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2017年1月份热电节能监督分析报告
一、主要工作完成情况
本月生产稳定,未发生影响氧化铝产量的设备异常和生产异常。
1、1#炉2016年12月17日停炉后进行检修工作,更换电袋组合除尘器布袋2200条。
2、#3炉2017年1月11日停炉,更换电袋组合除尘器布袋2200条,对内漏汽水疏放水门进行了更换。
3、1#机自2017年1月1日检修完毕开机3次后1月20日并入系统运行,新增发电量408万kwh。
4、校验完成A类计量仪表8台、B类计量仪表43台,未检定仪表35台,未校验原因为10台仪表(#3炉)因校验周期提前,计量中心未进行校验;25台仪表(#2机、供热系统仪表)为运行方式不允许,无法隔离未进行。
5、一、二期工艺回水联络管道投入运行,优化了一、二期运行方式,工艺回水量明显上升,在生产系统正常时可以达到10000吨/天(2016年均值为7961吨/天)。
6、5#炉输渣系统改造完毕后,原旧冷渣器分别装至了1#炉和3#炉,提高了热渣回收量。
7、1#机1月20日投运后,新改造的1#机凝结水冷却冷渣器系统投入试运行,以减少除盐水的用量,提高锅炉冷渣器整体冷却水量。
8、检修完成更换系统阀门39台。
9、对2、3#原水换热器进行了拆卸清垢清理,提高了回水换热量和回收量。
二、主要能耗指标完成情况
1月指标完成情况详见热电分公司节能技术监督1月月报表。(见附件)
本月发电量完成8619万kWh,比月计划8500万kWh多发电119万kWh;主变上网电量完成32万kWh,每日上网电量环比减少0.66万kwh;主变下网电量完成1024万kWh,每日下网电量环比增加7.15万kwh。影响发电量的主要因素:1)1#机本月停机总计556小时, 1月20日开机并网后总发电量为408万kwh,对发电影响较大;2)汽泵全月设备综合利用率89.7%,9#、10#汽泵分别停运124.6、97.5小时;3)为控制一二期上下网电量平衡,减少二期上网电,6#机带供热运行,发电量环比减少0.6MW;4)为平衡一二期用电负荷,控制上下网电量,二期4、5#机发电负荷维持在20MW左右。
1#机开机后,最高日均负荷带至了25.7MW,为历史较好水平(2016年同期月均为25.17MW),1#机在大修完毕后、1#凉水塔大修更换填料后,1#机真空提高至-87kpa,同比-83kpa改善明显,汽耗3.5kg/kwh,同比3.68kg/kwh下降。
本月产汽水耗完成1.02t/t,较计划持平;制水电耗率0.81%,与同期持平。
本月风机电耗12.36kwh/t,同比10.83 kwh/t增加1.53kwh/t,环比12.4 kwh/t持平。同比增加的主要原因为:1)氧量控制较高6.86%(不含2#炉),影响电耗约0.9 kwh/t;2)二期锅炉改造完毕后,风烟系统阻力变化,对负压进行了调整,保持了一个较高的负压,吸风机电耗同比增加了1.39 kwh/t,月增加用电量139万kwh,影响综合厂用电率1.6%,其中5~8#炉吸风机6.82kwh/t,同比4.74kwh/t上涨2.08kwh/t。
产汽标煤耗110.18 kg/t环比减少0.09kg/t,给水温度环比升高6℃。发电标煤耗284.4g/kwh同比升高3.05g/kwh,供热标煤耗45.2kg/GJ同比增加0.7kg/GJ,主要是产汽煤耗高于同期的108.6 kg/t,锅炉效率降低约2%,排烟温度同比上升了8℃,灰渣含碳量升高了0.2%,氧量控制高了1.04%,增加约6%的风量。
三、现场检查情况
1、1#炉检修完毕启动后,内漏疏放水阀门(7组)仍然较多。
2、3#炉8米炉前消防水长期漏水。
机务检修在阀门、管路检修完毕后保温恢复不及时。
带压堵漏效果不好,堵完后仍存泄漏;现场阀门外漏点较多。
5、4.5米一级站暖通换热器漏水严重。
汽机供热系统旁路门在大门开启的情况下,存在开一个关一个的情况。
7、4#机厂房西侧地面长期流水(疏水扩容器至疏水箱管理上存在漏点)。
四、2月份工作计划
1、锅炉碎煤楼北侧暖通漏气治理前期准备。
2、4.5米给水加热器出口门、#3机高加入口门等故障阀门治理;#2、#5给水泵泄漏点治理。
浓盐水反渗透在线化学清洗。
阀门检修更换后使用情况跟踪。
各车间建立阀门内外漏台账。
6、修订2017年目标管理卡。
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