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铁道供电技术专业教学资源库
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某分区所261跳闸事故分析
某分区所261跳闸事故分析
概况
2015年3月31日07:44:40.061,某分区所261跳闸,重合闸未成功。跳闸原因为:高压室内261电缆头应力锥处制作工艺不合格,导致电缆绝缘击穿。
2现场检查情况
1. 2015-3-31,07:44:40.061,某分区所261跳闸,电流速断,重合闸未成功,馈线电压=11.24KV,馈线电流=1356.00A,阻抗=6.11Ω,阻抗角=243.7°。
2.故标数据:261故障,公里标:0。
3.详细跳闸数据见附件1。
附件1:故障数据
编号
故障时间
被控站
设备名称
变电所故障描述
1
2015-03-31 07:44:40.061
_分区所
261自用变保护装置
已跳闸
电流速断
重合闸未启动
馈线电压=11.24KV
馈线电流=1356.00A
阻抗=6.11Ω
3相关调查分析情况
3.1跳闸数据分析。
1.261馈线跳闸数据分析:
跳闸时电压较低,电流较大,阻抗为6.11Ω,符合金属性接地短路故障。
3.2通过调度端视频了解情况:
跳闸后,调度端调取新市分区所高压室视频,视频显示高压室门打开,电缆头处有异常。
3.3波形分析。
261波形图:
3.4故障排查建议
1.建议对变压器、熔断器,261高压电缆及电缆头等关键部件进行仔细巡视排查。
2.在找到的故障点处还应对大电流通过的电气连接回路进行检查。
3.5夜间天窗及排查情况
(1)现场检查情况
变压器表面无异常,熔断器完好、未熔断,高压室内电缆头炸裂、其它电气连接部件无异常。
(2)处置:
①到所内办理安全措施,对变压器及261高压电缆进行充分放电。
②对变压器进行各项试验检测,未发现异常。
③拆下故障电缆头,重新制作并进行更换。
④对更换的电缆头进行绝缘测试,绝缘良好。
3.试验情况,与同类型设备出厂值比较
变压器出厂数据:
一、绝缘电阻(МΩ)
t =27℃
h =
75%
高-低/地
2GΩ
高对地:2GΩ
低-高/地
2GΩ
低对地:2GΩ
试验数据:
一、绝缘电阻(МΩ)
t =27℃
h =
75%
高-低/地
37.5GΩ
高对地:2GΩ
低-高/地
6GΩ
低对地:2GΩ
4原因分析
1.试验与同类型设备出厂值比较,变压器无异常。
2.电缆头的原因分析
40mm355mm
40mm
355mm
20mm
电缆头制作标准
外半导层
外半导层20mm
半导电带40mm
HW27.5KV预制户外电缆终端的标准:电缆终端体(伞裙)长度为335mm;外半导层长度为20mm;半导电带台阶长度为40mm。
根据现场电缆头拆解情况来看,电缆头应力锥处有烧伤炸裂现象。剖开绝缘伞裙底部看到内部大面积烧黑,放电现象严重,主绝缘被击穿。通过进一
步解剖炸裂的电缆头后分析判断此电缆头存在两方面问题。
电缆头
电缆头应力锥处有烧伤炸裂现象。剖开绝缘伞裙底部看到内部大面积烧黑,放电现象严重,主绝缘被击穿。
此处主绝缘被击穿
(一)半导体带缠绕位置错误。半导电带应位于外半导层下方的半导电台阶处,有均衡电场和密封的作用,现场解剖后发现炸裂电缆头的半导电带位于半导电台阶下方,且被红色密封胶包裹,导致半导电带无法起到密封和均衡电场的作用。
半导体带缠绕位置错误。导致台阶处存在空隙,空隙处杂质不断电离,严重降低此处绝缘强度,击穿主绝缘
半导体带缠绕位置错误。导致台阶处存在空隙,空隙处杂质不断电离,严重降低此处绝缘强度,击穿主绝缘
此处发现被红色密封胶包裹
的半导电带
此处未发现无半导电带
故障电缆
半导电台
半导电台阶,此处应有半导电带缠绕。
正常电缆
半导电带台阶处存在空隙是电缆主绝缘被击穿的主要因素。半导电台阶处存在空隙空隙处杂质不断电离,产生自由电子和空间电荷,并随着时间增加不断积累,周围电场更加畸变,进一步形成不均匀电场,严重降低此处绝缘强度。运行过程中,伞裙内部电场增大,局部放电增加,局部温度升高,自由电子和带电粒子异常活动,电缆线芯过电压与屏蔽层大量自由电荷相互作用,产生局部高压,严重降低此处绝缘强度,最终击穿主绝缘,电缆头炸裂。
(二)半导层与应力锥处贴合距离不标准。外半导层与应力锥贴合长度应为20mm、半导电带台阶贴合长度应为40mm,现场解剖发现该处两项贴合长度均不符合要求。此处贴合长度达不到要求,导致应力锥处电场不均匀,不断发生微量局部放电。
此处长度不足
此处长度不足20mm
外半导层与应力锥处贴合标准距离为60mm,此处达不到要求,导致应力锥
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