90挤出机作业指导书.docxVIP

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  • 2021-02-02 发布于天津
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制造一部 0 90挤出机作业指导书 版本号:B/1 第1页共3页 编制日期:2018.1 编号:XL/QT0/B50007-2018 代 替: 一、适用范围 本操作规程适用于 0 90挤出机,加工塑料绝缘与护套。 挤塑前外径:3.5?75.0mm 二、 控制要求 质量控制点:1.平均厚度 2.最薄点 3.偏心率 4.表面质量 三、 操作要求 1、 生产范围: PVC XLPE无卤低烟绝缘及护套。 2、 准备工作: 2.1仔细查看交接班记录,查看设备是否运行正常。 2.2开启总电源,按工艺规定设定挤出机温度,开始加热,检查塑料干燥情况,必要时进行烘干处理。 2.3按规定对设备进行润滑、清洁。 2.4准备好必须的工具、量具、模具。 2.5检查缆芯质量、测量其线径,将线盘装在放线架上,顶上顶锥,调节张力适度。 2.6根据实测线径的最大值按照工艺选配模具、收线盘具,将模具装配好,与机头同时加热,同时上好 收线盘。 2.7在收线盘上上好引缆,倒放到机头处。 2.8将印字所需数据输入喷码机,具体参照编号为《喷码机操作规程》 ,并设定好火花机电压。 2.9冷却水槽放好合适规格堵水板,放水。 3、 开机: 3.1温度稳定后开机排料,当塑料塑化均匀,无焦料排出时停机。 3.2合上机颈法兰,固定紧,加热。预防电缆料从此处溢出,必要时装上过滤网和过滤板。 3.3挤料调模,校正后停机穿线,与引线连接,点动主机,运行 0.5m后停机,检测0.5m线的外径、厚 度等尺寸,符合要求后将这 0.5m线剥去测试挤出层,把接线头倒回模口处,正常开机。 3.4接头进入水槽时,电缆必须架起以防止电缆进水。 3.5挤出后电缆经过冷却水槽水冷、吹干,进行火花检验且记米,若为护套挤出,则需要喷墨印字。 制造一部 ? 90挤出机作业指导书 版本号:B/1 第2页共3页 编制日期:2018.1 编号:XL/QT0/B50007-2018 代 替: 3.6锯断电缆端头,将电缆上到收线盘,将电缆端头穿过收线盘筒体固定,调节上线电压至张力平稳, 排线均匀,电缆未上盘数量控制在 10m内,不可弯曲打折,需拉直后收到盘上,换盘时要注意降速,也 需保证电缆未上盘数量控制在 10m内。 3.7测量成品电缆直径、挤出层厚度,查看是否偏芯,并作相应调整,保证壁厚均匀和外观质量。 3.8每一盘成品线下线后检查成品电缆,正常后方可正常生产。 3.9正常生产,注意生产中的异常情况并立即处理,作好相应的记录。 4、 停机: 4.1停止加热 4.2取出模具,立即清洁。 4.3松开机颈法兰,取出过滤板并立即清洁,同时主机挤排余料。 4.4清洁机头 4.5机身挤料完毕,必要时取出螺杆,用铜丝刷清洁,同时清洁螺膛,注意不要划伤其表面。清洁完毕, 将螺杆装入螺膛。 4.6关闭总电源、水、气阀门。 5、 常见缺陷及其解决办法: 质量问题 产生原因 解决办法 偏芯 模芯对中不好或未固定紧 换模芯,重调偏芯。 焦料 1.温度过高 2 ?螺杆未清洁完,有存料 3.停机时间较长未清洗机头螺杆 1.重新设置温度 2.立即清理螺杆和机头 气孑L 1 .料受潮 2 .温度过高,料分解 1?干燥物料 2?重新调节温度 外径粗细不均和竹 节形 1.螺杆或牵引不稳 2.选配模具较小,半成品线径变 化大 1?经常检查螺杆、牵引、收线速度是否稳定、 均匀 2.选配合适模具 制造一部 ? 90挤出机作业指导书 版本号:B/1 第3页共3页 编制日期:2018.1 编号:XL/QT0/B50007-2018 代 替: 6、自检要求 标准类 抽样 测试仪器 记录 改正措施 成品 流程卡 标识清晰、 完整 全部 目测 外观/颜色 每盘一次 目测 平均厚度、 最薄点 每盘一次 卡尺 采用统计 材料 每盘一次 目测 分析手法 按不合格 品管理标 准处理 外径 工艺卡及 每盘一次 缆径尺 生产记录 对不合格 长度 工序检验 每盘一次 目测 表 品进行分 火花试验 (作业指 在线监控 火花机 析,并提岀 机身温度 导书) 在线监控 温度计 纠正措施 冷却水温 在线监控 温度计 生产速度 在线监控 计米器 放线张力 每班二次 拉力计 收线张力 每班二次 拉力计 实施方法 不合格品处理 自检项目 批准[厂吗审核/金乍I |标准化惕為昂|校对轲矣绷编制也板

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