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柴油机故障和处理方案.docx

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柴油机故障和处理方案 一、柴油机掉速 故障现象: 一台三级配硂泵(系统配 A、B 两台柴油机动力,两台主油泵) ,两台柴油机均能正常启动,空泵时, A 柴油机升到 2000 转时几秒后立即掉速至 1700 转,点动憋压掉速至 1200-1300 转; B 柴油机升速至 2000 转,点动憋压, 转速波动不到 100 转,属于正常。泵送硂料时, A 柴油机升速稍有滞后 B 柴油机,且 A 柴油机掉速至 1100-1300 转, B 柴油机波动不大,两台柴油机烟色正常。 排故过程: 1、 现场询问查阅此硂 的上一次保养记录: A、 B 两柴油机的柴油粗滤、 精滤刚换过不足 100 小时,空滤也更换过不久。 2、 检查 A 柴油机输油泵的皮带不打滑,也无松动。 3、 试调整一下 A 主油泵的恒功率,现象无改善。 4、 该机泵送 450 小时,柴油机工作 1940 个小时且排烟正常, 暂时不考虑 高压泵和喷油嘴。 5、 取下粗滤,发现油杯中很多悬浮的絮状物,断定是燃油油质较差,于 是将燃油箱中的柴油放空,拆开油箱底壳,发现底壳上覆盖一层较厚 的油泥,于是将其全部洗干净后装好;同样的方法 B 柴油箱也进行全 部清理干净,并装好。然后注入新柴油,更换滤芯,并排干净油路空 气,试机,升速憋压,无掉速现象。 结论分析: 由于长时间使用或本身油质过差, 在燃油箱内沉积了太多的油泥和絮状的小污染 颗粒,在加注柴油时总是通过 A 柴油机油箱用手摇式加油机加注的, 由于环境太 泥泞,很容易将油泥和燃油混合, 造成柴油太脏, 燃油滤芯很容易受堵, 造成燃 油供应不足。建议定期对燃油箱清洗保养,以免盲目更换精滤。 二、发动机突然熄灭,无法再次起动 故障现象: 拖泵在泵送时,发动机突然熄火,无法再次起动。 排除过程: 根据故障现象判断发动机燃油系统故障可能性很大, 所以首先查燃油箱是否有燃 油(可以看燃油表和打开燃油箱观看) ,发现燃油不缺,再检查燃油路是否有破 损漏油现象(看是否有燃油渗出迹象或油渍,操作手油泵看是否有燃油渗出) , 未发现有故障点;松开回油压力阀,再操作手油泵排气,直到无气泡冒出为止, 然试起动,仍无法正常起动; 再将粗细滤芯拆下, 检查是否有堵塞现象, 发现滤 芯状况良好,用户也反映更换滤芯不久;然后将输油泵出油管拆开,操作起动, 发现输油泵出油管无燃油泵出,认定输油泵损坏,更换输油泵,故障排出。 三、发动机机油压力低 故障现象: 发动机机油压力低,高速运转只有 1kg 压力,掉速现象较严重。 原因分析: 此种古装两种情况一起发生非常难以遇见, 一般都是出现一种, 骤较多,以先外后内的顺序查找。  因此查找起来步 A:机油压力低原因: 1、机油油位太低; 2、机油滤芯堵住供油不畅; 、机油泵磨损內泄,压力达不到; 、机油传感器损坏,机油表计量不准确; 、发动机内部油道串油內泄。 、柴油质量差,含水较多; 3 、喷油器、单体泵磨损或卡住等; 4 、输油泵磨损; 5 、进、排气问题。 综合以上分析: 在排故过程中采用先易后难, 先外后内的方法一步步排除, 查找故障,先检查三滤,更换三滤,机油油位是否合适,机油传感器和机油表是 否完好,后检查喷油器、单体泵磨损情况,采用断缸法检查,经过一系列的检查,确定以上部位均没有异常情况,排除外部原因。 在重新启动,仔细观察发动机在逐步上高速时,偶尔会发出低沉 轻微的敲击声, 因此决定首先拆开油底壳检查发动机情况。 在打开发动机油底壳后发现有一 半片轴瓦掉在油底壳内,该轴瓦大小约为Ф 50,宽度 20mm左右,判断为凸轮轴轴瓦掉了,引起轴瓦润滑的机油孔机油窜出, 机油几乎都从此孔喷出, 引起机油压力骤降, 同时引起进、排气门出现封闭不严,功率下降,掉速情况。根据情况分析,发动机需中修,检查内部磨损 情况。 将发动机从泵上拆下,拆开散体后,发现其凸轮轴轴瓦已掉,轴颈位置磨损严重,将凸轮轴拆下,采用堆焊,保温冷却,表面加工后,淬火处理等工艺,重新装配后一切正常。 四 柴油机无法启动 故障现象: 柴油机无法启动 故障分析: 1、 检查电瓶是否有电,对电瓶进行充电。 2、 撬动飞轮看是否能够旋转,飞轮发卡也会导致柴油机无法启动。 3、 对柴油机进行排空气,检查油路是否堵塞。 4、 拆下限压阀,用手指压住限压阀接口,发现柴油压力非常小。 5、 拆下低压输油泵,发现油泵有许多拉伤的痕迹。 解决方法: 把低压输油泵在玻璃上进行“ 8”字型粘磨。 五 柴油机掉速严重 故障现象: 一台 SY5120HBC90车载泵,开机使用一个半月,柴油机工作 正常。在泵送混凝土时开始两下工作正常,然后速度掉至 常工作。 故障分析 : 柴油机掉速,一般由以下几个问题造成 1 柴油质量 2 柴油滤芯堵塞 3 柴油机零部件故障 4 油路

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