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三﹑废气治理减排措施:
三﹑废气治理减排措施:
1﹑膜分离技术:
05 年追加 200 万元对合成氨生产过程中的附
属,膜分离系统进行改造并扩大生产规模提高产品
3
的附值,每小时处理合成废气 1200m /h 。每小时回
收 2 吨/h80tt 的稀氨水,送往碳化工段进一步提高
作为生产碳铵的原料,同时每年减少将废气中含有
的微量氨,回收固化成碳铵。废气中含有大量的氢
气提纯到 96% 以上作为商品氢气出售给附近的化
工厂作为他们的生产原料。每小时可回收利用氢气
3
600m /h,每一方米氢气售价为 2.00 元,每年增效
700 多万元。其中不能利用的 CH 等气体送往吹风
4
气锅炉,作为锅炉的燃料用,提高锅炉的制汽量。
整套设备自动化程度高,设备回收期为 3 个月,设
备运行动力耗为 30 度/h。
2﹑醇烃化技术:
第 1 页第 1 页
三﹑废气治理减排措施:
采用湖南安淳公司的醇烃化生产技术先后投
入了 3200 万元,代替合成氨生产过程中的原铜洗
工艺,避免了铜液﹑氨﹑醋酸﹑CO﹑CO 等气﹑液
2
体对大气﹑水的污染。合成氨生产原料气中含有微
量的 CO﹑CO 通过醇烃化系统转化为纯度为
2
90-96%的粗甲醇作为燃料或其它产品的原料使用,
这样不仅丰富了产生结构节约了自然资源而且避
免了 CO﹑CO 有害气体排放对空气造成的污染同时
2
每年可生产 5 万吨甲醇,创造新的产值 9000 多万
3
元,同时每年避免排放有毒气体 3000 多万 m /年。
3、变压吸附提氢、提 CO 技术:
2
第 2 页第 2 页
三﹑废气治理减排措施:
针对合成氨生产过程中 C 丙、脱 C 工段产生的
大量废气,其成份为 H 、N 、CO 等气体,该工段废
2 2 2
3
气排放量为 2500m /h,直接排入空气中造成严重的
大气污染,特别是条例改定书签定后,为响应国家
大气治理的要求,投入了 800 万元新上了一套变压
吸附提 CO 技术。该套装置将废气中有用的 H 提纯
2 2
至 60%供合成氨生产使用,废气中的 H 变废为宝,
2
提高了原材料的利用率,降低了产品消耗,纯氨消
耗可降低 50kg/TNH 。该工艺过程将大量的 CO 气体
3 2
提浓至 99%少部分作为生产碳铵的原料,其余大部
分的 CO 经加压、脱水、脱 S 等净化措施生产干冰
2
灭火剂和食品级 CO 。每年可生产 1
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