除盐水工艺选择技术论证 - 1.docVIP

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飞虹化工化水站工艺选型技术论证 一、基础设计工艺及特点 (一)、基础设计工艺 根据公司除盐水平衡需要,我公司化水站基础设计能力为400t/h,工艺流程采用叠片过滤器+超滤装置+一级反渗透+混床,主要工艺流程图如下: 、该工艺运行系统经济性核算: 1、该系统混床型号为:CJ-JHH-2000/135-TCJ,Q=135m3/h四台,其中三开一备。 2、依据反渗透实际运行经验,一级反渗透第一年脱盐率98%,以后每年脱盐率下降1%。依此计算,第一年按脱盐率98%,混床产水按高压锅炉用水标准电导率小于0.2us/cm计算,混床的运行周期为43h;第二年脱盐率97%,混床运行周期29h;第三年脱盐率96%,混床运行周期21h。 3、一级反渗透脱盐率按98%、除盐水负荷400t/h运行、全年运行按330天计算,全年混床需再生537次,消耗浓度为31%的盐酸358.12吨,浓度为32%的液碱329.18吨。 3、水处理成本按电费成本+还原剂成本+阻垢剂成本+滤袋更换成本+超滤膜更换成本(五年)+反渗透膜更换成本(三年)+树脂更换成本(三年)+酸碱耗量成本+水耗成本+废水处理费核算,此种工艺水处理成本4.621元/吨。 、目前同类工艺运行存在情况 山西焦化目前运行的400t/h除盐水站工艺装置与我们基础设计基本相同,采用自清洗过滤器+超滤装置+一级反渗透+混床工艺,目前运行主要存在以下几项问题: 山西焦化400t/h除盐水站2009年投产,投产初期反渗透产水电导率4-5us/cm,单台混床产水可达18000-24000吨,混床运行周期较长,一般可达到4-5天。三至四年后,随着反渗透膜的衰减,产水电导率逐渐升高,大约15us/cm左右,单台混床产水能力降低至9000—13000吨,混床的运行周期只能达到1-2天,造成混床频繁再生,工人劳动强度大大增加;尤其冬季除盐水负荷较大的情况下,由于除盐水用水量较大,严重影响混床再生及外供除盐水水质,造成除盐水硅含量屡次超标,影响锅炉的安全稳定运行。 山西焦化目前除盐水水质指标为:硬度~0μmol/L,25℃电导率2-5μs/cm,SiO2≤20μg/L;我公司热电站锅炉用除盐水指标为:硬度~0μmol/L,25℃电导率≤0.2μs/cm,SiO2≤20μg/L。经分析比较,山西焦化目前生产工艺产水电导率指标偏高,不能达到我公司高压锅炉用水水质标准。 二、调整后工艺流程及技术论证 为保证我公司化水站出水水质及系统经济稳定运行,计划在基础设计混床1前增设四台阳床、四台阴床。 (一)、调整后工艺流程为叠片过滤器+超滤装置+一级反渗透+阳床+阴床+混床,具体工艺流程图如下: 、调整后运行经济性核算 调整后在混床前增加阳床四台,型号为CJ-JHG1-2800/137-TCJ,Q=137m3/h;阴床四台,型号为CJ-JHF1-2800/137-TCJ,Q=137m3/h;系统正常运行时,各床均三开一备。 工艺调整后,第一年脱盐率按97%计算,阳床运行周期274h,阴床运行周期226h,混床运行周期436h;第二年脱盐率按96%计算,阳床运行周期232h,阴床运行周期182h,混床运行周期468h;第三年脱盐率按94%计算,阳床运行周期164h,阴床运行周期136h,混床运行周期390h。 调整后一级反渗透脱盐率按98%、除盐水负荷400t/h运行、全年运行按330天计算,全年混床需再生53次,阳床再生85次,阴床再生103次,全年再生共需耗31%盐酸199.74吨,32%液碱171.04吨。 工艺方案调整后,由于增设了阴床、阳床,水质运行安全性大大提高,超滤膜使用寿命可以使用六年,反渗透膜寿命可以使用五年。 5、调整后水处理成本按电费成本+还原剂成本+阻垢剂成本+滤袋更换成本+超滤膜更换成本(六年)+反渗透膜更换成本(五年)+树脂更换成本(五年)+酸碱耗量成本+水耗成本+废水处理费核算,水处理成本4.286元/吨。 三、两种方案比较 1、调整后相应增加四台阳床、四台阴床等设备,占地面积比基础设计方案多用240平方米,总投资提高大约300万元;可大大提高对水中盐类物质的处理能力,产水品质较单独混床工艺处理大大提高,可极大提高水处理系统的稳定性。 2、工艺调整后可大大提高混床的运行周期,减少再生次数,一级反渗透脱盐率按98%、除盐水负荷400t/h运行、全年运行按330天计算,全年减少再生次数296次,少用盐酸158.36,少用液碱158.16吨。 3、工艺方案调整后,超滤膜使用寿命可以延长一年,反渗透膜寿命可延长两年,较基础设计吨水成本可降低0.11元。 4、水处理成本按电费成本+还原剂成本+阻垢剂成本+滤袋更换成本+超滤膜更换成本+反渗透膜更换成本+树脂更换成本+酸碱耗量成本+水耗成

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