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合理化建议和技术改进奖申报书
基层档案登记号:
公司档案登记号:
项目名称
基于二次稀释风袖排放瓦斯
主要完成者
龙传富 舒平 林建 罗风林 卢先国
任务来源
自选
专业类别
通风安全
工作起止时
间
2011年11月
-2011 年 12 月
成果用于生产
时间
2011年12月
申报单位
攀煤(集团)公司花山煤矿
申报奖励项目的详细内容及理由:
1当前公司内外同类技术概况
2项冃的详细内容
2. 1主要技术创新内容
2. 2项戸与公司内外已有同类技术全面综合对比情况
2. 3应用和推广情况
2. 4经济效益或社会效益情况
3项冃的保密要点
基于二次稀释风袖排放瓦斯
1当前攀煤集团公司内外同类技术概况
花山矿历年來矿井瓦斯等级鉴定结果均为低瓦斯矿井,但存在高 瓦斯区域,同时随着开采深度的增加,各煤层瓦斯涌出量皆有明显上 升趋势,煤巷掘进工作面一旦出现停风,将造成工作面短时间内积聚 大量高浓度瓦斯,为了恢复通风,正常生产,必须进行瓦斯排放工作。
目前一般采用以下方式布置排放风袖,如附图一所示。其特点是: (1)混合 偏低,不利于瓦斯稀释及排放。(2)操控风袖由于风压大 时间长,操控人员劳动强度大。(3)风袖操控人员及排放风袖控制人 员不在同一地点,沟通不便,不能协调。因此采用传统的风袖布置方 式对控制混合排放风流瓦斯浓度困难较大,经常发生瓦斯超限记录。 已不适用于当前的积聚瓦斯排放工做。
2项目的详细内容
4238运输巷位于+1030in水平四采+1056m水平23#煤层,为综掘 工作面,工作面设计长度为660m,巷道掘进断面为10. 28m2,净断面 为,9. 88m2,采用锚杆(索)网支护,现已施工长度约610m。工作而 日产量约160t,日常风量为463m3/min,工作面风流中瓦斯最大真实 浓度为0. 20%,回风流中瓦斯最大真实浓度为0. 45%,割煤吋工作面 风流中瓦斯最大真实浓度为0.41%,回风流中瓦斯最大真实浓度为 0. 63%o该工作面的绝对瓦斯涌出量为2. 92m3/min,相对瓦斯涌出量 为 26.25m3/to
2011年12月13日5时15分,因高压电网故障导致4238运输巷 停电停风,造成巷道内瓦斯积聚;2011年12月13 R 11吋30分,由 通风、机电部门技术人员编制专项瓦斯排放措施,经矿组织技术、安 监、通风、机电部门会审后,上报公司救消大队。
2011年12月13日13时50分,由通风技术员在通风区二队学习 室对所有参加瓦斯排放工作的人员贯彻学习专项瓦斯排放措施,并签 字后,乘15时00分人车入井。17时20分,当断电撤人,设置警戒、 风袖连接、监控设备设置等工作就绪,经检查无误,并征得排放总指 挥的同意后,现场指挥下达排放命令。首先,由3名救护队员戴机进 入停风巷道进行探查,其余人员在全风压新鲜风流处待命。经探查, 巷道内最大瓦斯浓度为18%,巷道支护和风筒均完好,探查人员全部 撤出至全风压新鲜风流处后,由2名救护队员专门负责控制风袖,开 始瓦斯排放作业。原方案风袖设置在1056石门内,在瓦斯排放过程 中,因4238边上山下口处全风压风量小(约200 m3/min左右),风 速低,造成排放风流中的瓦斯不能充分被稀释,导致出现了三次超限 报警,最大一次瓦斯浓度为1.18%。所以导致瓦斯排放工作进展十分 缓慢,无法安全进彳亍。
后经研究决定,结合现场实际情况,将排放风袖改设在4238运 输巷内距4238边上山10m处,全风压新鲜风流侧。如图二所示。将 5m的短风袖,改为10m的长风袖,并将风袖出风口接至4238边上山 下口 ,改进后4238边上山的风量由原来200 m3/min左右,增加到350 m3/min左右,并且明显提高了巷道内的风速,充分利用风袖出口风量 对排放风流中的瓦斯进行二次稀释,从而增大了稀释排除瓦斯的能 力。后期瓦斯排放过程屮,排放风量控制在150 m3/min左右,全风 压风流混合处瓦斯浓度一直稳定在0.8%以下,如图三所示。经计算,瓦斯排放量在4.0 m3/niin左右,远大于工作面的绝对瓦斯涌出量。 实践证明,通过技术改进,确保了瓦斯排放工作安全顺利进行。该技 术在4238运输巷瓦斯排放工作成功实施,达到了预期的效果,取得 了圆满成功。
田2改进后风袖布亘田
1主耍技术创新内容
1、 排出的瓦斯得到二次稀释,排放浓度得到有效控制。
2、 风袖无需人员把控,减轻了排放人员的劳动强度。
3、 风量控制处与风袖设在同一位置,便于信息沟通。
2. 2项目与集团公司内外已有同类技术全面综合对比情况
该项技术投资小,操作简单,风量便于控制,安全性,可靠性高。
2. 3应用和推广情况
该技术在4238运输巷瓦斯排放工作成功实施,达到了预期效果, 实践证明,通过技术改进,确保了瓦
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