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现状调查 胎具制作质量不好 压制工艺不规范 圆弧板的加热工艺不规范 圆弧板的堆放不合理 0 40 60 68 0 频数(次) 累计频率(%) 100 52 4 2 1 80 20 40 60 76% 96% 20 其它 2 99% 88% N=68 影响圆弧板压制质量问题排列图 结论二 胎具制作质量不好发生52次,占圆弧板压制质量68次的76%,是主要问题。 制表人:丁宁 制表时间 2009.10.15 确定目标值 目标值:确保400MN板片压机半圆梁圆弧板半径合格率 55% 85% 现状值 目标值 现 状 圆弧板半径合格率55%、主要问题占76% 主要问题造成的 圆弧板不合格率 (1-55%)×76%=34.2% 解决主要问题引起的圆弧板不合格率的90% 圆弧板半径合格率 55%+34.2%×90%=85.78% 结 论 圆弧板半径合格率由55%提高到85%,目标可以实现。 确定目标值 实现目标的可行性论证 施工工艺掌握不够 加热工艺不规范 压制工艺不规范 压机无自动控制装置 压制胎具制作质量不好 圆弧板材质为Q345B铸坯板 板料长宽方向的尺寸误差 压制时温度高 人 影响圆弧板压制质量的因素 技术交底不彻底 施工经验不足 培训效果差 原因分析 机 料 环 法 板料的厚度误差 圆弧板胎具附近温度高,无法靠近 圆弧板堆放不合理 胎具摆放不到位 压制时温度高 要因确认 序号 末端因素 标准 确认方法 结果 结论 确认时间 确认人 1 技术交底不彻底 对圆弧板压制工艺,100%进行技术交底 检查圆弧板压制工艺技术交底记录 没有100%技术交底 要因 2010.10.16 何磊 2 培训效果差 培训合格率大于95% 小组成员对现场工人进行技术培训,然后对每个工人进行考核。 合格率大于95% 非要因 2010.10.17 丁宁 3 加热工艺不规范 满足温度要求 对圆弧板加热温度进行测量 满足 非要因 2010.10.18 刘永前 4 压制工艺不规范 符合压制工艺要求 对圆弧板压制工艺进行规范化检测 不符合 要因 2010.10.18 刘永前 5 圆弧板堆放方法不合理 100%立放 对压制完毕的圆弧板的摆放方式进行检查、确认 75%立放 要因 2010.10.18 刘永前 6 压制胎具制作质量不好 符合图纸要求 根据胎具的设计图纸,对圆弧板压制胎具进行检查 不符合 要因 2010.10.19 李景生 7 板料的厚度误差 δ=220mm,±1.5mm, 100%合格 根据圆弧板下料工艺卡进行检查,厚度误差为2mm—3mm不等,影响该圆弧板的压制质量 83%合格 要因 2010.10.17 李少鹏 8 板料长宽方向的尺寸误差 长宽尺寸偏差±3mm,100%合格。 根据圆弧板下料工艺卡进行检查,圆弧板的下料尺寸比图纸尺寸分别大2mm—3mm 100%合格 非要因 2010.10.17 孙亚林 9 圆弧板胎具附近温度高,无法靠近。 ≦950℃ 利用红外测温仪对胎具表层温度进行测量 ≦800 ℃ 非要因 2010.10.19 刘力召 确认一: 确认内容 技术交底不彻底 确认标准 对作业人员,100%进行技术交底 确认方法及过程 作业人数 技术交底人数 技术交底率 确认时间 2010.10.16 18 16 88% 确认人 何磊 确认结果 没有100%进行技术交底 结论 要因 要因确认 确认内容 培训效果差 确认标准 培训合格率大于95%(80分以上) 确认方法及过程 查阅工人的培训记录,理论知识与技能培训各占50%,通过培训,考试成绩达到80分以上的占97%。 确认时间 2010.10.17 确认人 丁宁 确认结果 合格率大于95% 结论 非要因 确认二: 确认三: 确认内容 加热工艺不规范 确认标准 满足圆弧板压制温度 确认方法及过程 对圆弧板加热温度进行测量,加热温度满足使用要求。 确认时间 2010.10.18 确认人 刘永前 确认结果 满足 结论 非要因 要因确认 确认内容 压制工艺不规范 确认标准 符合压制工艺要求 确认方法及过程 按照圆弧板的压制原理,对其压制工艺进行检查,发现压制工艺不符合要求。 确认时间 2010.10.18 确认人 刘永前 确认结果 不符合 结论 要因 确认四: 确认五: 确认内容 圆弧板堆放方法不合理 确认标准 100%立放 确认方法及过程 对压制完毕的圆弧板的摆放方法进行检查、确认 确认时间 2010.10.18 确认人 刘永前 确认结果 75%立放 结论 要因 要因确认 确认内容 压制胎具制作质量不好 确认标准 符合图纸要求 确认方法及过程 根据胎具的设计图纸,对圆弧板压制胎具的每个尺寸精度、胎具的平面度进行检查,上
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