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豆制品加工废水处理工程设计分析
摘要:豆制品加工废水有机物和悬浮物浓度较高,水量及水质波动大,
且容易发酸发臭。浙江某豆制品生产企业采用化学沉淀+SBR 生化工
艺对废水进行处理,出水水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996
三级标准。该工艺操作简便,运行稳定,处理效率高,适合中小规模
豆制品企业废水的处理。
关键词:豆制品加工 ;废水处理;SBR
豆制品是我國传统美食,由于其植物蛋白含量高,营养成分易
被吸收,受到很多消费者的喜欢,行业规模得到快速发展[1],同时
豆制品加工过程中产生的废水也逐年增加。
豆制品加工废水属于高浓度有机废水,成分复杂,含有大量蛋
白质、氨基酸和脂类,以及生产清洗水中所含的清蛋白、糖类、豆渣、
清洁剂等成分[2]。废水中所含有的维生素、蛋白质、矿物质以及碳
水化合物等,是多种微生物所需要的营养物质。当废水进入一些封闭
水体,如池塘、湖泊时,就可能使水体发生富营养化,进而直接影响
周围居民生活环境和身体健康。
豆制品加工废水具有浓度高、水量水质波动大、布点分散等特
点,且豆制品加工企业规模通常较小,废水处理成本投入有限,给废
水处理增加了难度[3],解决这类废水就成了一大难题。
1 废水进出水质
浙江某豆制品生产企业年产 3000t 豆制品,主要包括豆腐、豆
皮、素鸡、千张等传统非发酵类产品。企业生产废水主要来源于大豆
洗泡水、浆渣压滤水、生产设备及地面冲洗水,设计处理规模为
300m3/d。按照环评要求,企业废水经处理后须达到《污水综合排放
标准》(GB8978-1996)三级标准,其中氨氮和总磷指标执行《污水排
入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)。废水水质及排放主要指标
见表 1。
2 废水处理工艺
2.1 工艺流程
针对废水水质特征,本系统采用化学沉淀+SBR 组合工艺处理,
工艺流程如图 1 所示。
2.2 工艺说明
豆制品加工废水自车间收集后自流进入格栅井,经细格栅去除
大豆洗泡水中的漂浮物后流入反应池。利用在线 pH 仪自动投加石灰
水调节废水 pH 至 9.0 左右,并添加 PAC 和阴离子 PAM,通过架桥、
卷捕等作用形成矾花,去除废水中的悬浮物及总磷,降低有机物浓度。
同时,通过pH 的调节防止废水快速酸化发臭。反应混合液流入初沉
调节池,调节水量、均匀水质,并进行固液分离。该过程可有效缓解
传统处理工艺中悬浮物形成泥盖的现象。
初沉调节池分为两座,间歇式交替运行。固液分离后的上清液
经泵提升进入序批式活性污泥反应池(SBR),经过进水反应静置排水
阶段,并周期性重复操作。其中,在反应阶段通过厌氧、兼氧、好氧
等间歇曝气方式的交替控制,使废水中的有机物和氨氮在该池内进行
生物氧化-还原作用,最终被矿化成氮气、水和二氧化碳,少部分被
同化为微生物菌体,从而降低有机污染物和氨氮浓度。SBR 工艺间歇
运行,可通过生化时间的调节有效控制出水水质,同时避免污泥膨胀
现象的发生。
SBR 池静置后的上清液通过滗水器进行排放,池底污泥和初沉
调节池沉泥一并排入集泥池,定期通过叠螺机进行脱水,干泥外运无
害化处置,滤液排入调节池。
2.3 主要构筑物
废水处理系统主要构筑物见表 2。
2.4 主要设备
废水处理主要设备见表 3。
3 工程运行效果
本工程于 2018 年 7 月竣工,经过 3~4 个月的菌种驯化及运行
调试,各项出水指标趋于稳定。目前系统已连续运行一年以上,平均
处理水量约为 260 m3/d,出水CODcr、NH3-N、总磷的浓度分别为
360~385 mg/L、6~10 mg/L、2~3 mg/L,运行效果稳定达到设计标
准。
4 运行成本分析
运行费用主要包括电费、人工费、药剂费等。按平均处理水量
为 300m3/d 计,总运行成本为 1.86 元/m3。其中,电费:设备轴功率
以电机功率85%计,日处理废水用电约为 292 kWmiddot;h,电价按
1.0 元/ (kWmiddot;h)计,电费约0.97 元/m3;人工费:操作工 1
人,月工资为 3000 元,则人工费 0.33 元/m3;药剂费:废水处理需要
加入石灰、PAC PAM,折合药剂费约 0.56 元/m3。
5 结语
本项目针对豆制品加工废水的特点和实际情况,采用化学沉淀
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