100厚内墙优化技术创效分析.pdf

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100厚内墙优化技术创效汇报 ——技术创效总结汇报 汇报人:丁洪森 中天建设集团有限公司天津公司 01 项目背景 02 创效动机 03 创效策划 04 实施过程 05 专业协同 06 效益分析 07 总结评价 11 1 01 项目背景 1、项目背景 近年来,国家开始大力推广建筑工业化,本项目使用了一种可牢固连接构成墙体、且可与上梁及地 面间可靠连接的轻骨料混凝土隔墙板。轻骨料混凝土隔墙板除具有轻质、高强、隔音、可干作业、成本低 等优点外,还具有结构合理、使用安全可靠的优点。 2 01 创效动机 2 、创效动机 本项目100mm厚的砌体墙主要设在厨卫间的位置,此处经常处于干湿 交替的环境,而加气混凝土砌块空隙率大,吸水高。根据其它项目施工经 验,若按照原设计施工,长期在这样的环境中不仅会降低砌块强度、出现 开裂的现象,而且加气混凝土砌块表面容易起粉末,不易于与砂浆更好的 粘结;而且100mm厚的砌体墙施工复杂,综合单价较高。为了保证工程质 量,提升工作效率,故改用轻骨料混凝土隔板。 3 01 创效策划 3 、创效策划 项目部通过多次会议讨论,综合对比传统蒸压加气混凝土砌 块和轻骨料混凝土隔板的优缺点,最终确定如下施工方案: 100mm 的内墙采用轻骨料混凝土隔墙板,隔板可以根据图纸 及现场尺寸实测实量,定尺加工生产,到达施工现场的可以直接 进行现场按装拼接,不需要植筋、浇筑构造柱等工序,故工人安 装施工速度很快,可以减少工期,实测成绩现场基本是处于干作 业的环境,产生的建筑垃圾少,可以保持施工现场的干净整洁。 方案 干湿交替环境 植筋 构造柱 实测合格率 工期 方案一 不行 需进行拉拔试验 支模浇筑 ≥90% - 方案二 可以 无需植筋 无构造柱 ≥95 缩短约1/2 4 01 实施过程 将隔墙连接位置的结构墙、顶板、梁、 地面的酥松层、砂浆剔除,浮沉、污垢 清理、清洗干净。不平的地方用水泥砂 浆找平 弹出隔墙基线及门洞位置 隔墙板上部与结构梁连接的U型铁卡安装中距离600mm,隔墙 板墙面与结构墙连接的上下各装一支(距顶板300mm,距地面 400mm ),结构墙居中装一支,用射钉枪加40mm长射钉固定 U型铁卡、L型铁件,每个铁卡射钉数量2-3个,射钉钉头紧压U 型铁卡钢板,不得有松动现象,当射钉遇结构钢筋时,应避开 钢筋重打,并将费钉拔掉。 U型钢卡用射钉与楼板固定,卡住相邻的两块条板 放线后,根据

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