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;;;2 生产装置发生异常事故分类:
现场发生着火事故
现场泄漏可燃介质但未出现着火爆炸事故
生产过程的异常情况:
;;;3.3生产中的异常情况处理
3.3.1 紧急连锁事故:
稳定联锁后的状态,维持没有停车的系统。
确认停车的设备是否真正停车。
确认停车原因。
稳步恢复生产,切忌忙乱中开车。
;3.3.2系统波动(发生异常)的部位即将引发连锁事故
要争分夺秒。
第一时间到达事故现场。
最简捷的处理方法:“液位高了CBD,压力高了放火炬”。
禁忌快速向下游系统输送物料。教训:12.23事故。
如果有把握,可以采取避开联锁的措施。如炉子SD1开关。;3.3.3系统波动(发生异常)部位没有连锁
容易引起麻痹大意,在处理上容易出现拖拉现象。如果耽误了处理时间,异常现象就有可能导致事故。12.23全线停车事故。
虽无第二种情况紧迫,处理过程中应结合第二种情况采用简捷处理法进行快速处理,尽可能做到发现早、判断准、处理及时果断。
要有较高的综合处理能力。“干一、看二、想三”。
处理过程中应有全局观念,切断或排放某种物料应考虑到对其他工序的影响,不能想当然的液位高了就往下游输送,造成下
游出现操作异常引发停车事故。;3.3.4 管线、阀门堵塞
;3.3.5塔分布器堵塞
化工一部乙烯装置的急冷油塔,是经过改造的4段填料塔,在运行近3年后,塔上部聚合产生的结垢在槽盘式分布器上累积,造成降液管堵塞,影响塔的汽液分布。
;3.3.5塔分布器堵塞
中质油液位不能维持,塔釜急冷油液位有较大波动;汽油颜色变黑、汽油干点严重超标;全塔压降大大超过设计值 。
急冷油塔压降高的原因主要是中质油段槽盘式分布器堵塞严重,压差达3~6 kPa(设计为0.5 kPa)。造成这种状况的原因是:槽盘式分布器上层填料中积累的结垢,在系统负荷剧烈波动时发生了脱落,堵塞了液相溢流孔,液体只能在分布器以上积累,增大了气体的流通阻力,造成该部位液泛。
;3.3.5塔分布器堵塞
;3.3.5塔分布器堵塞
按照填料塔的设计要求,中质油段槽盘式分布器适宜的喷淋密度为2~20 m3/(m2h),推算最低的中质油循环量不能低于100 t/h。由于中质油段槽盘式分布器堵塞严重,液相不能顺畅落下并均匀分布,不得不减少中质油循环量至100 t/h左右,造成中质油段液相负荷严重不足。因此,急冷油塔仅能维持85%左右的负荷下操作,限制了裂解炉的投料负荷。 ;工艺调整
控制裂解炉合适的水油比。
降低出裂解炉油急冷器的裂解气温度。
尽量加大QO循环量,加大塔釜取热,降低油洗塔釜温。
控制合时轻质燃料油采出,尽量不补调质油。
在塔操作允许的情况下,尽量加大中质油循环量,并尽量降低中质油冷却后的温度。
根据情况停止或投用轻质燃料油汽提塔MS加热。
适当降低DS压力,增加QO取热。
适当提高裂解气压缩机一段吸入压力。
用汽液扰动方法对中质油段进行冲洗,同时增加中质油循环过滤网清洗频次,并增大过虑网目数。
监控各段填料层和分布器压差变化情况,并确保数字准确可靠,及时作出调整。;3.3.5塔分布器堵塞
添加阻聚分散剂
(1)、塔上带压开孔,增加分布管
(2)建立轻质燃料油内循环,缓解上部积液
;3.3.6换热器内漏
E1330为化工一部裂解气压缩机三段出口冷却器,2008年1月22日,发现内漏,该换热器设计单台运行,工艺侧进出口均无阀门;
停车检修损失超过600万元,考虑在线带压封堵;
带压开孔排出泄漏气,避免循环水爆炸危险;
核算并联换热器的通过能力;;3.3.6换热器内漏
循环水管道带压开孔排出裂解气 ;带压封堵技术
;3.3.6换热器内漏;3.3.7压缩机振动
化工一部裂解气压缩机采用法国DRESS-RAND公司技术,型号为:4M7-5/2M9-7,机组振动监测点30个。;3.3.7压缩机振动
2003年10月裂解气压缩机组低压缸南侧径向轴振动探头WX/Y1356出现突发性振动,振动值逐渐增大,有时接近联锁值(轴振动报警值为48微米,联锁值为 71微米)。 ;3.3.6压缩机振动
工艺参数正常,压缩机吸入管线、缸体倒淋带液超过200kg/h;
压缩机振动频谱为0.1倍频,为外界自激扰动引起 ;3.3.6压缩机振动
;工艺系统优化
修改联锁:由二取一改为二取二,联锁值71μ m改为125μ m
优化原料组成,减少汽油生成量;
急冷系统操作优化,减少进入压缩机汽油量;
加强缸体、吸入管道排液管理;
理论核算
经过流程模拟与计算,吸入罐尺寸应大于直径3m,高度大于4.5m,而该罐的直径仅2.4m,高度3.56m,罐容积严重不足 。;3.3.7压缩机振动
实施效果;6 结束语
对发生泄漏着火事故及生产异常情况总的处理原则是
尽可能快地排除生产出现的异常隐患,如果出现紧急情
况,要有所侧
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