几次掉砖红窑事故的分析和解决.docx

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PAGE 1 PAGE 1 几次掉砖红窑事故的分析和解决 我公司Ф4.8×72m双系列五级旋风预热器5000t/d窑,于20XX年5月投产,一段时间因设备及工艺原因窑运转率不高,其中20XX年先后四次掉砖红窑的事故处理过程很值得同行们引以为诫。 1多次掉砖红窑现象 20XX年5月9号,5月29号,11月3号,12月3号,相继四次在轮带32m处发生掉砖红窑事故,几次掉砖时热工制度比较稳定,无明显征兆,位置均在32m的2号轮带四周,首先在同一环上掉砖,其次在四周区域的砖均有扭曲、倾斜、冷面摩擦的现象,并存在不同的剥落和错位。12月3号掉砖后检查,在34m四周冷面端的砖有掏空现象,在36m处有砖受力作用挤碎现象。公司每次都召集各专业及厂家技术人员共同分析原因,以求正确解决。 2原因初步分析 依据以往经验,红窑掉砖无非以下几方面原因:砖的质量,砌筑质量,烧成煅烧掌握及火焰的把握等,而较少考虑窑是否存在不正常的机械应力,尤其是新投产、无重大变形的窑体。 所以我们针对以上原因进行了分析:过渡带用的镁铝尖晶石砖,掉砖后检查这一区域砖的表面确已疏松,而且使用我集团龙门分公司备用砖(同厂同类型砖)后仍发生了事故,但其它位置砌筑的同批类砖并未出现疏松、剥落,送检数据也表明其性能基本达到要求。 至于砌筑质量,每次检修都有公司技术人员及耐火材料厂家技术人员全程跟踪,完工后都会同他们共同验收,并未发觉砌筑质量问题。 煅烧方面的操作原因也很快被排解,因为掉砖前的热工制度都比较稳定,操作上尽量削减了喷煤管旋流风的用量,保证窑皮匀称稳定,过渡带胴体温度380℃,无异常的工况波动。 在上述分析的基础上,我们开头重视机械方面的原因: 每一次掉砖都在同一位置(轮带32米四周),且整环窑砖倾斜、扭曲,冷面摩擦大,而烧成带砖完整无缺。这些现象说明掉砖与机械应力有明显关系 在20XX年10月对窑筒体椭圆度进行了检测,检测结果表明椭圆度在规定范围,而轮带最大允许相对滑移(窑筒体和轮带旋转一周的相对滑移量)的数值却不够抱负,No1:30mm,No2:8mm,No3:19mm,检测方(耐火材料厂)建议作轮带间隙调整,直至12月掉砖后再检测时No1:50mm,No2:34mm,No3:21mm,很明显轮带间隙已经严重偏大(正常10~24mm),且对比变化大,检测的椭圆度均超出允许范围。其实从第一次检测分析就说明No2 间隙8mm太小,而No1偏大,已经形成轮带与筒体间的束颈现象,运转时使全窑筒体产生一种“扭力”,窑的中心轴线已偏移。这种机械应力使窑砖受到巨大的挤压及扭力,它正是2号轮带处多次掉砖的根源。

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