率切换的认识模糊,并没有真正地理 解和掌握。 在进行具体分析之前,我们首先要明确关于内部处理 时间和外 部处理时间的定义(见图 3 )。 所谓内部处理时间是指机器停止时才可以进行操作的 时间,如 吸嘴更换、支撑销更换等操作所用的时间。外部 处理时间是指 切换过程中可以提前准备,在不停机的情况 下可进行工作的时 间,如下一机种的钢网、料架、支撑销 排列准备等操作所用的 时间。 接下来,我们对 X 工厂 L1 线的外部和内部处理活动的步 骤进 行了如下分析(见图 4 ): 步骤一:通过对切换过程的观察和记录,得到了总的 切换时间, 并详细了解了切换过程中作业人员的动作、操 作流程及所用时 间; 步骤二:将切换时间内的工作内容划分为外部和内部 处理两个 部分; 步骤三:确认可以通过辅助工具转换成外部处理的内 部工作部 分; 步骤四:对以上三个步骤的工作进行复审确认,在实 际切换中 进行优化改进,并最终制定出标准的切换作业流 程书。 改善解决方案 综上所述,在最终确认了内部和外部处理工作的内容 后,针对 切换中所发现的问题,我们提出了相应的改善提案: 问题一:离线准备工作不充分 发生原因:不明确内部与外部处理的工作内容 改善提案:首先划分内部 和外部处理工作内容,并把所 有的 外部工作列成清单(见图 5 ),切换工作前把所有外部处 理的 工作提前完成。 问题二:作业人员对作业内容不明晰、操作顺序不合理 发生原因:人员对切换流程不明晰

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