电厂EH管道振动原因分析及解决方案.docx

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PAGE PAGE 1 电厂EH 管道振动原因分析及解决方案 【摘 要】 本文主要针对某电厂 #3 机存在的主机抗燃油管振动及断裂的原因进行了分析,找出了解决主机抗 燃油管振动的方法。对国内同类机组有一定的借鉴。 【关键词】 #1 机主机 EH 油 振动 原因分析 解决措施 概述 某电厂 #1 机组调速系统改为电液调节系统后, EH 油管道发生较大振动, 并多次振裂引发漏油。 EH 油系统的油泵为柱塞泵, 电机转速为 1470 转/ 分,柱塞泵的活塞数量为 9 个。EH 油管道为不锈钢 管道, 内径约为 1.9cm,壁厚为 0.3cm,图 1 为压力油管道布置图 (由于改造时工程承担单位没有给 管道布置图,该图为现场测量后绘制)。管道的弯头绝大部分为 90 度弯头,在某些部位布 置有管道支架。 图1 主调门管道西南等轴视图 振动测量与分析 振动测量 分别在开机与停机两种工况下, 分别对管道振动状态和管道自振特性进行了测量。 测量结果见 附件一和附件二。测量表明,管道的自振频率呈现分散状态。 机组运行工况下,管道振动频率基本 上为 223Hz,与管道自振频率关联关系不明显,表明管道发生了强迫振动。靠近刚性支撑的 位置, 111 刚度较大管道振动较小, 悬空管道刚度小振幅较大, 与主机接口部分的管道由于支撑刚度较差,发 生了较大振动。 振动分析 由测量可知, 管道发生了强迫振动, 振动的原因可能有两个: 一是由于管道内液体压力脉动, 在管道弯头处, 液体压力脉动对管道产生冲击,给管道一激振力, 引发管道振动; 二是机组或油泵 振动较大,振动传递到油管道。 根据现场测量, 机组和油泵并没有发生明显振动, 而且管道振动频率与机组振动频率没有关联, 所以可以排除管道振动是由机组振动引起的。管道振动应该是由于管道内压力油脉动引起的。 管道内,油液柱可以压缩、膨胀,是一个弹性体,同时,液柱又有一定的质量,所以液柱本身 是一个振动系统, 液体的压力脉动会使液柱本身发生振动, 当脉动频率和液柱本身固有频率接近时 将会发生液柱的共振;另一方面,脉动的液柱遇到管道的弯头或变径时,会产生压力脉动, 当压力 脉动频率接近某段管道的固有频率时, 即会使该管道发生共振, 使得该管道出现较大的振动。现场使用的柱塞泵转速为 1470 转/ 分,有 9 个活塞,因此管道内压力油的脉动频率应为220.5Hz 。 测量结果显示管道各个部分的振动频率基本都是 223Hz 左右, 两者基本一致。 所以可以认定管道的 振动是由液体脉动在弯头处的冲击响应,即管道振动是由于管道内压力油脉动引起的。 减小管道振动措施 对于由压力油脉动引起的振动。控制振动要从 A. 控制压力脉动、 B. 改善管道振动特性和 C. 吸收 振动能量三方面入手。具体措施如下: A.压力脉动控制:柱塞泵为往复式压缩机,由于往复式压缩机间歇性和周期性吸排液,管道内 流体必然呈脉动状态。不可能完全消除压力的脉动,而是想法将其控制在允许的范围内。 在管路上加装缓冲器 缓冲器作用 缓冲器是最简单而有效的消振措施。它能使缓冲器后面的管道内的液流变得缓和。 油压脉动就是管内油压力不均匀,压力不均匀度反映介质压力上下波动的程度 , 管道振动振幅与 其成正比,稳定的出入口液流有助于减少液流的脉冲振动 , 减少液流压力脉冲的最有效方法是设置 缓冲器。缓冲器的设置等同于增加了管道的直径 , 从而降低液体的压力不均匀度 , 达到减小振动的目 的。 #1 机组压力油管道,在柱塞泵出口和机头位置各设置了一个蓄能器,蓄能器也具有一定的减振 作用。柱塞泵出口蓄能器半径为 113mm,高为 900mm,体积为 0.36m3;机头位置蓄能器半径为 115mm, 高为 1560mm,体积为 0.65m3, 二者都为立式结构,液体出入口采取三通形式。由于蓄能器和管道的连 接方式为三通形式,蓄能器的减振作用很小,所以需要在管路上增加缓冲器。 缓冲器结构 现场蓄能器的结构不利于液体流经缓冲器, 大部分液体直接从入口流向了出口, 蓄能器并没有 112 发挥应有的作用。 实地测量时, 蓄能器前后的振动振幅基本一样, 这也说明了脉动压力并没有得到 平衡。 所以在管道增设缓冲器时, 建议将液体的出口入口分别设在缓冲器两端, 使液体能够得到充 分的缓冲,并且采用卧式结构。 缓冲器尺寸 缓冲器的尺寸关系到缓冲器是否能够起到减少脉动压力的作用。 缓冲器的尺寸过小就不能起 到 缓冲的作用; 过大则会浪费体积。 一般情况下, 缓冲器的尺寸为柱塞泵活塞一次冲程液体体积的 10 倍以上就可以起到较好的缓冲效果。 按照该原则,适当增加蓄能器尺寸, 内径增大到 140mm,L

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