电厂机组跳闸事件分析报告.docxVIP

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  • 2021-04-09 发布于湖南
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集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-DQS58-MG198) 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-DQS58-MG198) 电厂机组跳闸事件分析报告 电厂#4机组跳闸事件分析报告 1、事件经过 (1)2005年5月18日16:23时,2204开关跳闸,值班员立即检查,发现#4机高、低旁快开至100%、主汽门全关,DCS有变压器压力释放、主变重瓦斯动作等SOE画面报警。#3机负荷减到80MW,后经中调同意,17:02时#3机解列。 (2)检查SOE画面报警有: 16:23:09:449#4汽轮发电机故障 16:23:09:450#4汽机ETS已跳闸 16:23:09:474#4汽机发变组220KV断路器分状态 16:23:09:539#4汽机主变压器压力释放保护动作 16:23:09:542#4汽机发电机保护动作总信号 16:23:09:617#4汽机就地打闸 16:23:28:475#4汽机主变压器重瓦斯保护动作 DCS报警有: 16:23:09:615#4汽轮发电机故障 16:23:09:615#4汽机ETS已跳闸 16:23:09:621#4汽机发变组220KV断路器分状态 16:23:09:622#4汽机发变组220KV断路器事故跳闸 16:23:09:667#4机ASP压力油压力低 16:23:09:671#4机OPC压力油压力低 16:23:09:671#4汽机联跳保护动作 16:23:09:882#4汽轮发电机逆变 16:23:09:883#4汽机就地打闸 16:23:09:883#4汽机主变压器压力释放保护动作 16:23:09:884#4汽轮发电机灭磁开关跳闸 16:23:09:885#4汽机发电机保护动作总信号 16:23:09:890#4汽机主汽门已关闭 16:23:09:918#4机OPC保护动作 发变组保护柜动作信号: CPUO灭磁联跳,汽机联跳16:21:00:360 主变压力释放保护动作16:21:09:65 主变重瓦斯16:21:19 CPOE相隔一秒有与CPUO相同报警 (3)就地检查发现4B主变发生喷油。17:10时,4B主变转检修,并联系ABB厂家工作人员到现场对4B主变进行检查。 经检查,油枕油位、油枕与油箱的联通阀、各冷却器通油阀全在开位,冷却器系统正常;高低压绕组绝缘电阻、直流电阻、变比、绝缘吸收比和极化指数及变压器油色谱分析全部合格;提取故障录波器的录波波形进行分析,电气量没有发生任何变化;对压力释放保护进行试验,动作正常,这一切都说明变压器本身没有故障。 20:40时,拆下呼吸器发现呼吸器封堵上孔的塑料盖安装时没拆除。分析人为呼吸器被堵的原因在主变油温最高达到75℃时,主变绝缘油膨胀使压力释放阀动作,跳开4B主变2204开关,机组解列。 (4)22:23时,4B主变恢复热备用;23:05时,#3机并网;23:31时,#4机并网,23:42时#4机满负荷运行,4B主变运行正常。 2、原因分析 事件主要原因是由于在主变安装时,没把呼吸器封堵盖拆处。 在外界气温高,变压器满负荷情况下油温随之升高,变压器油产生膨胀,由于呼吸器被堵,变压器油枕中的隔膜袋不能正常呼吸工作,使变压器油箱压力升高。压力升高到一定值,压力释放保护动作,跳开主变2204开关。 3、防范措施 (1)对全厂带有呼吸器的所有变压器进行检查,确保每个呼吸器正常工作。 (2)举一反三吸取教训,今后各设备安装时电厂相关人员应进行跟踪监护,同时认真做好验收工作,避免类似以及其他事情的发生。 (3)从保护动作情况看是正确的,但保护发出动作信号的顺序不正确,与实际动作的程序对应不上,跳闸指令信号时间优先于发信号的时间,同时DCS发出信号的时间与电气故障录波器发出信号的时间不一致。相差两秒的时间,这都会给人员正确的事故处理和分析事故带来误判断,电气和热控人员应尽快解决。 (4)汽轮机发生故障时,值长直接给集控值班员下令,在集控直接减燃机负荷,以免延误事故处理的时间和时机。 (5)今后在事故后修复设备等工作,尽可能地使用工作票和操作票,如不使用两票,必须做好安全措施,操作要指派有经验、技术好的人员进行。

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