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xxx电桥电子科技有限公司
做 成:
审 核:
批 准:
74900-THA-H013-04密封条双面胶与泡棉分离不良现象整改报告
报 告 顺 序
1. 问 题 描 述:
2.8D小组人员介绍:
紧急处置对策:
不良原因解析:
永久改善对策:
改善对策效果验证:
效果标准化:
结论和横向展开:
1.问题描述(客户端异常反馈)
客户名称 高木汽车部件(武汉)有限公司
产
品
名
称
2LQ尾翼胶条
物
料
代
码
74900-THA-H013-04
规
格
型
号
2mm*5mm*462mm+10mm撕手位
不
良
现
象
GT7104双面胶与2.0 E4408泡棉分离
发
现
阶
段
工程内不良
异
常
批
号反
馈
日
期
2020年6月18日
1.问题描述(不良图示)
通过目视可以发现:
GT7104双面胶与
2.0 E4408泡棉发生 了分离现象。
1.问题描述(我司对不良现状的初步把握)
贵司反馈的不良率是0.5%,非批量性不良;故可以排除 是原材料性能不合格导致的,如是原材料性能不合格则会 出现批量性不良现象,根据我司以往的经验判断此次不良 应该是井上泡棉K520胶水喷涂不到位所致。
2.8D小组成员介绍
序号
姓 名
部 门
职 务
职 责 说 明
1
刘 常
品管部
品质经理
(小组组长)
负责整个改善活动的总体推进实施和最终效 果评价。
2
唐荣国
技术部
技 术 厂 长
负责为整个改善活动提供资源支撑和协调各 部门关系以及技术支撑。
3
邱争荣
业务部
业 务 经 理
负责与客户的紧急联络和沟通。
4
杨进东
生产部
生 产 主 管
负责异常原因分析和相关调查取证,以及整 改措施的效果验证,长期执行效果监督。
5
华锦峰
品管部
品质工程师
负责异常原因分析和相关调查取证,以及整 改措施的效果验证,长期执行效果监督。
6
石远祥
仓库部
仓库主管
协助生产和品管区分异常批次产品。
8D小组由6人组成,成员涵盖生产、品管、仓库、业务、技术5大职能部门。
3.紧急处置对策
3. 1 : 因 该产品出现的不良现象,无法做返工处理;建议客户 端处异常批次产品退回我司,我司按数补足合格数量产品至 贵司。
运单号:SF1092294200315
3.紧急处置对策
客 退 品 (批次检查结果反馈:
退回数量
抽检数量
不良数量
检查方式
试验品去向
6400PCS
240PCS
8版
0PCS
破坏性剥离试 验
报废处理
检查者: 确认者: 时间:6月30日
结论:通过对客退品抽检200pcs进行破坏性剥离试验,没有发现 贵司反馈的不良现象和不良品,抽检200pcs试验品已做报废处理;该 批次产品判定合格。
1.原材料介绍:
序号
材料名称
材料类型
1
3M GT7104
双面胶
2
井上2.0E-4408
泡 棉
3
3M K520
底涂胶水
2.喷涂K520胶水:
所用设备/工具 自动喷涂机
所用材料
K520胶水
2.0E-4408泡棉
① 使用自动喷涂机代替人工手动刷胶 水;
② 可以更加有效的保证整块材料被均 匀喷涂;
③ 喷涂完成之后的泡棉需要放置24 小 时之后才可以流入下工序使用。
3.泡棉立切:
所用设备/工具
立切机
所用材料
2.0E-4408泡
棉
① 使用立切机将泡棉加工成需要的尺 寸( 330 * 495 mm);
② 四周的边料需要裁切掉, 不能使用。
4.泡棉与GT7104胶带贴合:
所用设备/工具
贴合分切机
所用材料
GT7014胶带
上工序加工好 了的泡棉
① 利用贴合机将GT 7104 胶带和泡棉 复合;
② 然后在末端分切成宽度为155 mm 的卷料;
③ 复合过程中要注意控制压力大小、 不能出现有起皱的不良现象。
5.卷料分切:
所用设备/工具 小刀、钢尺、白
色记号笔
所用材料 与GT7104胶带复 合之后的泡棉
① 将整卷的材料分切成155 * 495 的长 方形泡棉;
② 发现泡棉上面有针孔的地方, 需要 用白色记号笔, 做上标识, 单独摆 放。
6.跳切产品手撕位:
所用设备/工具
跳切机
所用材料
上工序分切好 了的泡棉
① 利用跳切机切除两边的泡棉, 中间 泡棉长度留462 mm;
② 需要注意两边手撕位要留均匀。
7.模切产品宽度:
所用设备/工具
啤机+专用刀模
所用材料
上工序跳切好 手撕位的泡棉
① 利用啤机+ 刀模冲切出产品的尺寸
( 2 * 5 * 462 mm+ 10 mm手撕位 半断)
② 注意模切过程中不要出现冲歪、重刀、 模切深度浅等不良现象。
8.排除两侧废料:
所用设备/工具
无
所用材料
上工序模切好 了的半成品
① 对模切后的产品进行检查, 观察是 否有重刀、毛边、冲歪等不良现象,
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