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制氢装置事故 汇编
24.制氢氢气出装置至压缩机之间管段因腐蚀而发生氢气泄漏
事故经过 :
97 年 5 月 6 日 15:50 某制氢装置当班人员接班后发现对压缩机氢气管线漏,
立即做减油工作, 由 3.2 吨 / 小时减至 2.0 吨 / 小时,于 16:20 停止对双高压压缩
机供氢,在本装置内氢气部分回罐, 部分放空。同时架 -22 处断口,用蒸汽置换,
19:30 处理完毕。升压 0.1Mpa 不漏,正常投用。
事故原因 :
泄漏点在管线一排凝阀阀根部,因为管线长期腐蚀导致在其根部断裂。
25.脱盐水管线备线冻裂险些造成停工
事故经过 :
97 年 1 月 12 日 17:50 某制氢车间岗位人员发现容 -204 液面报警,室外人员检查发现架 -21 、架 -22 处跑水,经检查为泵 -205 出口线至脱盐水来水的备线冻
裂跑水。及时开两台泵上水,当容 -204 液面上满后,通知有关单位进行了处理。
事故原因 :
年将中变气、低变气取样冷却水由脱盐水改为工业水冷却时,使脱盐水
管线备线这段管线成为了盲管, 致使冬季因低温而冻裂。 因此,在进行工艺管线改动时,应对流程进行统一考虑。
事故措施 :
冬季改用原流程,加强低变取样器的检查,发现问题及时处理。
26.空气升温过高,导致石墨燃烧
事故经过 :
1990 年某小型氨厂用空气升温中变催化剂达到 320℃,导致石墨燃烧超温,催化剂床层超过 600℃,催化剂严重熔结。事故原因 :
某些说明书过于简单,未注明最高允许温度。有的用户认为,石墨可以制造坩锅在空气中熔炼某些金属,怎么会燃烧?石墨坩锅烧到 700℃以上遍体通红也未见燃烧。但 忽略了这样的事实。石 墨纯度不够,常有少量游离碳;更重要的是石墨坩锅熔
炼金属常是敞开散热的,少量游离碳燃烧发生的热量可向周围散发开,催化剂床层是绝热的,游离碳的燃烧热只能积累而提高空气温度,不会象石墨坩锅那样散热;
急于求成。有时某些客观因素使升温过程中床层轴向温差很大,因急于求成而继续升温,造成事故。
27.转化炉看火孔内保温掉,停炉处理
事故经过 :
97 年 8 月 21 日 16:50 ,某制氢装置检查发现炉 -201/2 一层平台南侧端墙处,一块约 1.5 平方米的耐火陶纤毡整块脱落, 致使此处炉墙外壁铁板超温变形。 炉 -201/1 紧急开工, 23:00 开氢压机氮气循环, 22 日 15:00 配汽配氢, 8 月 23 日 9:50 炉 -201/1 进油,同时停炉 -201/2 处理。炉-201/1 开工后,发现端墙陶纤毡与耐火砖接缝处间隙变大并翘起。 部分耐火砖脱落, 但由于外墙上还有一层保温
毡,所以当时未对生产立即造成威胁。 10 月份保温毡脱落,13 日紧急开炉 -201/2 ,
15 日投油并停炉 -201/1 。
事故原因 :
制氢装置炉 -201/1 、炉 -201/2 近两年进行了炉墙改造,在施工中侧墙主体
采用了保温砖结构, 看火孔采用了整块陶纤毡结构。 由于保温砖和陶纤毡膨胀系
数不同,在炉开、停工过程中发生相对位移。并且整块陶纤毡与墙面无固定钉,
贴着力不够。
事故措施 :
停炉后,对陶纤毡用固定钉进行了加固处理。
28.加氢剂不硫化,引起反应器超温
事故经过 :
97 年 8 月 11 日 17:30 某制氢装置 B 列造气系统点火升温, 8 月 12 日 17:30
开始投蒸汽,8 月 13 日 5:40 开始系统进行配氢还原 ,8 月 13 日 15:40 投油 , 配氢
氢气由重整氢改成 PSA氢。18:30 开工压缩机从循环系统退出停运,系统开始提
负荷、升压。此时 B 列加氢反应器( R-201)的运行情况未见异常现象,进料流
量为 1901kg/h ,R-201 入口温度 284℃,上层床层温度为 281℃,下层床层温度
为 283℃,出口温度为 283℃。
8 月 13 日 22:00R-201 出口温度比入口温度稍有上升,入口温度 316℃,出
口温度为 318℃。这种情况一直维持到 14 日 11:00 ,当时进料流量 3001kg/h ,
配氢流量 1439Nm3/h,R-201 入口温度 330℃,出口温度 331℃。但至 14 日 12:00 ,
反应器( R-201 )的出口温度比入口温度有了明显的上升,当时进料流量
3006kg/h ,配氢流量 1451Nm3/h, R-201 入口温度 329℃,上层床层温度 326℃,下层床层温度 329℃,出口温度 341℃。此后 R-201 出入口温差不断上升。 14 日 17:00 ,R-201 入口温度为 324℃,上层床层温度 325℃,下层床层温度 328℃,出口温度 367℃。至 14 日 19:00 ,R-20
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