不织布“宽度尺寸小”现场检讨报告.pptx

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现场汇报人: 报 告 审 核: 报 告 时 间: 报 告 公 司:xxx电子科 技有限公司 74310/50-THA-030不织布“宽度尺寸小”现场检讨报告 报 告 顺 序 1. 问 题 描 述: 2.8D小组人员介绍: 3.临时围堵措施: 4.不良原因解析: 5.永久改善对策: 6.改善对策效果验证: 7.效果标准化: 8.结论和横向展开: 1.问 题 描 述 1.1 客户端品质异常信息反馈: 客户名称: 佛 山 高 木 产品名称: 不织布(0.5*4*443mm) 物料代码: 74310/50-THA-030 不良现象: 宽度尺寸小 库存数量: 16000PCS 抽检数量: 1000PCS 异常数量: 30PCS(1版) 不良比例: 3.0% 发生阶段: 工程投诉 不良批号: 190806 发生时间: 2019年8月7日 1.问 题 描 述 1.1 客户端品质异常信息反馈: 1.问 题 描 述 1.2 我司对不良品和不良现象的初步判定: 检查项目 合格品 不良品 判定(目视、 点数、卡尺测 量、试撕) 初步原因判定 产品的外观 排版数量要求 30PCS一版 要求单条宽度大 小均匀 要求两边废料排 除 要求不织布全部 切断 排版数量实际 60PCS一版 单条不织布宽度 大小不均 两边废料排除 局部有未切断的 现象 NG 重刀(对应1和2) 模切深度浅(对应4) 单条不织布的宽度 4±0.5mm 实测:1.28 1.51 2.36 2.45 2.28 NG 重刀 1.问 题 描 述 1.2 我司对不良品和不良现象的初步判定: 1.问 题 描 述 1.2 我司对不良品和不良现象的初步判定: 缺陷等级 致命缺陷(导致客户无法使用)需要马上改善 不良类型 产品加工不良 不良品的可能来源 发生工序 发生阶段 发生阶段 模切工序 机器调试阶段 批量生产阶段 100% 99% 1% 2.8D小组团队人员介绍 序 号 姓名 部门 职务 职责说明 1 品质部 品质经理(组长) 负责整个改善活动的总体推进实 施和最终效果评价 2 生产部 车 间 经 理 负责为整个改善活动提供资源支 撑和部门协调。 3 业务部 业 务 经 理 负责与客户的紧急联络和沟通 4 仓库部 仓 库 主 管 负责协助品质隔离区分库存品 5 工程部 技术工程师 负责为改善活动提供技术支撑、 以及相关文件的修订。 6 品质部 品质工程师 负责异常原因分析和相关调查取 证,以及整改措施的效果验证; 相关文件的修订。 7 生产部 模 切 组 长 负责整改措施的具体落实、效果 验证、长期执行情况监督。 3.临时围堵措施 3.1 针对我司现有库存品进行全检甄别: 库存数量 4000PCS 产品批号 190806 检验项目 1.产品外观检验 2.全尺寸检验 3.每一版排版数量检验 检验方法 目 视、对比合格样件、单板点数、卡尺测量、钢尺测量、试撕 检验结果 全检4000PCS,不良品0PCS,不良率为0%。 执行人员 完成时间 3.临时围堵措施 3.1 针对我司现有库存品进行全检甄别: 3.临时围堵措施 3.2 去贵司现场进行全检甄别: 全检数量 11910PCS 产品批号 190806 检验项目 单条宽度大小是否均匀、局部有无切断、排版数量是否为 30PCS、两边有无残留废料、。 检验方法 目视、单版点数、试撕、对比贵司现场提供的不良品 检验结果 全检11910PCS,不良品0PCS,不良率为0%。 执行人员/贵 司验收人员 华锦峰 邱争荣 唐刘兰 贵司验收:谈桂香 (已经返工的产品做上了小五角星的标识) 完成时间 2019年8月7日 4.不良原因解析 备注 生产辅助工序 生产加工工序 生产辅助工序 产品生产流程简介: 工序顺序 工序名称 生产领料 材料分切 材料复合 模切成型 产品排废 产品包装 产品入库 出货抽检 产品发 货 不良品产生 不良品流出 4.不良原因解析 4.2 190806异常批次产品当日制程情况回顾: 依据:IPQC巡检报表 结论: 模切操作人员为专职人员 。(排除人为操作机器不 当导致不良品产生) 生产过程是连贯性的,没 有中断现象。(排除在批 量生产阶段因为生产中断 机器重启调试导致不良品 产生) 使用的材料也符合要求, 没有用错物料。(排除材 料原因导致不良品产生) 生产地点为电桥车间内( 排除环境因素导致不良品 产生) 4.不良原因解析 4.3 生产设备(机器)当日情况调查: 依据:1.设备日 常点检表 2.设 备异常停机情况 登记表 结论: 1.8月6日生产专 人设备点检无异 常。(排除机器 故障因素导致不 良品的产生) 2.8月6日没有异 常停机现象。( 排除批量生产阶 段因为机器异常 停机后重启调试

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