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大机组机泵润滑管理汇报材料
从对现场基础、框架、管线进行振动测试结果看,机组本体基础振动不 大,
振动最大位置在机组出口反飞动阀附近,分析 ^p 认为压缩机管线存在 气流压
力脉动现象。经联系洛阳工程公司对 C1002管线管线脉动计算复 核时发现新氢机
各级出口缓冲罐未安装节流孔板。增加各级出口缓冲罐 出口孔板并对空冷框架加
固后,管线及平台振动基本消除,彻底消除了 影响机组安全运行的隐患,保证了
今后机组的安全运行。
4 )、加强离心机组干气密封系统的管理,确保机组密封系统的安全 运行
针对 0 年离心机组干气密封系统多次发生密封泄漏量波动、 失效的 现象,
07 年机动处切实加强了机组密封运行管理, 通过加强密封气分液 罐的脱液;对
露点温度较低的一次气进气管线增设伴热线,提高进气温
度,防止密封腔内发生液体凝析;同时利用检修机会,彻底清洗密封进 排气
管线。对介质中硫化氢等腐蚀性组分含量较高的机组,采用巴氏合 金梳齿气封,
并首次在离心压缩机上采用了耐腐蚀性较强的非金属材料 聚酰亚铵作为气封,大
大改善的干气密封的运行工况,有力的保障了机 组干气密封系统的稳定运行。 07
年,机组未发生一起干气密封系统失效 故障。
3、精心准备,做好装置停工期间机组的检修和消缺工作, 提高特护 机组的
本质安全
207 年 3 月,公司第一批停工装置按计划进入大修。特别是炼油 一部二催化
烟机机组在检修期间还进行了扩能改造。针对本次大修机组 检修时间短、工作量
大的情况,为了顺利完成机组检修任务,彻底消除 机组运行中存在的缺陷和隐
患,为今后装置的长周期运行打下良好的基 础,机动处在机组检修前组织各运行
部对大修机组存在的问题进行了清 理,同时要求施工单位根据机组存在问题编制
详细的检修方案。检修前 做好机组停工检修项目的技术交底工作,与施工单位进
行了多次认真细 致的现场交底,并对施工单位技术交底情况进行检查。检修开始
第 1 页 共 11 页
后,为 加强机组检修质量的过程控制,要求严格执行质量验收管理程序,对关 键
检修工序必须由施工单位、运行部、机动处主管人员共同确认方可进
入下一步工序。同时还多次组织质量检查小组对现场检修质量进行了检 查,
并将检查结果上网公布通告。在检修中,成功消除了 III 重 C301封
油因夹带凝缩油而导致的闪点温度低、催化烟气催化剂颗粒度超标、 II
催化气压机 C1301推力瓦瓦温偏高等长期困扰装置安全运行的机组缺 陷和隐
患。由于准备充分,检修质量控制有力,全部检修机组都按时完
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