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学习《钢铁公司炼铁技术进步》有关情况汇报.docx

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学习《钢铁公司炼铁技术进步》有关情况的汇报 学习《钢铁公司炼铁技术进步》有关情况的汇报 PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE24 学习《钢铁公司炼铁技术进步》有关情况的汇报 PAGE 学习?钢铁公司炼铁技术进步? 有关情况的汇报 学习?钢铁公司炼铁技术进步?有关情况的汇报 学习?钢铁公司炼铁技术进步?有关情况的汇报 费总: 我们认真学习了您推荐的?钢铁公司炼铁技术进步? ,结合 我们3月份及8月份2次到炼铁厂考察学习情况,特汇报如 下: 1、关于“优化配料〞 认为:要合理应用低价原料,必须要事先对一些低价矿的烧结性能等进行分析和研究。而这些工作一般均在实验室进行,即通过各种原料的冶金性能试验,找出最正确冶金性能、最经济本钱的各种原料配比,用于指导烧结、高炉实际生产。现我们公司由于不具备各类矿石的冶金性能试验手段,因此,烧结、高炉用料结构大多是是被动、粗放式的。以高炉用料为例,由于只知道原料的物理化学指标,当采购回来一批块矿或球团矿时,开始只能是试着使用。如炉况顺行,那么对该矿使用比例提高一点;如影响炉况,那么降低使用比例,严重时停止不用。因此,现在的高炉优化配料方面,均是经过长时间的高炉实际生产,以有利于炉况顺行、低本钱为原那么,逐渐总结、摸索出来的用料结构。 2、关于“高铝渣冶炼〞 提出了镁铝比概念〔 mgo/al2o3〕,有借鉴之处。即通过调节 第1 页 二元碱度,参考炉渣中 al2o3含量,调节烧结矿中 mgo含量, 控制镁铝比,保持炉渣四元碱度在 ~左右。实际生 产中,由于烧结矿中 mgo含量提高有一定限制。因此,一般 采用附参加熔剂的方法,如在高炉炉料中配入蛇纹石或白云 石等。从炼铁厂实际生产看,该厂在 3月份时,7高炉炉渣 中al2o3含量高达%,采用的是参加蛇纹石,用量由 50kg/批增加到100kg/批〔表4、5〕。在8月份时,其9高炉那么采用的是参加120kg/批白云石的做法〔表6、7〕,而其当日炉渣中al2o3含量并不太高。14座高炉冶炼高铝渣经验:第一阶段,炉渣中al2o3含量在18%以上时,控制二元碱度 在~之间,mgo含量控制在%以上,镁铝比值控制在以上; 第二阶段:炉渣中al2o3含量在17~18%时,控制二元碱度在~之间,mgo含量控制在12%左右,镁铝比值控制在~; 第三阶段:炉渣中al2o3含量在16%左右时,控制二元碱度在~之间,mgo含量控制在10%左右,镁铝比值控制在065~; 其通过外加蛇纹石或白云石用量的做法,到达控制合理镁铝比值范围,降低高铝渣粘度,增加其流动性的做法,值得研究学习。安钢高炉炉渣al2o3含量也根本处于较高水平〔表 1〕。其中,3、4高炉在~一段时间里,也由于原料中 al2o3 第2 页 含量高,炉渣中al2o3含量也到达了 17~19%,当时采用了 在炉料中参加蛇纹石,提高渣中 mgo含量的做法。 高铝渣冶炼对炉内炉外的操作均带来相当多的困难,因此, 一般均要求原燃料中铝含量越低越好,以到达降低炉渣中 al2o3含量目的。从表 6看出,8月1日9高炉2炉炉渣中 铝含量均没有超过 15%。 安钢高炉 1~8月炉渣al2o3、mgo含量平均值 表1 时间 al2o3/% mgo/% 二元碱度 月平均值 镁铝比 月平均值 月最高值 月平均值 mgo/al2o3 月 第3 页 月 月 月 月 第4 页 月 月 月 3、关于“多环布料〞 第5 页 表4~77、9高炉矿石批重为 21~22t,矿石为4个布料环位, 焦炭6个布料环位。我们 6、7高炉矿石批重为 25t,矿石、 焦炭均为 4个布料环位;3、4高炉矿石批重为 16t,矿石为 3个布料环位,焦炭为 4个布料环位。从实际生产效果看, 同样保证了炉况顺行,高炉各项技术经济指标较好。 高炉在多环布料技术研究的一些细节、精细化程度方面做得 较好,并在环位选择、圈数选择、多环布料调剂原那么等,提 出了具体的量化概念,可操作性、指导性较强。其核心理念 为在炉喉料面形成一个焦炭平台和中心漏斗,建立布料模型, 确 定环位、圈数等。以9高炉8月1日 布料分析,它的 6个布料角度为 46°44°°39°36°33°。 其中46°→44°→°这 几个边缘角位差较小<2°,°→39°→36°→33°角 位差变大至 3°以上,有利于形成边缘平台,中心漏斗。一 般,布料模型的建立,大都以高炉开炉时料面测得的实际布 料数据为准,然后对设备提供的参数加以修正,最终找出适 合高炉日常操作的经验数据,指导高炉生产。而我们 4座高 炉开炉时,因各种原因,均没有做过料面测试。因此,虽然 也成功进行了多环布料、大料批实践,但在细节、精确控制 布料方面,需要进一步学习、探索。 4、关于“高风温〞 第6 页 风温是最经济、最廉价的能源。高风温在我们

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