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电 厂 # 3 机 因 轻 油 波 动 延 迟 并 网 事 件 分 析 报 告
1、事件经过
(1)1 月 25
日 6:15 时,检修更换完#
3 机# 5 喷嘴后 ,进行冲油, QL122.63%, FQLM13.0KG/S,憋压时
14 个喷
嘴前压力均为
6bar 。
2) 6:42 时,发启动令; 6:45:46 , TNH= 15.42%点火,# ABC-1s-# D,# D 火焰闪烁后正常。
( 3) 6:47 时,值班员就地检查发现燃油入口压力在 4-5.5bar 之间波动,切换轻油泵后现象一样, MKV 油压力波动也较大,轻油压控阀 DISTPCV波动大,即关闭切换站新加轻油回油阀,但压力波动范围随着转速上升越来越大,在 1-7bar 之间,燃油伺服阀 65FP 反馈 FAL 在 -36~ 79%之间波动,随即停机。
显示轻
( 4) 7:35 :机组惰走完后,再次启机,情况同上述一样。
( 5)为了查找轻油压力波动的原因,接廖总令,热控将# 6bar 左右。
3 机轻油压控阀切至手动调节,轻油压力控制在
( 6) 8:32 :热控调整完后,再次启机,启动到点火前轻油压力稳定。 8:35 时, TNH= 15.46% , FQLM1=
0.41kg/s ,四支齐着。点火后就地检查燃油入口压力在 5-7bar 之间波动, MKV 检查轻油压力在 5-7 之间波动。
机组脱扣之后发现轻油压力波动变大,就地燃油压力在 3-10bar 之间大幅波动, MKV 显示轻油压力在 2-9.8bar
间波动,期间轻油压控阀一直采用手动控制,未参与轻油压力调节。转速升速到 80%,波动情况没有改善。
( 7)机组发停机令进行停机。在降速到
60%转速左右轻油压力波动变小。
8:36 时, TNH= 54.7%,机组提前熄
火。
( 8)再次停机后,值班员将轻油滤、 3B 滤、双联滤均切至备用组,同时燃机检修拆开#
3 机燃油进口
Y 型滤
检查发现该滤网干净无堵塞。同时热控检修在机组惰走结束后,停盘车将燃油伺服阀
65FP 更换一新件。
9:46
时更换完毕,投盘车,热控静态做 65FP 实验正常。
( 9) 9:53 时,进行强制冲油, FQL1= 23.15%, FQLM1= 3kg/s ,三机表决一致,憋压 14 个喷嘴前压力平均。
( 10)10:09 时,在 “CRANK”位发启动令,高盘 5 分钟。 10:14 时,转 “AUTO”,检查 MKV 和就地轻油压力稳定。
10:16 时, TNH= 15.50%点火,四支齐着, FQLM1= 0.42kg/s 。点火后检查切换站轻油压力和燃油入口压力均比
较稳定,机组继续升速,过临界: TNH= 45.24% , BB4/BB5=3.6/3.8mm/s ; TNH= 76.95%, BB1/BB2=
8.5/9.4mm/s 。机组脱扣后检查轻油各压力比较稳定,未出现波动现象。 10:27 时,机组空载满速, TTXSP1=
15.5 度,轻油压力稳定在 5bar 左右,检查机组各系统无异常。
11)10:29 时,# 3 机并网。 10:33 时带到 50MW 后,检查轻油压力无波动,机组参数正常后切重油。在切重过程中观察轻油压力稳定,未出现波动,重油压力亦稳定。
( 12)10:49 时,机组带满,检查机组各参数正常,轻油压力稳定在 5bar 左右,重油压力稳定在 5.1bar 左右。
2、原因分析
( 1)从本次事件的现象来看,在切换滤网,检查 Y 形滤及将轻油调节阀改为手动调节以后,均不能改变轻油
压力波动,因此轻油压力波动的原因与上述设备无关。
( 2)从出现故障的几次启动过程中来看, FAL 的波动比较大,热控更换完燃油伺服阀 65FP 以后启机,压力波
动现象就未出现。由此认为伺服阀工作的不稳定性,是引起轻油压力波动的原因。
3、防范措施
( 1)检修人员认真总结此次事件的经验和教训,继续跟踪# 3 机轻油压力波动事件并,以确保机组运行时能
可靠工作。
( 2)检修人员加强各机组伺服系统的监督,做好伺服线圈的定期检查。
3)机组运行期间,运行值班人员加强燃油系统各点的压力监视,特别是滤网压差的监视,及时切换压差大的滤网,确保燃油系统压力正常,避免机组因燃油压力波动而导致机组被迫延迟并网。
4)燃油管线中各滤网投运时,要彻底充油、排气,避免机组运行中燃油管道压力发生波动。
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