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                六.设定目标:
活动前桥墩美观率83%
活动后桥墩美观率95%
      由现状调查表可知:桥墩外观不美观率现状为17%,而“色差明显”和“错台过大”占不美观率的82%。如果能够明显减少“色差明显”和“错台过大”这两个主要缺陷,即可大大提高桥墩混凝土美观率。由此,我们设定活动目标为:
七.目标可行性分析:
     我们有丰富的桥墩施工经验,技术
力量雄厚,且具有创新精神,完全具备
提高施工水平和技术革新的能力。
     各级领导对该工程非常重视,检查
频率高、监督力度大。
      同时我项目部职工质量意识强,严格
执行程序文件、作业指导书, 保证每一环
节的质量合格。
技
术
力
量
管
理
力
量
能
实
现
预
期
目
标
!
法
环
人
机
料
消极怠工、振
捣不密实
砼搅拌时
间不足
原材料偏差
及配比变化
模板不同吸收作用
砼出现离析作用
脱模剂涂抹不均匀
温差大
色
差
明
显
操作人员责
任心不强
砼自落高度过大
八.原因分析:
过振
砼中水分过多,流动性过大
法
人
料
没有按照技术
交底施工
模板拼
板太柔
砼中水分过多,流动性过大
模板拼缝不严密
错
台
过
大
机
振动棒
碰撞模板
模板加固不牢
操作人员责
任心不强
 要因确认表
要因
情况属实,模板抛光不彻底,脱模剂施加不均匀
现场检查
脱模剂的施加(涂抹)不均匀
5
非要因
现场所使用桥墩模板均采用定型钢模板,为同一厂家加工制作。
现场检查
模板的不同吸收作用
4
非要因
砼采取泵送方式,导管端部安装软管,砼自落高度均小于2m。
现场检查
浇注过程中砼自落高度过大
3
非要因
现场复核搅拌机搅拌时间并检查操作人员工作记录
现场测试
砼搅拌时间不足
2
非要因
原材均来自同一厂家,搅拌站采用两台S120搅拌机拌料,进料装置完全自动化控制。搅拌机检定合格
原材产地、批号、炉号及配合比检查
原材料偏差及配料变化
1
结论
确认情况
确认方法
末端原因
序号
九.要因确认:
非要因
模板螺栓满上,拉杆数量足够
现场检查
模板加固不牢
13
要因
情况属实,模板振动造成模板缝漏浆
现场检查
振捣时振动棒碰撞模板
12
非要因
现场实际最大温差3℃
现场测试
温差大
11
非要因
对施工队伍调查了解,无消极怠工现象
现场检查
操作人员责任心不强
10
非要因
振捣时间20~30s ,满足要求
现场检查
过振
9
要因
情况属实,运输到现场的砼,和易性差、离析、坍落度大,砼浇筑过程中泌水现象。
现场检查
混凝土中水分过多,流动性过高
8
非要因
现场使用桥墩模板均采用定型钢模板,由正规模板厂家生产制作
现场检查
模板拼板太柔
7
要因
情况属实,规范要求模板间接缝宽度不超过2mm ,现在最大达4mm。
现场检查
模板接缝不严密
6
要因确认
砼振捣时碰撞模板
4
砼中水分过多,流动性过大
3
模板接缝不严密
2
脱模剂的施加不均匀
1
主要
因素
2010.12.20
李红安 邬永飞 
1.完善施工工艺,杜绝出现模板处理不及时的现象。2.编制新施工方案,对施工班组进行逐级交底。
模板抛光处理符合要求,脱模剂施加均匀
完善施工工艺
脱模剂的施加不均匀
1
2010.12.20
岳耀震邬永飞
1、组织施工人员培训。2、加强过程控制 
混凝土振捣不能直接碰撞模板 
组织培训、加强控制 
混凝土振捣过程中碰撞模板 
4
2010.12.20
吴亚馨邬永飞
1.对配合比进行优化,在砼中掺外加剂。增加砼的和易性。2. 严格控制混凝土的水胶比
塌落度控制在200mm以内。
实验多种配比
混凝土中水分过多,流动性过大
3
2010.12.20
岳耀震邬永飞
施工现场
模板内板缝用油膏披嵌,外侧用硅胶或发泡剂封闭
面板拼缝高差≤1mm;接缝高差≤2mm
完善施工工艺
模板接缝不严密
2
备
注
完成时间
责任人
地点
措施
实施目标
对策
要因
序号
十.制定对策:
对策表
十一、对策实施:
        2010年12月20日,小组根据讨论的方案,完善了钢模板抛光施工工艺、制定了相应的奖罚制度,并对模板拼装人员进行了培训。
        优化后的钢模板抛光流程如下:
模板采用下垫的方式至于空地
钢模板抛光流程
磨光片打磨面板
实施一:针对要因“脱模剂的施加不均匀”实施如下:
用水泥粉擦拭两遍,抹干净
磨光片打磨面板(第二次)
用抹布(纱布)擦拭干净
均匀涂刷脱模剂
面板贴薄膜保护(防止飞虫、
灰尘污染)
吊装、拼装
实施二:针对要因“模板接缝不严密”实施如下:
        完善模板拼装施工工艺,加强监控模板缝处理。优化方案如下:
        模板接缝处理要严密,模板内板缝用油膏披嵌,外侧也要用硅胶或发泡剂封闭,以防漏浆。
        模板拼装时,全部螺栓
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