煤矿废水污水处理场沉淀改造.doc.docxVIP

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煤矿废水污水处理场沉淀改造 通过对现有 污水处理工艺分析,找出 污水处理场出水水质不能达标原因,通 过对高密度沉淀池改造,使污水处理场出水可以稳定达到排放标准,同时降低运 行费用。 水资源是人类生存和社会发展所不可或缺的物质。随着国家的经济和工业发 展,排放的工业废水量逐年上升,水环境的污染成为制约工业发展的重要因素。 因此,对 工业废水处理与回用越来越重要。 污水处理场改造前概况 1.1 改造前设计水量水质 污水处理场设计水量为 200m3/h,工程实际水量为 300m3/h,远超设计负荷。 本项目处理后的净水需符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标 准和《煤炭工业给排水设计规范》(MT/T5014-96)中的选煤用水水质标准及业 主要求,本项目排水水质要求按各标准及业主要求的最高指标执行,污水处理场 进出水主要指标参数见表 1。 1.2 改造前处理工艺 污水从矿井提升后进入初沉池,经初沉池沉淀处理后进入调节池,然后通过提升泵提升后进入高密度沉淀池,在高密度沉淀池经过絮凝沉淀处理后进入砂滤和碳滤罐组,经砂滤过滤和碳滤吸附后排入消毒池,消毒后排入回用水池。 改造前处理工艺 1 1.3 改造前运行情况 由于矿井规模改变,导致实际运行时水量达到 300m3/h,一直处于超负荷运 行,出水水质无法达到设计出水水质要求。主要超标指标为 SS,出水 SS 浓度长 期维持在 10mg/L 以上。 1.4 污水处理场改造前主要问题 该污水处理场改造前存在的主要问题:混凝剂为聚氯化铝,投加量为 200mg/L,絮凝剂为聚丙烯酰胺,投加量为 10mg/L,投加量均过大;砂滤和碳滤 反冲洗频繁;污泥脱水性能差。 升级改造方案 2.1 污水处理场主要问题分析 对于污水处理场改造前存在的主要问题进行分析:①混凝剂和絮凝剂的投加 位置为同一位置,混凝剂没有经过与废水剧烈搅拌,导致混凝剂水解、聚合及颗 粒脱稳反应不充分。①高密度沉淀池中只有一个搅拌浆,位于导流筒上端,搅拌 器功率为 0.75kW,搅拌器功率偏小。①实际运行污水量增加,导致高密度沉淀 池超负荷运行,同时现场条件限制,无法增加污水处理设施。①由于高密度沉淀 池运行效果不佳,导致砂滤和碳滤反冲洗频繁,同时由于混凝剂和絮凝剂投加量 过高,导致污泥的脱水性能差。 2.2 高密度沉淀池改造 本项目高密度沉淀池共设两组,设计尺寸:8.5×5.1×5.0m(L×B×H)×2 座。 导流筒:1.0m×3.0m,反应室:V=39.8m3。 2 根据改造前运行情况,主要改造内容如下:①更换搅拌机电机,由原来的 0.75kW 改为 4kW,搅拌机转速由原来转速 30rpm 改成 68rpm;①将原有的一层搅 拌桨改为两层;①在絮凝反应室中加折流板。 2.3 改造后主要参数 高密度沉淀池由快速混合池、絮凝反应池、沉淀池组成[3]。其中沉淀池部分未做改动,这里主要介绍混合池和絮凝反应池: ①混合池:通过在混合池内的搅拌机,使混凝剂在污水中快速分散,与污水混合均匀,以形成小的絮体。 由于原设计没有专门的混合池,此次改造将导流筒改成混合反应区,混合反应时间设为 56s,搅拌速度梯度 G 值为 990s-1,符合混合池停留时和速度梯度间要求。 ①絮凝反应池:在导流筒内混凝的污水流至絮凝反应池内,由上至下通过折板絮凝反应,使细小的絮体形成为较大的絮体,污水流入沉淀池,絮体经过沉淀被去除[4]。 改造后的絮凝池絮凝反应时间为 16min,满足一般污水处理对絮凝池反应时间的要求。 改造后处理效果及效益分析 3.1 改造后处理效果 通过改造后,混凝剂为聚氯化铝,投加量为 80mg/L,相比改造前,混凝剂投加量减少了 120mg/L;絮凝剂为聚丙烯酰胺,投加量为 3mg/L,相比改造前絮凝剂投加量减少 7mg/L。通过高密度沉淀池改造,混凝剂和絮凝剂投加量均有较大幅度的降低,处理效果反而更好,处理后的出水可以稳定达标排放。由于混凝剂和絮凝剂投加量减少,污泥的脱水性能有所提高,同时,由于高密度沉淀池处理效果变好,减少砂滤和碳滤反冲洗频率。 改造后,该污水处理场 2010 年 10 月~2010 年 11 月期间出水 SS 浓度分布见图 3。 3 从图 3 可以看出,该污水处理场经升级改造后,其出水 SS 浓度可达到排放标准。 3.2 效益分析 高密度沉淀池改造前每天耗电总量包括搅拌机和刮泥机(2.2kW)的耗电,为 141.6kWh/d,电费按 0.65 元/kWh 计,则每天耗电费用为 92 元;混凝剂投加量约 200mg/L,单价 1.5 元/kg,每吨废水处理费用为 0.30 元,每天的费用为 2160 元;絮凝剂投加量约 10mg/L,单价 16 元/kg,每吨废水处理费用为 0.16 元,每天的

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