双氧水车间设备管理总结.pdfVIP

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  • 2021-03-01 发布于湖北
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2013 年双氧水车间设备管理总结 回顾 2013 年,是平凡的一年,也是取得骄人成绩的一年,在各 处室和兄弟单位的领导和支持下,双氧水全年总产量达到 20.5 万吨, 达到设计产能的 128%,全年生产成本控制在 450 元左右,年销售均 价在 900 元左右,良好的产销局面,为公司创造了可喜的经济效益。 2013 年,双氧水车间这个团队坚持抓基础工作,做好细节工作, 理清思路,从双氧水生产工艺内在规律着手,把装置开好、开稳。全 年双氧水装置没有一次因界区设备原因造成停车,全年设备运行正 常,无设备事故,而所有的这一切,是我们双氧水团队全体员工共同 努力得到的。 我们深知, 只有把基础工作做好, 开好设备, 用好设备, 做到工艺上稳定,设备上优化,不超压、不超温,优化设备和工艺, 让设备与工艺达到最佳的配套性,设备才能做到长周期稳定运行。 2013 年设备运行简介:全年设备运行正常,大型设备及主要设 备均按计划进行检维修, 保质保量完成设备维护工作, 全年主要设备 完好率 100%,静密封点泄漏率: 0.13‰,动密封点泄漏率: 0.03‰, 全年设备日常检查整改完成率达到 100%。 现将 2013 年双氧水设备管理总结如下: 一、 创新管理方法,优化管理考核目标和方式。 1、针对双氧水车间从事设备管理和维护的人员少,如何调动操作人 员的积极性,真正把“操作是设备第一主人”这一理念落实到实处, 才是用好设备、管理好设备的关键。一方面,车间将以往粗放式管理 中融入人性化的东西, 将以往以罚为主的考核机制, 适当融入先奖替 罚,无论是检维修还是日常设备维护保养, 把控安全和质量这两大核 心目标,操作过程中人性化一点, 对核心目标的要求丝毫不能降低和 放松。比如备用设备的试运行,给定操作试运行具体的要求,给定一 个大致的操作时间段, 具体操作由操作自己定, 给操作人员一个弹性 思维、操作的空间;设备检查整改项,先由班长指定整改人并就如何 整改及整改达到的目标详细说清, 在规定的时间段内由整改人自己搭 配时间处理。严中有细,细中见真功。另一方面,让操作承担一部分 漏点管理职责; 以前不论什么漏点统一归类给维修人员, 结果造成大 部分的操作人员对一些简单容易处理的漏点不及时处理, 经常拖延到 维修上班通知处理, 甚至不通知。 而适当地将阀门填料容易处理的漏 点划归到操作人员职责中,一来是因为阀门填料漏点相对处理容易, 二者在操作巡检过程中,尤其夜间,能够及时将漏点处理掉,减少漏 点,节约能源, 三者操作是设备的第一主人,正确维护和使用设备是 理所当然的。 通过这样改进, 目前岗位上阀门填料漏已基本上得到有 效的遏制,都能够及时的处理。 2、改变固有的考核方式,以促进设备管理: 在日常检查考核项、日常设备维护保养工作以及设备管理基础工 作中,针对做得好和做得不好的,在即查即公布的基础上,把考核款 数,如实在当月的个人绩效中直接体现, 绝不将考核钱数等到当月考 核下来后(一个月后才发当月的考核)再进行落实,保证奖罚的及时 性。考核扣罚的钱由班组班长落实到责任人, 奖励的钱奖励给在工作 中有闪光点的人与事并奖励到具体的人员,实现日常考核有奖有罚, 考核做到公开、公平、及时。 二、抓好设备优化, 小改小革工作, 让设备与工艺达到最佳的配套性。 控制合理的流速、压力、温度,是保证静设备和动设备长周期运行稳 定的关键。 从工艺上优化,降低氧化塔进塔压力,优化部分管线,降低空压 机出口压力,延长空压机运行周期, 避免系统装置因空压机频繁开停, 引起空气压力和空气流量的波动,

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